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滿足高效率電線桿挖洞要求的設(shè)備解決方案

作者:申志成,國網(wǎng)浙江省電力有限公司嘉興供電公司 時(shí)間:2020-10-19 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:電力系統(tǒng)與通訊系統(tǒng)的建設(shè)和改造的過程中,架設(shè)架空線路的需求也大幅上升,因而建設(shè)電桿基礎(chǔ)時(shí)的挖洞需求也將明顯提升。但目前電桿基礎(chǔ)的挖洞都依賴人工,耗費(fèi)時(shí)間過長,難以滿足未來架空線路的建設(shè)需求。為了滿足架空線路建設(shè)過程中電桿基礎(chǔ)挖洞時(shí)間盡可能短的需求,本文提出了一種安全可靠的移動方便挖洞設(shè)備的解決方案


本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202010/419369.htm

0 引言

隨著電網(wǎng)的高速發(fā)展,對電力施工單位施工效率要求越來越高,為了滿足多類電力施工單位的需求,研制一種高效率挖洞機(jī)愈加重要。經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高,城市供電與電力通訊的要求也越來越高,在電力系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)中線路有時(shí)需要架設(shè)架空線,因此涉及到電桿基礎(chǔ)的挖洞,目前電桿基礎(chǔ)的挖洞都是人工挖洞,勞動強(qiáng)度大、工作效率低、施工成本大、跟不上時(shí)代步伐。

隨著農(nóng)網(wǎng)改造的大力推進(jìn),線路改造數(shù)量大幅提升,且隨著時(shí)間推移,線路老化問題也越來越多,故挖洞需求量越來越大。根據(jù)調(diào)查,某地區(qū)2019年需新建線路1368條,需改建線路1948條,共計(jì)3316條。就嘉興區(qū)域而言,線路新建及改造數(shù)量較多,每個(gè)電桿基礎(chǔ)挖洞耗費(fèi)時(shí)間1.5h,挖洞壓力較大?,F(xiàn)有電桿基礎(chǔ)的挖洞技術(shù)及施工方法無法滿足實(shí)際需求。

1 技術(shù)分析

1.1 目標(biāo)預(yù)估

由于螺旋采煤設(shè)備掘進(jìn)軟質(zhì)巖層2.5m需要花費(fèi)2個(gè)小時(shí)左右,考慮到一般含煤巖層的緊固系數(shù) 約為5左右,而挖洞機(jī)應(yīng)用的土壤的緊固系數(shù) 約為0.6-0.8左右,則可以預(yù)估挖洞用時(shí)如下:

image.png

由于挖洞機(jī)的挖土截面遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于綜掘機(jī)掘進(jìn)的截面,挖掘同樣深度所需的時(shí)間更少,所以經(jīng)估算挖洞時(shí)間完全可以小于20min。

1.2  方案提出

本文提出一種新的設(shè)備方案,縮短電桿基礎(chǔ)的挖洞時(shí)間。方案選用汽油、柴油或電動發(fā)動機(jī)帶動減速機(jī)來作為挖洞機(jī)鉆頭的動力,可以為鉆頭提供足夠大的功率與扭矩,提高挖洞的效率;將挖洞機(jī)的鉆頭設(shè)計(jì)為帶齒的鉆頭前端與螺旋式鉆桿的組合體,能夠有效地挖掘各類土壤并將打碎的土塊高效運(yùn)出桿洞;將挖洞機(jī)的發(fā)動機(jī)箱籠設(shè)計(jì)為可升降模式,可解決挖洞尺寸難以控制等問題;優(yōu)化底座接觸方式,采用可調(diào)節(jié)圓盤接地,減小支架的晃動,增強(qiáng)設(shè)備穩(wěn)定性;將挖洞機(jī)的支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為三棱柱或四棱柱,提高設(shè)備的承重能力與穩(wěn)定性;設(shè)計(jì)一個(gè)利用車輪來運(yùn)輸設(shè)備的挖洞機(jī),以適應(yīng)不平整及各種空間高度的小區(qū)開閉所環(huán)境,確保設(shè)備水平,并已代替常規(guī)土建基礎(chǔ)。

1.3  方案細(xì)化

小組確定方案后,對方案進(jìn)行分解細(xì)化,并繪制方案分解圖。

image.png

圖1 方案分解圖

2方案確定

2.1  方案對比

對比汽油、柴油或電動發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)接一個(gè)轉(zhuǎn)矩可調(diào)的負(fù)載,啟動5分鐘后測量發(fā)動機(jī)的功率,測完后關(guān)閉發(fā)動機(jī),分別對3臺發(fā)動機(jī)測量6次參數(shù),結(jié)果如下表1所示:

