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基于電渦流傳感器的全閉環(huán)鋸片磨床數(shù)控系統(tǒng)開發(fā)

作者: 時(shí)間:2016-12-13 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏


  1.4 全閉環(huán)鋸片磨削控制基準(zhǔn)的建立

  由于本系統(tǒng)的測(cè)量值是鋸片表面到測(cè)量頭的距離,而并非鋸片的厚度,因此,必須建立測(cè)量值與鋸片厚度之間的尺寸鏈關(guān)系,以及通過測(cè)量值來控制磨削工序類型的一系列基準(zhǔn)。根據(jù)鋸片磨削有粗、精和光磨三道工序,本系統(tǒng)建立了標(biāo)準(zhǔn)鋸片控制基準(zhǔn)HS、光磨工序控制基準(zhǔn)Hg和精磨工序控制基準(zhǔn)Hj,如圖1所示。它們分別對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)鋸片厚度、進(jìn)入光磨工序鋸片的理論厚度和進(jìn)入精磨工序鋸片的理論厚度時(shí)測(cè)量系統(tǒng)的理論測(cè)量值。標(biāo)準(zhǔn)鋸片控制基準(zhǔn)HS是通過事先加工一個(gè)滿足尺寸要求的標(biāo)準(zhǔn)鋸片,對(duì)其進(jìn)行在線測(cè)量而獲得的測(cè)量值。這樣,根據(jù)HS和用戶所設(shè)定的各工序加工余量,軟件磨削控制器便可自動(dòng)計(jì)算出光磨工序控制基準(zhǔn)Hg和精磨工序控制基準(zhǔn)Hj(各控制基準(zhǔn)間尺寸關(guān)系如圖1所示)。在磨削加工控制過程中,通過將測(cè)量值與各控制基準(zhǔn)相對(duì)比較,便可間接獲得鋸片厚度值和確定磨削工序類型。

2 關(guān)鍵技術(shù)問題及解決方案

  2.1 G代碼程序與磨削控制器之間的協(xié)調(diào)控制機(jī)制

  在采用G代碼程序和軟件磨削控制器共同協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)控制的策略上,如何建立起兩者相互之間的協(xié)調(diào)控制機(jī)制,是本系統(tǒng)開發(fā)中所要解決的主要問題。本系統(tǒng)的G代碼程序采用宏變量編程的循環(huán)體系結(jié)構(gòu),G代碼程序結(jié)構(gòu)如圖6所示。其中,G代碼程序?qū)浖ハ骺刂破鞯目刂?,采用了通過開發(fā)具有特殊功能的M代碼的方式來實(shí)現(xiàn)。如特殊功能代碼M103,實(shí)現(xiàn)了由G代碼程序控制軟件磨削控制器任務(wù)1的功能。其原理是:當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)的解釋器解釋到M103時(shí),由PLC程序?qū)⑷肿兞縍[294]置1,與此同時(shí),軟件磨削控制器檢測(cè)到R[294]為1時(shí),則執(zhí)行任務(wù)1的功能。而軟件磨削控制器對(duì)G代碼程序的控制,是通過實(shí)時(shí)修改G代碼程序中的宏變量指令值來實(shí)現(xiàn)的。G代碼程序中設(shè)置的宏變量,有的可控制G代碼程序的執(zhí)行流程,有的本身就是運(yùn)動(dòng)指令值。這樣,軟件磨削控制器在修改宏變量時(shí),便實(shí)現(xiàn)了對(duì)G代碼程序執(zhí)行流程的控制,以及對(duì)加工參數(shù)的調(diào)整。如宏變量#119,為磨削完成標(biāo)志宏變量指令,當(dāng)軟件磨削控制器測(cè)量到鋸片厚度值與鋸片標(biāo)準(zhǔn)厚度之差在公差允許范圍時(shí),則實(shí)時(shí)修改#119的值為零,與此同時(shí),當(dāng)G代碼執(zhí)行到由#119的值為條件判斷磨削加工循環(huán)是否結(jié)束的程序段時(shí),由于#119已為零,則自動(dòng)退出磨削循環(huán)加工,實(shí)現(xiàn)了磨削流程的控制。又如宏變量#115,為磨削初始點(diǎn)坐標(biāo)值ZP1宏變量,此值由軟件磨削控制器執(zhí)行任務(wù)1后計(jì)算并修改。

  2.2 磨削控制器對(duì)G代碼程序的實(shí)時(shí)控制技術(shù)

