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汽車變截面板簧軋機(jī)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的研究

作者: 時間:2009-06-25 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

2.3 多變量處理
  在軋制過程中除了對拉拔、壓下機(jī)構(gòu)進(jìn)行位置伺服控制外,還要保證液壓系統(tǒng)的流量及液壓馬達(dá)的輸出扭矩保持恒定。軋機(jī)的控制系統(tǒng)為一多變量控制系統(tǒng)。
  液壓系統(tǒng)采用的伺服閥內(nèi)部具有閥芯位置的閉環(huán)控制環(huán)節(jié),可看作一比例環(huán)節(jié)。為了簡化控制器結(jié)構(gòu),根據(jù)設(shè)計(jì)要求,拉拔機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)的流量、液壓馬達(dá)的輸出扭矩分別采用開環(huán)控制,系統(tǒng)近似為單變量系統(tǒng)。由于產(chǎn)品的變形曲線的斜率較小,即壓下裝置的運(yùn)動速度遠(yuǎn)小于拉拔機(jī)構(gòu)的運(yùn)動速度。所以即使拉拔方向采取開環(huán)控制,也可獲得期望的控制效果。
2.4控制算法
  采用智能控制算法對電液伺服系統(tǒng)已有成功的報(bào)道[1] ,對軋機(jī)這類具有雙坐標(biāo)的電液伺服系統(tǒng),也選擇了多模態(tài)仿人智能控制算法。軋機(jī)的液壓伺服系統(tǒng)具有大流量、高壓力且拉拔方向運(yùn)動的最高速度為30m/min,控制對象有一定的非線性、時變性。在設(shè)計(jì)有效的控制算法時,首先應(yīng)考慮控制系統(tǒng)的實(shí)時性,這要求控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)不應(yīng)該很復(fù)雜的,其決策和推理應(yīng)是快速的。
  多模態(tài)控制就是在控制過程中根據(jù)系統(tǒng)不同的特征狀態(tài),控制器采用不同的控制策略和控制模式的一種控制算法。特征狀態(tài)是指一些反映系統(tǒng)特性、特征變化以及所處狀態(tài)的特征量的集合,用Gi表示。所有的特征狀態(tài)構(gòu)成一個特征狀態(tài)集,用G表示。則有
  G=<G1, G2,…,Gm>
  其中 Gi=(Gi1,Gi2,…,Gih) (i=1,2,…,m)
  控制模式用Ai表示,所有的控制模式構(gòu)成了多模態(tài)控制器的控制模式集,用A表示。
  A=<A1,A2, …,Am>
  其中 Ai=U=f(Gij) (i=1,2,…,m;j=1,2,…,h)
  控制的實(shí)現(xiàn)就是由G到A推理過程的實(shí)現(xiàn)。可由產(chǎn)生式規(guī)則IF G THEN A來表達(dá)。

為了獲得良好的實(shí)時性,同時也考慮控制精度的要求,應(yīng)盡可能選擇較少的特征狀態(tài)??紤]控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,選取誤差及其一階導(dǎo)數(shù)為基本特征量,經(jīng)過這樣的處理及大量的人-機(jī)在線學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,總結(jié)出下列三種基本的特征狀態(tài)和相應(yīng)的控制模式。
  其中U(n)為控制量的第n次輸出值;U0為控制量在誤差過零時的保持值;b1,b2為常數(shù);Kp和K分別為比例增益及抑制系數(shù);Kd,Ki,Td,Ti分別為微分和積分抑制系數(shù)及時間常數(shù);T為采樣間隔;Em(1)為第一次誤差峰值;EI為G2狀態(tài)下的區(qū)間積分值。
  文獻(xiàn)[3]給出了控制對象的模型及仿人智能控制算法的仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果及與PID算法控制效果比較,從實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析采用智能控制算法解決液壓伺服系統(tǒng)的實(shí)時控制問題,能取得比PID控制算法更好的控制效果;控制器的設(shè)計(jì)不依賴對象的數(shù)學(xué)模型,對液壓系統(tǒng)參數(shù)變化不敏感,魯棒性強(qiáng);算法簡單,控制系統(tǒng)實(shí)時性好。
3 軟件設(shè)計(jì)
  控制軟件在DOS操作系統(tǒng)下運(yùn)行,采用C++語言模塊化設(shè)計(jì),分系統(tǒng)設(shè)置、自動軋制、手動操作、零點(diǎn)調(diào)試、工藝文件編輯修改、文件操作、顯示、統(tǒng)計(jì)、打印等模塊。中文圖形界面,操作簡便,只須輸入軋制路徑即可生成工藝文件。軋機(jī)狀態(tài)及軋機(jī)運(yùn)動曲線實(shí)時圖形顯示,通過修改系統(tǒng)中斷8實(shí)現(xiàn)對采樣、控制、顯示的多任務(wù)處理。
  總之,對電液伺服系統(tǒng)的控制采用多模態(tài)智能控制算法可以取得較好的控制效果,具有控制策略靈活、算法簡單等優(yōu)點(diǎn),不僅伺服跟蹤能力強(qiáng),而且對系統(tǒng)參數(shù)變化不敏感,魯棒性強(qiáng),控制效果好。軋機(jī)已于1997年12月試制成功,投入正式生產(chǎn)。軋機(jī)的軋制速度、精度、運(yùn)行可靠性等均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。


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