表1 某一間隔調(diào)試各個(gè)項(xiàng)目時(shí)間統(tǒng)計(jì)

試驗(yàn)

次數(shù)

170f

汽油發(fā)動機(jī)

功率/kW

173f

柴油發(fā)動機(jī)

功率/kW

YL112

電動發(fā)動機(jī)

功率/kW

1

4.5

3.9

4.1

2

4.6

4.2

3.9

3

4.5

4.2

3.9

4

4.7

4.0

4.0

5

4.6

4.1

4.1

6

4.7

39

3.9

對挖洞機(jī)分別進(jìn)行電啟動和手搖啟動,分別統(tǒng)計(jì)兩種啟動方式所需要的時(shí)間,并對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對電啟動的挖洞機(jī)以及手搖啟動的挖洞機(jī)的啟動裝置的使用壽命及維修次數(shù)進(jìn)行調(diào)查,如表2所示。

表2 兩種啟動方式壽命統(tǒng)計(jì)


樣本

維修

次數(shù)

(次)

使用

壽命

(年)

維修破損原因

電啟動

挖洞機(jī)

1

3

6.8

在啟動過程中操作不當(dāng);

在保存過程中未進(jìn)行防潮等;

2

3

7.5

3

2

6.9

4

1

7.8

5

0

8.2

6

2

7.2

7

3

7.0

平均值

2

7.3

手搖啟動

挖洞機(jī)

1

7

5.2

手搖啟動設(shè)備受到摩擦較大,

易造成手搖柄折斷、

磨損等損害;保存不當(dāng);

2

5

5.6

3

7

5.1

4

6

6.2

5

6

5.5

6

7

5.4

7

6

5.2

平均值

6.3

5.5

對比單葉可伸縮式鉆頭與雙葉可伸縮式鉆頭,將樣機(jī)分別裝上兩類鉆頭,并選取一片平坦且土質(zhì)條件相同的地點(diǎn)進(jìn)行試施工,比較兩類鉆頭的鉆土速度。每種鉆頭分別挖5個(gè)2.5m的洞,記錄挖洞時(shí)間如下圖2所示:

image.png

圖2 兩種鉆頭挖洞速度對比圖

對普通鋼材,45#鋼,不銹鋼三種材料的力學(xué)性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn),并相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,選擇鉆頭材料。分析數(shù)據(jù)如表3所示:

表3 鉆頭材料對比情況

鋼材

類型

測試

次數(shù)

力學(xué)性能

抗拉強(qiáng)度

(MPa)

屈服強(qiáng)度

(MPa)

剪切屈服強(qiáng)度

(MPa)

延伸率

普通鋼材

1

502.1

330.3

163.5

15.3%

2

502.6

332.1

165.4

14.9%

3

504.2

335.2

163.2

14.5%

4

503.8

335.4

163.4

15.0%

平均值

503.2

333.3

163.9

14.9%

45#鋼

1

613.2

356.2

189.2

16%

2

612.5

356.8

189.2

16.3%

3

620.1

356.4

189.6

16.7%

4

618.2

356.6

188.5

17.2%

平均值

616

356.5

189.1

16.7%

不銹鋼

1

550

345

172

13.4%

2

548.3

343.5

173.5

13.6%

3

547.9

344.6

174.2

14.2%

4

551.2

345.2

173.6

13.9%

平均值

549.4

344.6

173.3

13.8%

新設(shè)備方案采用可升降模式的發(fā)動機(jī)箱籠設(shè)計(jì),對比蓄電池驅(qū)動電動絞盤和手搖驅(qū)動兩種升降方案,這兩種方案都經(jīng)減速機(jī)為鉆頭、發(fā)動機(jī)及其框架的升降提供動力,對比結(jié)果如下圖3所示。

image.png

圖3 兩種升降方案對比圖

由于新設(shè)備要求結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,挖洞過程中無明顯抖動,對比三棱柱支撐結(jié)構(gòu)和長方體支撐結(jié)構(gòu)。分別用三棱柱、長方體結(jié)構(gòu)為支撐結(jié)構(gòu)的挖洞機(jī)進(jìn)行挖洞,并對所挖的洞的直徑大小進(jìn)行測量,并算出偏差值,從側(cè)面可以印證兩種結(jié)構(gòu)的挖洞機(jī)的穩(wěn)定性,其中鉆頭直徑為40cm,結(jié)果如下表4所示:

