滿足高效率電線桿挖洞要求的設(shè)備解決方案
0 引言
隨著電網(wǎng)的高速發(fā)展,對電力施工單位施工效率要求越來越高,為了滿足多類電力施工單位的需求,研制一種高效率挖洞機(jī)愈加重要。經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高,城市供電與電力通訊的要求也越來越高,在電力系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)中線路有時(shí)需要架設(shè)架空線,因此涉及到電桿基礎(chǔ)的挖洞,目前電桿基礎(chǔ)的挖洞都是人工挖洞,勞動強(qiáng)度大、工作效率低、施工成本大、跟不上時(shí)代步伐。
隨著農(nóng)網(wǎng)改造的大力推進(jìn),線路改造數(shù)量大幅提升,且隨著時(shí)間推移,線路老化問題也越來越多,故挖洞需求量越來越大。根據(jù)調(diào)查,某地區(qū)2019年需新建線路1368條,需改建線路1948條,共計(jì)3316條。就嘉興區(qū)域而言,線路新建及改造數(shù)量較多,每個(gè)電桿基礎(chǔ)挖洞耗費(fèi)時(shí)間1.5h,挖洞壓力較大?,F(xiàn)有電桿基礎(chǔ)的挖洞技術(shù)及施工方法無法滿足實(shí)際需求。
1 技術(shù)分析
1.1 目標(biāo)預(yù)估
由于螺旋采煤設(shè)備掘進(jìn)軟質(zhì)巖層2.5m需要花費(fèi)2個(gè)小時(shí)左右,考慮到一般含煤巖層的緊固系數(shù) 約為5左右,而挖洞機(jī)應(yīng)用的土壤的緊固系數(shù) 約為0.6-0.8左右,則可以預(yù)估挖洞用時(shí)如下:
由于挖洞機(jī)的挖土截面遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于綜掘機(jī)掘進(jìn)的截面,挖掘同樣深度所需的時(shí)間更少,所以經(jīng)估算挖洞時(shí)間完全可以小于20min。
1.2 方案提出
本文提出一種新的設(shè)備方案,縮短電桿基礎(chǔ)的挖洞時(shí)間。方案選用汽油、柴油或電動發(fā)動機(jī)帶動減速機(jī)來作為挖洞機(jī)鉆頭的動力,可以為鉆頭提供足夠大的功率與扭矩,提高挖洞的效率;將挖洞機(jī)的鉆頭設(shè)計(jì)為帶齒的鉆頭前端與螺旋式鉆桿的組合體,能夠有效地挖掘各類土壤并將打碎的土塊高效運(yùn)出桿洞;將挖洞機(jī)的發(fā)動機(jī)箱籠設(shè)計(jì)為可升降模式,可解決挖洞尺寸難以控制等問題;優(yōu)化底座接觸方式,采用可調(diào)節(jié)圓盤接地,減小支架的晃動,增強(qiáng)設(shè)備穩(wěn)定性;將挖洞機(jī)的支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為三棱柱或四棱柱,提高設(shè)備的承重能力與穩(wěn)定性;設(shè)計(jì)一個(gè)利用車輪來運(yùn)輸設(shè)備的挖洞機(jī),以適應(yīng)不平整及各種空間高度的小區(qū)開閉所環(huán)境,確保設(shè)備水平,并已代替常規(guī)土建基礎(chǔ)。
1.3 方案細(xì)化
小組確定方案后,對方案進(jìn)行分解細(xì)化,并繪制方案分解圖。
圖1 方案分解圖
2方案確定
2.1 方案對比
對比汽油、柴油或電動發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)接一個(gè)轉(zhuǎn)矩可調(diào)的負(fù)載,啟動5分鐘后測量發(fā)動機(jī)的功率,測完后關(guān)閉發(fā)動機(jī),分別對3臺發(fā)動機(jī)測量6次參數(shù),結(jié)果如下表1所示:
表1 某一間隔調(diào)試各個(gè)項(xiàng)目時(shí)間統(tǒng)計(jì)
試驗(yàn) 次數(shù) | 170f 汽油發(fā)動機(jī) 功率/kW | 173f 柴油發(fā)動機(jī) 功率/kW | YL112 電動發(fā)動機(jī) 功率/kW |
1 | 4.5 | 3.9 | 4.1 |
2 | 4.6 | 4.2 | 3.9 |
3 | 4.5 | 4.2 | 3.9 |
4 | 4.7 | 4.0 | 4.0 |
5 | 4.6 | 4.1 | 4.1 |
6 | 4.7 | 39 | 3.9 |
