基于模糊控制的熱風(fēng)爐燃燒控制系統(tǒng)
本模型嵌入到某鋼廠的WinCC監(jiān)控系統(tǒng)組態(tài)平臺的運行環(huán)境和操作平臺,利用可與之相兼容的Visual C++語言進行參數(shù)檢測和燃燒模型程序的編寫,數(shù)據(jù)通訊采用基于OPC的技術(shù),主要完成的功能是從WinCC監(jiān)控系統(tǒng)取得實時數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)經(jīng)過處理之后傳送給燃燒模型,從模型得到空燃比、煤氣流量增量轉(zhuǎn)化為對空氣調(diào)節(jié)閥和煤氣調(diào)節(jié)閥的控制,并下發(fā)到PLC,從而實現(xiàn)對現(xiàn)場設(shè)備的控制,完成集散系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的無縫連接。本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/162407.htm
3 仿真結(jié)果
用滯后的一階慣性環(huán)節(jié)的拉氏變換近似模擬熱風(fēng)爐的數(shù)學(xué)模型。確定k及T的值,用Matlab進行仿真,將模糊控制的燃燒系統(tǒng)和PID控制的燃燒系統(tǒng)的仿真曲線進行對比。如圖3所示,圖3中實線為模糊控制的仿真曲線,虛線為PID控制的仿真曲線。模糊控制算法作用時,其超調(diào)量為σp=1.5%,調(diào)節(jié)時間為ts=550s,PID控制算法作用時,其超調(diào)量為σp=4.1%,調(diào)節(jié)時間為900s。由圖形曲線可以看出,模糊控制優(yōu)于PID控制,模糊控制的響應(yīng)速度比較快,超調(diào)現(xiàn)象明顯減小。
4 結(jié)論
模糊控制在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、家用電器等各個方面已經(jīng)獲得許多成功的應(yīng)用,本文將其運用于熱風(fēng)爐控制系統(tǒng)。根據(jù)熱風(fēng)爐自動化控制的要求及熱風(fēng)爐燃燒控制的特性,考慮了國內(nèi)熱風(fēng)爐基礎(chǔ)自動化的現(xiàn)狀對熱風(fēng)爐燃燒控制系統(tǒng)進行了設(shè)計。在系統(tǒng)中應(yīng)用了模糊控制理論,并應(yīng)
用模糊控制技術(shù)設(shè)定最佳空燃比和煤氣流量,以達到最佳燃燒控制的目的。
本文設(shè)計的最佳空燃比模糊控制器,涉及熱工參量少,對煤氣熱值、殘氧量的檢測不作要求,繞開了控制中的建模困難的問題,通過仿真結(jié)果與現(xiàn)場實際比較,可知此控制系統(tǒng)的魯棒性、快速性和控制精度都能獲得較好的預(yù)期效果,在一定程度上彌補了熱風(fēng)爐控制的不足,提高了燃料的利用率,節(jié)約能源,而且比采用傳統(tǒng)控制方法的燃燒過程更加穩(wěn)定,能安全平穩(wěn)地給高爐提供盡可能高溫的熱風(fēng),不像基于熱風(fēng)爐數(shù)學(xué)模型的一些控制方法對軟、硬件要求那樣高,投入成本較低,適合熱風(fēng)爐自動控制的要求。
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