開關穩(wěn)壓電源系統(tǒng)設計方案
2. 2. 2 電壓反饋取樣電阻
最高輸出電壓為36 V,電壓調節(jié)器的參考電壓為2. 5 V,反饋網(wǎng)絡按無穩(wěn)態(tài)誤差原則設計,即:
取R1 = 35 kΩ,計算得R2 = 8. 5 kΩ。
2. 2. 3 電壓調節(jié)器設計
電壓誤差放大器為比例積分放大器,Kp = 10,Ki =1 /3000。
2. 2. 4 電流取樣電阻Rs
系統(tǒng)能正常工作的必要條件是送入UC3842 的電流取樣端( 3 腳) 的信號小于1 V,且能達到電壓調節(jié)器送到電流比較器輸入端信號的大小。設開關管的電流峰值時的信號大小為500 mV,則:
實際系統(tǒng)用3 個0. 33 Ω 電阻并聯(lián)。
2. 3 保護電路設計與計算
由于主電路采用Boost 電路,單純的封鎖開關管的驅動信號并不能滿足在線過流保護的要求。
為了實現(xiàn)系統(tǒng)自恢復,在Boost 輸出和負載之間增加Buck 電路。Buck 電路的開關管由單片機直接控制,采用電流霍爾作為電流傳感器,單片機通過AD( MAX197) 實時取樣輸出電流信號。當系統(tǒng)正常工作時,Buck 開關管直通; 一旦出現(xiàn)過流故障,單片機檢測到故障信號后,可以兩種方式實行保護,一種是限流輸出保護方式,另一種是封鎖輸出保護方式。在限流輸出保護方式下,單片機發(fā)出PWM信號,控制Buck 開關管,降低輸出電壓,從而達到限制輸出電流的目的,同時在液晶上顯示故障。過流故障解除后,在輸出封鎖保護方式下,單片機發(fā)出Buck 開關管的封鎖信號,切斷輸出電流。之后單片機每隔0. 5 s 發(fā)出封鎖解除信號,若過流故障排除,單片機停止發(fā)出封鎖信號,系統(tǒng)恢復到正常狀態(tài)。
加入Buck 電路后系統(tǒng)成本有所增加,但Buck 電感和電容正好構成了二級輸出濾波器,以進一步降低紋波。由于正常運行時,Buck 開關管處于直通狀態(tài),對效率影響甚微。
2. 4 人機接口設計
本系統(tǒng)中的人機接口包括鍵盤和液晶顯示器??紤]到要求輸出電壓進行鍵盤設定和步進調整,需要大量按鍵( 如0 ~ 9 數(shù)字鍵,+、- 鍵,取消、確認鍵等) ,PS2 鍵盤的小鍵盤區(qū)剛好滿足此要求,又PS2 鍵盤通過PS2 協(xié)議與單片機進行串行通信,接口簡單,易于實現(xiàn),因此采用PS2 鍵盤作為系統(tǒng)輸入設備。設計指標又要求能顯示輸出電壓、電流的測量值等系統(tǒng)信息,為了更好地美化顯示界面,采用控制器為RA8803 的240× 128 帶國標字庫液晶顯示器。液晶顯示器通過并行數(shù)據(jù)總線與單片機進行通信。
2. 5 輔助電源設計
另外制作了小型的開關電源電路,用作系統(tǒng)控制部分的工作電源。此小型開關電源的直流輸入連接到主電路整流濾波輸出之后,主電路接上交流輸入電以后,開關電源開始工作,向控制電路提供工作電源。輔助電源設計為+ 5 V/100 mA、± 12 V/100 mA。
2. 6 效率分析及計算
2. 6. 1 控制電路功耗
經(jīng)實際測試控制電路各個部分的功耗如表1 所示。
表1 控制電路主要器件正常工作時功耗
2. 6. 2 Boost 主開關管功耗
主開關管功耗由兩部分構成: 開關損耗和通態(tài)損耗。開關損耗估算為:
式中,UDS為開關管阻斷電壓的峰值; IDS為開關管電流的峰值; tr為開關管上升時間; trd為開通延遲時間; tf為開關管下降時間; tfd為關斷延遲時間; fs為開關頻率。
查閱IRF3710 手冊相關數(shù)據(jù)和以上相關計算數(shù)據(jù)求得Pds = 0. 08 W??梢娊档烷_關頻率能明顯降低開關損耗。
通態(tài)損耗為:
式中,ID為通態(tài)平均電流; Ron為通態(tài)電阻; D 為平均占空比。經(jīng)粗略計算得出Pdon = 0. 09 W。
Boost 二極管的損耗由兩部分構成: 反向恢復損耗和通態(tài)損耗。反向恢復損耗估算為:
式中,UDR為二極管反向電壓峰值電壓的峰值; IDR為二極管反相恢復電流峰值; tr為反向恢復時間; fs為開關頻率; UFD為正向導通壓降; IF為正向導通平均電流。
計算出Pdd = 1. 14 W。
2. 6. 3 系統(tǒng)總效率
3 軟件流程圖
開關穩(wěn)壓電源系統(tǒng)軟件流程如圖4。
圖4 軟件流程圖
評論