對挖洞機(jī)分別進(jìn)行電啟動和手搖啟動,分別統(tǒng)計(jì)兩種啟動方式所需要的時(shí)間,并對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對電啟動的挖洞機(jī)以及手搖啟動的挖洞機(jī)的啟動裝置的使用壽命及維修次數(shù)進(jìn)行調(diào)查,如表2所示。
表2 兩種啟動方式壽命統(tǒng)計(jì)
樣本 | 維修 次數(shù) (次) | 使用 壽命 (年) | 維修破損原因 | |
電啟動 挖洞機(jī) | 1 | 3 | 6.8 | 在啟動過程中操作不當(dāng); 在保存過程中未進(jìn)行防潮等; |
2 | 3 | 7.5 | ||
3 | 2 | 6.9 | ||
4 | 1 | 7.8 | ||
5 | 0 | 8.2 | ||
6 | 2 | 7.2 | ||
7 | 3 | 7.0 | ||
平均值 | 2 | 7.3 | ||
手搖啟動 挖洞機(jī) | 1 | 7 | 5.2 | 手搖啟動設(shè)備受到摩擦較大, 易造成手搖柄折斷、 磨損等損害;保存不當(dāng); |
2 | 5 | 5.6 | ||
3 | 7 | 5.1 | ||
4 | 6 | 6.2 | ||
5 | 6 | 5.5 | ||
6 | 7 | 5.4 | ||
7 | 6 | 5.2 | ||
平均值 | 6.3 | 5.5 |
對比單葉可伸縮式鉆頭與雙葉可伸縮式鉆頭,將樣機(jī)分別裝上兩類鉆頭,并選取一片平坦且土質(zhì)條件相同的地點(diǎn)進(jìn)行試施工,比較兩類鉆頭的鉆土速度。每種鉆頭分別挖5個(gè)2.5m的洞,記錄挖洞時(shí)間如下圖2所示:
圖2 兩種鉆頭挖洞速度對比圖
對普通鋼材,45#鋼,不銹鋼三種材料的力學(xué)性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn),并相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,選擇鉆頭材料。分析數(shù)據(jù)如表3所示:
表3 鉆頭材料對比情況
鋼材 類型 | 測試 次數(shù) | 力學(xué)性能 | |||
抗拉強(qiáng)度 (MPa) | 屈服強(qiáng)度 (MPa) | 剪切屈服強(qiáng)度 (MPa) | 延伸率 | ||
普通鋼材 | 1 | 502.1 | 330.3 | 163.5 | 15.3% |
2 | 502.6 | 332.1 | 165.4 | 14.9% | |
3 | 504.2 | 335.2 | 163.2 | 14.5% | |
4 | 503.8 | 335.4 | 163.4 | 15.0% | |
平均值 | 503.2 | 333.3 | 163.9 | 14.9% | |
45#鋼 | 1 | 613.2 | 356.2 | 189.2 | 16% |
2 | 612.5 | 356.8 | 189.2 | 16.3% | |
3 | 620.1 | 356.4 | 189.6 | 16.7% | |
4 | 618.2 | 356.6 | 188.5 | 17.2% | |
平均值 | 616 | 356.5 | 189.1 | 16.7% | |
不銹鋼 | 1 | 550 | 345 | 172 | 13.4% |
2 | 548.3 | 343.5 | 173.5 | 13.6% | |
3 | 547.9 | 344.6 | 174.2 | 14.2% | |
4 | 551.2 | 345.2 | 173.6 | 13.9% | |
平均值 | 549.4 | 344.6 | 173.3 | 13.8% |
新設(shè)備方案采用可升降模式的發(fā)動機(jī)箱籠設(shè)計(jì),對比蓄電池驅(qū)動電動絞盤和手搖驅(qū)動兩種升降方案,這兩種方案都經(jīng)減速機(jī)為鉆頭、發(fā)動機(jī)及其框架的升降提供動力,對比結(jié)果如下圖3所示。
圖3 兩種升降方案對比圖
由于新設(shè)備要求結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,挖洞過程中無明顯抖動,對比三棱柱支撐結(jié)構(gòu)和長方體支撐結(jié)構(gòu)。分別用三棱柱、長方體結(jié)構(gòu)為支撐結(jié)構(gòu)的挖洞機(jī)進(jìn)行挖洞,并對所挖的洞的直徑大小進(jìn)行測量,并算出偏差值,從側(cè)面可以印證兩種結(jié)構(gòu)的挖洞機(jī)的穩(wěn)定性,其中鉆頭直徑為40cm,結(jié)果如下表4所示:
