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電磁流量的故障與解決方案

作者: 時間:2016-12-27 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
下面以某裝置中的安裝的電磁流量計為例,此裝置選用了40多臺電磁流量計作為測量單元。裝置正式投入運行后,大部分電磁流量計都工作正常,不過也有少數(shù)電磁流量計工作不正常。經(jīng)現(xiàn)場操作人員通過長期的觀察與分析,得出以下的結(jié)論,這些工作不正常的電磁流量計,不是由于電磁干擾引起的,而是由工藝流體波動的干擾引起的,在此將幾個其中主要的問題歸納如下。" v! |. F2 s$ O6 h
1、強流束的干擾:. n# H! ~H9 l8 a- A+ d% c
本裝置有一臺非常重要的電磁流量計,其設(shè)計安裝位置如圖2—19所示。


電磁流量計FT-112安裝在彎曲管遭的底部A位置,前后直管段長度均符合要求。: ?/ S; v3 P& C# g
但裝置投運后,很長一段時間工作不正常。從DCS趨勢圖上看出流量波動很大,趨勢圖雜亂,而經(jīng)反復(fù)檢查,儀表安裝、電極及接地均無問題。
后又檢查工藝上游管道安裝情況,主管道的流量由三股流束Fl、F2、F3組成,其中F3來自一個高位槽,和流量計* q# w7 f; ], d& o
安裝位置標(biāo)高差約20m。而D段管道長約lm,H段管道長約1.5m。F3流束從高位槽下來后,由于其巨大的位能轉(zhuǎn)換成動能,使得F3未能和F1,F(xiàn)2混合好而直接穿過電磁流量計,也即有兩種不同流速的流體穿過流量計。這股流束形成對主流體的干擾,使流量計指示紊亂波動。* W) # Z+ M4 z% ]* d/ k
找到原因后,將電磁流量計FT-ll2從A位置移至B位置(參見圖2—19),B位置距原管道彎曲部分約2m。改進安裝位置后,這一長期困擾生產(chǎn)的問題終于得到解決。( g! O; C# u0 M5 R^" D! [# [7 N
2、容器內(nèi)局部阻力變化對流量的干擾:* t- X* L! r, W8 X5 L
裝置內(nèi)另有一個電磁流量計,其原設(shè)計安裝位置如圖2-20所示。*
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電磁流量計FT—377其前后直管段長度及接地均符合要求,但是開車后其流量示值一直跳動,且查不出原因。^% f3 v ~5 k2 H) Fi0 a
一個偶然的機會,母液罐內(nèi)的攪拌器停運后卻發(fā)現(xiàn)流量示值穩(wěn)定了。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),此攪拌器是側(cè)壁安裝,且其位置距流量計管線出口位置僅約lm。很顯然,是攪拌器漿葉所翻起的浪波改變了管道出口的阻力。流量計出口到容器壁的距離D1約1.5m,由于距離太短,攪拌浪波使管道出口壓力波動,從而使流量計出口流速不穩(wěn),使流量示值產(chǎn)生跳動。9 p; D" a! w# @
后將流量計從A位置改到B位置(參見圖2-20),距原安裝位置約10m,流量計才得以正常運行。
3、溫度對流量值的干擾:6 e% i: f: Q b2 d7 d0 Y
裝置中有一工藝線路如圖2-21所示,其中FT—114,F(xiàn)T—126,F(xiàn)T—127均是電磁流量計。



工藝流體經(jīng)流量計FT—114后再經(jīng)兩個流量計FT—126,F(xiàn)T—127進入反應(yīng)器。在正常時,F(xiàn)T—114的示值應(yīng)該等于FT—126及FT-127流量之和,但有時發(fā)現(xiàn)誤差很大。
在工藝人員的配合下,發(fā)現(xiàn)原來在投料初期,流經(jīng)FT-127的一股流體要經(jīng)過一個換熱器E(根據(jù)工藝條件有時要對這股流體加熱,把原來約100℃左右的工藝介質(zhì)升溫到180℃)。由于這一股流體的溫度升高引起液體體積膨脹,使流經(jīng)FT—127的流束的速度加快。8 D8 ^: V, @$ } ~

由于電磁流量計本質(zhì)上是速度式流量計,因而使這股流束所指示的流量數(shù)值加大,從而使分流量之和大大超過總流量計的示值。根據(jù)溫度情況對這股流量進行修正,從而使問題得以解決


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