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基于交流位置伺服控制原理的壓力機(jī)自動(dòng)送料裝置系統(tǒng)

作者: 時(shí)間:2016-12-12 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
1 引言

  1.1 由于貨架鋼結(jié)構(gòu)體系設(shè)計(jì)與安裝上的要求,需要在冷彎型鋼的立面、側(cè)面沖壓出一系列的具有一定分布規(guī)律和精度要求的孔,在貨架立柱的截面形狀比較復(fù)雜的情況下很難保證能在冷彎型鋼上進(jìn)行后續(xù)加工完成。在貨架立柱冷彎成型生產(chǎn)線中導(dǎo)入在線預(yù)沖孔加工工序,擴(kuò)大了貨架立柱的截面形狀的設(shè)計(jì)范圍,極大地優(yōu)化了貨架鋼結(jié)構(gòu)組成機(jī)理,特別是當(dāng)立體倉(cāng)庫(kù)(AS/RS)系統(tǒng)在我國(guó)的興起和廣泛發(fā)展與應(yīng)用,對(duì)貨架立柱的孔位精度提出了更高的要求,如:孔位誤差不超過(guò)±0.3,孔位累計(jì)誤差也不超過(guò)±0.5等,傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝和方法已很難實(shí)現(xiàn),我們知道傳統(tǒng)工藝是將材料先開(kāi)卷成條料,再由人工手動(dòng)送料,靠簡(jiǎn)易定位塊及經(jīng)驗(yàn)定位后沖壓實(shí)現(xiàn)或?qū)⑾鄳?yīng)的冷彎型鋼依據(jù)一定的沖壓原理進(jìn)行定位沖壓完成,準(zhǔn)確度低,勞動(dòng)強(qiáng)度大,生產(chǎn)效率低。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201612/328838.htm

  1.2 在沖壓自動(dòng)化生產(chǎn)和壓力機(jī)改造過(guò)程中,既要實(shí)現(xiàn)壓力機(jī)主機(jī)的連續(xù)運(yùn)行,又要實(shí)現(xiàn)間歇性的送料和取件工作,必然要設(shè)計(jì)專門的自動(dòng)送料裝置和自動(dòng)取排件裝置,由于毛坯形狀、大小、工藝過(guò)程以及主機(jī)設(shè)備性能上的差異,其自動(dòng)送料裝置也大不一樣,近年來(lái),由于交流位置伺服系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的交流伺服自動(dòng)送料裝置具有系統(tǒng)響應(yīng)速度快、速度精度高、調(diào)速范圍寬、加減速性能好、魯棒性強(qiáng)、控制靈活方便、抗干擾能力強(qiáng)、運(yùn)行穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn),在工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。在貨架立柱等位置控制精度要求比較高的場(chǎng)合,可采用CNC系統(tǒng)或?qū)S玫乃欧?qū)動(dòng)單元,該方案造價(jià)高,基本控制電路和控制原理復(fù)雜,不可預(yù)見(jiàn)性影響因素多,但在貨架橫梁、拉桿等位置控制精度有一定的要求,如:長(zhǎng)度控制精度為±1時(shí),采用PLC控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)貨架冷彎?rùn)C(jī)組中液壓停剪技術(shù)是一種性價(jià)比很好的選擇方案。

  1.3 本文就根據(jù)本企業(yè)內(nèi)的進(jìn)口貨架冷彎生產(chǎn)線利用交流位置伺服系統(tǒng)PID控制方法實(shí)現(xiàn)的交流伺服自動(dòng)送料裝置及其工作原理分析改造了貨架立柱在線沖床自動(dòng)送料裝置,既克服人工送料的缺點(diǎn),又實(shí)現(xiàn)了貨架立柱冷彎成型生產(chǎn)線的在線預(yù)沖孔加工工序的自動(dòng)送料及加工生產(chǎn)。

2 交流伺服自動(dòng)送料裝置工作原理

  在線預(yù)沖孔伺服送料定位控制系統(tǒng)由五部分組成,即計(jì)算機(jī)(PC)、伺服驅(qū)動(dòng)控制卡、交流伺服調(diào)速系統(tǒng)(交流伺服控制器、伺服電機(jī)及相應(yīng)的控制電纜)、傳感檢測(cè)及反饋、輔助動(dòng)作執(zhí)行系統(tǒng)。如圖1所示。