表4 兩種支撐方式對比情況

測量次數(shù)

不同支撐結(jié)構(gòu)挖洞機(jī)打洞直徑(cm)

三棱柱結(jié)構(gòu)

長方體結(jié)構(gòu)

挖洞機(jī)1

挖洞機(jī)2

挖洞機(jī)3

挖洞機(jī)1

挖洞機(jī)2

挖洞機(jī)3

1

43.6

42.3

43.0

49.6

50.2

48.0

2

43.8

42.5

43.1

50.0

50.0

48.2

3

42.9

42.5

42.9

48.9

49.8

48.3

4

43.6

42.3

43.2

50.2

50.1

48.2

平均值

43.5

42.4

43.1

49.7

50.0

48.2

與鉆頭直徑偏差

3.5

2.4

3.1

9.7

10.0

8.2

與鉆頭直徑的平均偏差

3.0

9.3

最后,為方便移動新設(shè)備,對比車載移動方式和帶輪移動方式,車間師傅們嘗試對200kg支架進(jìn)行搬運(yùn),得到兩種移動方式搬運(yùn)各個(gè)過程所需的人數(shù)。

表5 兩種移動方式對比情況

運(yùn)輸

過程

車載移動

需求人數(shù)

帶輪移動

需求人數(shù)

車輛長距離

運(yùn)輸

2人

2人

裝卸

4人

3人

現(xiàn)場轉(zhuǎn)運(yùn)

3人

3人

挖洞準(zhǔn)備

4人

3人

全過程

4人

3人

2.2  新設(shè)備方案

通過對相關(guān)參數(shù)及優(yōu)缺點(diǎn)對比分析最終確定細(xì)化后最終方案,如圖4所示。

image.png

圖4 最終設(shè)備解決方案

3 效果驗(yàn)證

完成新設(shè)備方案后,進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)用,如圖5所示,應(yīng)用后對挖洞時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)比較,如表6所示。

image.png

image.png

圖5 方案現(xiàn)場應(yīng)用

從表6中可以發(fā)現(xiàn),新設(shè)備方案投入使用前后挖洞時(shí)間統(tǒng)計(jì)表可以看出,效果顯著,在挖一個(gè)洞的情況下,平均挖洞時(shí)間由投入使用前的80.6min減少為7.5min,前后挖洞時(shí)間差高達(dá)73.1min。

表6 新設(shè)備方案投入使用前后挖洞時(shí)間統(tǒng)計(jì)表

測試

次數(shù)

投入使用前

挖洞時(shí)間

(min)

投入使用后

挖洞時(shí)間

(min)

投入使用前后

挖洞時(shí)間差

(min)

1

80.3

7.5

72.8

2

80.8

7.5

73.4

3

80.3

7.6

72.7

4

80.6

7.4

73.2

5

80.9

7.5

73.4

6

80.5

7.5

73.1

平均值

80.5

7.5

73.1

3 結(jié)論

機(jī)器代人是電力生產(chǎn)發(fā)展的必然趨勢,精益化發(fā)展成為潮流所在,為進(jìn)一步提升電力生產(chǎn)工作效率,實(shí)現(xiàn)高效率電線桿挖洞,本文探究了一種采用汽油發(fā)動機(jī)為動力源、單旋葉伸縮鉆頭的全新解決方案,大幅提升了電線桿挖洞工作的工作效率與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平。

針對傳統(tǒng)挖洞方法,進(jìn)行變革性改造,提出全自動、快速轉(zhuǎn)移、高效挖洞的設(shè)備解決方案,并現(xiàn)場實(shí)施,成效明顯。

參考文獻(xiàn):

[1] 吳發(fā)展,劉貴紅. 電纜隧道頂管機(jī)洞內(nèi)擴(kuò)徑改造作業(yè)洞室施工技術(shù)[J]. 城市建筑,2020,02: 126-128.

[2] 丁守陣. 泥水平衡頂管掘進(jìn)機(jī)洞內(nèi)組裝施工技術(shù)[J].珠江水運(yùn). 2019 (02).

作者簡介:申志成(1989.10一),男,碩士,工程師,從事電力一線生產(chǎn)工作。

注:本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2020年10月期



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