表4 兩種支撐方式對比情況
測量次數(shù) | 不同支撐結(jié)構(gòu)挖洞機(jī)打洞直徑(cm) | ||||||
三棱柱結(jié)構(gòu) | 長方體結(jié)構(gòu) | ||||||
挖洞機(jī)1 | 挖洞機(jī)2 | 挖洞機(jī)3 | 挖洞機(jī)1 | 挖洞機(jī)2 | 挖洞機(jī)3 | ||
1 | 43.6 | 42.3 | 43.0 | 49.6 | 50.2 | 48.0 | |
2 | 43.8 | 42.5 | 43.1 | 50.0 | 50.0 | 48.2 | |
3 | 42.9 | 42.5 | 42.9 | 48.9 | 49.8 | 48.3 | |
4 | 43.6 | 42.3 | 43.2 | 50.2 | 50.1 | 48.2 | |
平均值 | 43.5 | 42.4 | 43.1 | 49.7 | 50.0 | 48.2 | |
與鉆頭直徑偏差 | 3.5 | 2.4 | 3.1 | 9.7 | 10.0 | 8.2 | |
與鉆頭直徑的平均偏差 | 3.0 | 9.3 |
最后,為方便移動新設(shè)備,對比車載移動方式和帶輪移動方式,車間師傅們嘗試對200kg支架進(jìn)行搬運(yùn),得到兩種移動方式搬運(yùn)各個(gè)過程所需的人數(shù)。
表5 兩種移動方式對比情況
運(yùn)輸 過程 | 車載移動 需求人數(shù) | 帶輪移動 需求人數(shù) |
車輛長距離 運(yùn)輸 | 2人 | 2人 |
裝卸 | 4人 | 3人 |
現(xiàn)場轉(zhuǎn)運(yùn) | 3人 | 3人 |
挖洞準(zhǔn)備 | 4人 | 3人 |
全過程 | 4人 | 3人 |
2.2 新設(shè)備方案
通過對相關(guān)參數(shù)及優(yōu)缺點(diǎn)對比分析最終確定細(xì)化后最終方案,如圖4所示。
圖4 最終設(shè)備解決方案
3 效果驗(yàn)證
完成新設(shè)備方案后,進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)用,如圖5所示,應(yīng)用后對挖洞時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)比較,如表6所示。
圖5 方案現(xiàn)場應(yīng)用
從表6中可以發(fā)現(xiàn),新設(shè)備方案投入使用前后挖洞時(shí)間統(tǒng)計(jì)表可以看出,效果顯著,在挖一個(gè)洞的情況下,平均挖洞時(shí)間由投入使用前的80.6min減少為7.5min,前后挖洞時(shí)間差高達(dá)73.1min。
表6 新設(shè)備方案投入使用前后挖洞時(shí)間統(tǒng)計(jì)表
測試 次數(shù) | 投入使用前 挖洞時(shí)間 (min) | 投入使用后 挖洞時(shí)間 (min) | 投入使用前后 挖洞時(shí)間差 (min) |
1 | 80.3 | 7.5 | 72.8 |
2 | 80.8 | 7.5 | 73.4 |
3 | 80.3 | 7.6 | 72.7 |
4 | 80.6 | 7.4 | 73.2 |
5 | 80.9 | 7.5 | 73.4 |
6 | 80.5 | 7.5 | 73.1 |
平均值 | 80.5 | 7.5 | 73.1 |
3 結(jié)論
機(jī)器代人是電力生產(chǎn)發(fā)展的必然趨勢,精益化發(fā)展成為潮流所在,為進(jìn)一步提升電力生產(chǎn)工作效率,實(shí)現(xiàn)高效率電線桿挖洞,本文探究了一種采用汽油發(fā)動機(jī)為動力源、單旋葉伸縮鉆頭的全新解決方案,大幅提升了電線桿挖洞工作的工作效率與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平。
針對傳統(tǒng)挖洞方法,進(jìn)行變革性改造,提出全自動、快速轉(zhuǎn)移、高效挖洞的設(shè)備解決方案,并現(xiàn)場實(shí)施,成效明顯。
參考文獻(xiàn):
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作者簡介:申志成(1989.10一),男,碩士,工程師,從事電力一線生產(chǎn)工作。
注:本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2020年10月期
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