圖1 電氣控制系統(tǒng)組成原理圖

3 自動(dòng)送料裝置分析及設(shè)計(jì)原理

  3.1 主要工作動(dòng)力來(lái)源于交流伺服電機(jī),如圖2,當(dāng)準(zhǔn)確測(cè)算出系統(tǒng)的具體電機(jī)功率和控制節(jié)拍要求后,可以選擇配套的交流伺服控制器和交流伺服電機(jī),本裝置原設(shè)計(jì)安裝的為美國(guó)寶德(BALDOR)3.7KW的系統(tǒng),后由于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),增加了工作傳動(dòng)負(fù)荷,并根據(jù)圖2所示的工作原理,即動(dòng)力控制部分與交流伺服控制之間的位置控制主要通過(guò)±10V的模擬信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn),不存在對(duì)交流伺服系統(tǒng)的功率限制,故可以將其更換為日本三菱公司的伺服放大器型號(hào)MR-J2S-系列的5KW的配套的交流伺服控制器和交流伺服電機(jī),并在后期的近四年的應(yīng)用過(guò)程中能很好地實(shí)現(xiàn)位置精度控制要求。


圖2 驅(qū)動(dòng)動(dòng)力控制組成

  3.2 自動(dòng)送料裝置主要由圖3所示的結(jié)構(gòu)組成,⑴光電傳感器1#主要反饋進(jìn)入壓力機(jī)工作區(qū)域的鋼帶存在狀況,如:余料、缺料等;⑵伺服電機(jī)經(jīng)齒輪箱向下導(dǎo)料輥傳遞輸送動(dòng)力,齒輪箱的傳動(dòng)比i(如i=11的設(shè)計(jì)選型)和電機(jī)的轉(zhuǎn)速?zèng)Q定該系統(tǒng)送料定位速度;⑶旋轉(zhuǎn)編碼器測(cè)出上導(dǎo)料輥(被動(dòng)送料及被動(dòng)測(cè)量點(diǎn))通過(guò)與板料間的運(yùn)動(dòng)傳遞的位置信號(hào)⑷機(jī)械抱閘實(shí)現(xiàn)定位后的位置固定;⑸光電傳感器2#實(shí)現(xiàn)壓力機(jī)的工作控制要求的位置信號(hào)的傳遞;⑹上下模實(shí)現(xiàn)在線孔位的沖壓;要求壓力機(jī)沖壓噸位配套、機(jī)床或模具精度的配套等。


圖3 自動(dòng)送料裝置圖

  3.3 貨架立柱冷彎成型生產(chǎn)線的在線預(yù)沖孔加工工序自動(dòng)送料裝置由上下一對(duì)φ90的導(dǎo)料輥組成驅(qū)動(dòng)動(dòng)力,依靠料板與上下導(dǎo)料輥之間的摩擦力送料,下導(dǎo)料輥由伺服驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。沖壓貨架立柱的帶鋼分布孔在壓力機(jī)上完成,為保證壓力機(jī)沖壓運(yùn)動(dòng)和自動(dòng)送料運(yùn)動(dòng)的協(xié)調(diào),在壓力機(jī)下工作臺(tái)平面安裝接近開(kāi)關(guān),模具上特別設(shè)計(jì)和安裝適當(dāng)長(zhǎng)度的位置塊。當(dāng)模具進(jìn)行封閉運(yùn)動(dòng)時(shí),位置塊靠近接近開(kāi)關(guān)時(shí),接近開(kāi)關(guān)輸出信號(hào)(閉合),此時(shí)不能送料,由電磁或氣動(dòng)離合器(根據(jù)壓力機(jī)的具體型號(hào)和控制方式?jīng)Q定)控制模具向下運(yùn)動(dòng)沖孔;反之,當(dāng)模具返回,位置塊離開(kāi)接近開(kāi)關(guān)時(shí),接近開(kāi)關(guān)輸出信號(hào)(斷開(kāi)),使下導(dǎo)料輥可以開(kāi)始下一個(gè)送料動(dòng)作循環(huán)周期,或利用壓力機(jī)的凸輪控制器來(lái)反映模具或上工作臺(tái)的具體極限位來(lái)設(shè)定具體的動(dòng)作節(jié)奏。具體的每模送料步距量值的大小由PC設(shè)置相應(yīng)的記數(shù)脈沖數(shù)或長(zhǎng)度轉(zhuǎn)化值比較決定,并由與上導(dǎo)料輥相聯(lián)的角編碼器被動(dòng)測(cè)量反饋相協(xié)調(diào)(由程序設(shè)定),從而實(shí)現(xiàn)沖壓板料的可調(diào)整、高精度、無(wú)積累誤差的步距送料沖壓,累積誤差由程序中設(shè)置的誤差補(bǔ)償算法或人工在線修正等手段處理,確保貨架立柱的高品質(zhì)孔位距離。

  3.4 設(shè)備系統(tǒng)中的自動(dòng)送料裝置克服了貨架立柱預(yù)開(kāi)平鋼帶人工送料的缺點(diǎn),具有操作簡(jiǎn)單、工作可靠、控制精度高等特點(diǎn),可大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,配合高速高精度壓力機(jī)可實(shí)現(xiàn)70次/分的工作頻率,工作壓力達(dá)到2500KN以上,其可組成獨(dú)立的運(yùn)行系統(tǒng)。

4 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

  4.1 輸入信號(hào):①?zèng)_頭位置檢測(cè)元件:用接近開(kāi)關(guān)檢測(cè)或壓力機(jī)的凸輪控制器控制;②有無(wú)料板的檢測(cè)元件:用光電開(kāi)關(guān)檢測(cè)或用行程開(kāi)關(guān)控制;③料板張緊檢測(cè)元件:用接觸開(kāi)關(guān)檢測(cè);④料板堆積檢測(cè)元件:用光電開(kāi)關(guān)檢測(cè)或用行程開(kāi)關(guān)控制;⑤操作按鈕:操作面板上的開(kāi)始、停止、急停等開(kāi)關(guān)信號(hào)。

  4.2 輸出信號(hào):①控制壓力機(jī)工作循環(huán);②控制伺服電動(dòng)機(jī):上下導(dǎo)料輥伺服電動(dòng)機(jī)的正、反轉(zhuǎn)及定位;③控制抱閘動(dòng)作:根據(jù)位置控制要求,實(shí)現(xiàn)抱閘動(dòng)作的開(kāi)合,決定上下導(dǎo)料輥的運(yùn)動(dòng);④指示燈:開(kāi)始、電源指示燈等(部分可共用壓力機(jī)上的指示燈);其他如故障報(bào)警信號(hào)等。 4.3 交流位置伺服控制器作為下位機(jī)用來(lái)控制交流伺服電機(jī)的啟、停,速度的調(diào)整,主要接受來(lái)自主控微機(jī)經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換變成的模擬控制電壓,并輸出給伺服放大器,最終調(diào)節(jié)交流伺服電機(jī)的正、反運(yùn)動(dòng)及調(diào)整。

  4.3 交流位置伺服控制器作為下位機(jī)用來(lái)控制交流伺服電機(jī)的啟、停,速度的調(diào)整,主要接受來(lái)自主控微機(jī)經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換變成的模擬控制電壓,并輸出給伺服放大器,最終調(diào)節(jié)交流伺服電機(jī)的正、反運(yùn)動(dòng)及調(diào)整。

5 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)的幾個(gè)主要問(wèn)題

  5.1 輸入信號(hào)的控制精度:要盡量選擇測(cè)量輥的圓周長(zhǎng)與增量式光電碼盤的每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)的比值小的產(chǎn)品,其決定了反饋控制信號(hào)的測(cè)量控制精度;位置接近開(kāi)關(guān)的感應(yīng)距離要小而靈敏,采用1200線/轉(zhuǎn)的光電編碼器作反饋元件,與被動(dòng)測(cè)量輥同軸安裝,就可以準(zhǔn)確測(cè)出電機(jī)的有效轉(zhuǎn)速。因?yàn)楣怆娋幋a器是由激光照射光珊發(fā)出脈沖的,而光珊安裝在光電編碼器的轉(zhuǎn)軸上,轉(zhuǎn)軸每轉(zhuǎn)一周(3600)編碼器就產(chǎn)生1200個(gè)脈沖,該脈沖只與轉(zhuǎn)軸速度有關(guān),而與實(shí)際伺服電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度、電機(jī)溫度等無(wú)關(guān)。因此,只要準(zhǔn)確測(cè)出光電編碼器的脈沖個(gè)數(shù),就可確切知道電機(jī)的有效轉(zhuǎn)速、實(shí)際送料長(zhǎng)度等,同時(shí)根據(jù)設(shè)定值計(jì)算出電機(jī)每秒鐘應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)的理論值并與測(cè)量值進(jìn)行比較,將誤差值轉(zhuǎn)換成數(shù)字量輸出到D/A芯片的輸入端,從而改變其電壓輸出,由伺服系統(tǒng)控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到恒速、定位準(zhǔn)??刂频哪康摹?/p>

  5.2 實(shí)際工作中由于伺服系統(tǒng)工作電流較大,對(duì)于微機(jī)干擾較大,故在硬件電路設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮到系統(tǒng)的隔離和干擾問(wèn)題。由于選用的是串行D/A。信號(hào)的傳輸只用三根線,故采取隔離措施相對(duì)容易些。而光電編碼器工作也容易受到干擾,因此除了正常的接地外,還要將光電編碼器輸出線中的地線可靠接地。

  5.3 輸出信號(hào)的控制精度:如壓力機(jī)、機(jī)械或氣動(dòng)抱閘的響應(yīng)周期的設(shè)計(jì)或選擇要盡可能小,模擬控制信號(hào)要與具體的伺服系統(tǒng)相配套設(shè)計(jì)和調(diào)試等。

  5.4 系統(tǒng)的機(jī)械精度控制在一定誤差范圍內(nèi),電氣控制精度(編碼器脈沖)就可得到提高,魯棒性強(qiáng),可以在很多場(chǎng)合達(dá)到較高精度位置控制的要求。

6 控制系統(tǒng)軟件

  6.1 程序的主要功能是:人機(jī)對(duì)話調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)和PID參數(shù)整定;實(shí)現(xiàn)PC及各模塊間的數(shù)據(jù)傳遞和處理,位置環(huán)PID控制算法及控制伺服電動(dòng)機(jī)運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)各相關(guān)設(shè)備動(dòng)作等。

  6.2 程序主要運(yùn)行在DOS操作系統(tǒng)下,產(chǎn)品工藝參數(shù)、PID參數(shù)整定等為開(kāi)放式設(shè)計(jì),便于對(duì)實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行整定調(diào)整,其它諸如:沖壓步距的設(shè)定及調(diào)整、一定長(zhǎng)度值下每個(gè)輸出脈沖數(shù)的對(duì)應(yīng)調(diào)整、壓力機(jī)控制精度、伺服送料精度和伺服送料長(zhǎng)度值的設(shè)定與調(diào)整等均為開(kāi)放式設(shè)計(jì)。

  6.3 主程序設(shè)計(jì)中考慮了部分設(shè)備的故障預(yù)警程序段,極大地提高了設(shè)備的可操作性和對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的控制,也在一定程度上降低了設(shè)備的故障檢查時(shí)間。

7 結(jié)論

  實(shí)際應(yīng)用表明:選擇合理的PID參數(shù)能夠滿足控制系統(tǒng)響應(yīng)速度快、速度精度高、魯棒性強(qiáng)的要求,實(shí)際應(yīng)用控制精度最高在±0.1mm左右且可避免累積誤差。該控制系統(tǒng)可應(yīng)用于高精度開(kāi)口系列冷彎型鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)中,特別是類似貨架立柱的產(chǎn)品,即對(duì)冷彎型鋼立、側(cè)面具有孔位高精度要求的在線預(yù)沖孔的冷彎成型生產(chǎn)線上。既滿足了貨架產(chǎn)品位置精度、立面?zhèn)让鏇_孔控制精度等方面的要求,又提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了批量生產(chǎn)成本。具有一定的推廣意義。



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