  在磨削循環(huán)過程中,如何實(shí)現(xiàn)軟件磨削控制器對(duì)G代碼程序控制的實(shí)時(shí)性,是本系統(tǒng)開發(fā)中所要解決的又一關(guān)鍵問題。如圖6所示,當(dāng)G代碼在執(zhí)行程序段N120時(shí),由于解釋器超前解釋的特性,可能已完成了對(duì)程序段N160或其以后程序段的解釋工作,這樣就會(huì)將諸如#115、#119等宏變量的當(dāng)前值讀入緩沖區(qū)(此值一經(jīng)讀入便無法修改),而這些當(dāng)前值并非磨削控制器執(zhí)行完任務(wù)1后決定的值,從而失去了由外部信息對(duì)G代碼程序控制的實(shí)時(shí)性。為此,本系統(tǒng)開發(fā)了能禁止解釋器超前解釋功能的特殊代碼M17。在G代碼程序中,可在由測(cè)量結(jié)果決定的宏變量值的程序段之前,加入M17代碼,如圖6所示。當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)解釋器解釋到M17代碼時(shí),便停止超前解釋工作,這樣就可保證解釋器所解釋的后面程序段中的宏變量,是由前面軟件磨削控制器根據(jù)測(cè)量計(jì)算而決定和實(shí)時(shí)修改的值,實(shí)現(xiàn)了真正意義上的全閉環(huán)實(shí)時(shí)控制。

  2.3 材料與溫度漂移解決方案

  電渦流位移傳感器具有感應(yīng)結(jié)果受材料與溫度影響的缺點(diǎn)。本系統(tǒng)開發(fā)了相應(yīng)的校正與補(bǔ)償環(huán)節(jié),以及時(shí)消除材料與溫度帶來的不良影響。對(duì)不同材料的鋸片,本系統(tǒng)提供靈活、方便的在線傳感器線性標(biāo)定功能。標(biāo)定方法為:將要標(biāo)定的鋸片磨削出兩個(gè)光整表面,在所開發(fā)的傳感器線性標(biāo)定界面中,通過按鍵分別獲得傳感器對(duì)兩個(gè)表面距離的感應(yīng)值(此值為傳感器感應(yīng)電壓經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后的數(shù)字量),同時(shí)由用戶輸入兩個(gè)表面厚度的差值,系統(tǒng)便可自動(dòng)計(jì)算出此材料的線性比例系數(shù)。

  由于標(biāo)準(zhǔn)鋸片控制基準(zhǔn)HS是在隨機(jī)溫度下的測(cè)量值,因此,當(dāng)加工溫度變化而引起傳感器感應(yīng)電壓產(chǎn)生漂移而使測(cè)量值變化時(shí),若控制基準(zhǔn)HS仍保持不變,勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致軟件磨削控制器產(chǎn)生控制誤差。為此,設(shè)計(jì)與研究DesignandResearch本系統(tǒng)提供靈活的溫度補(bǔ)償功能,即提供控制基準(zhǔn)HS的值可實(shí)時(shí)修調(diào)功能。修調(diào)方法為:在定期對(duì)磨削后的鋸片進(jìn)行檢測(cè)時(shí),一般為3~4h檢測(cè)一次,根據(jù)鋸片厚度的偏移量,在控制基準(zhǔn)HS中及時(shí)引入一個(gè)反向的溫度修調(diào)值。由于通過對(duì)控制基準(zhǔn)HS進(jìn)行有效的溫度補(bǔ)償,從而消除了環(huán)境溫度對(duì)本系統(tǒng)控制精度的不良影響,確保了鋸片的尺寸精度。

3 加工數(shù)據(jù)與結(jié)果分析

  應(yīng)用全閉環(huán)鋸片磨床進(jìn)行磨削加工試驗(yàn),鋸片厚度測(cè)量值如表1所示。最大厚度誤差不超過±0.015mm,滿足鋸片厚度尺寸精度±0.05mm的控制要求。

  表1鋸片磨削厚度測(cè)量值

  原開環(huán)控制數(shù)控磨削:單件雙面磨削時(shí)間約2min。每磨削鋸片約5~7個(gè)后,須離線測(cè)量鋸片厚度,憑經(jīng)驗(yàn)修改砂輪磨損補(bǔ)償值或G代碼程序。在參數(shù)修改后,需對(duì)所加工的第一個(gè)鋸片進(jìn)行厚度檢測(cè),調(diào)整補(bǔ)償參數(shù)。為此,需占用5~10min加工時(shí)間。由于調(diào)整不及時(shí)或不準(zhǔn)確,廢品率為2%~3%。

  全閉環(huán)控制數(shù)控磨削:單件雙面磨削時(shí)間約2min,每工作3~4h后,才需要對(duì)鋸片厚度進(jìn)行離線測(cè)量。如果需要才進(jìn)行相應(yīng)的鋸片控制基準(zhǔn)HS的修調(diào),否則繼續(xù)磨削加工。這種修調(diào),主要是解決環(huán)境溫度變化所引起的測(cè)量、加工誤差。采用這種方法后,生產(chǎn)效率提高了30%,且有效地避免了廢品的出現(xiàn)。

4 結(jié)語

  基于電渦流傳感器的全閉環(huán)鋸片磨削數(shù)控系統(tǒng),通過對(duì)鋸片磨削厚度的在線實(shí)時(shí)測(cè)量,隨時(shí)進(jìn)行砂輪磨損補(bǔ)償和準(zhǔn)確地控制G代碼程序的執(zhí)行流程及有關(guān)參數(shù),實(shí)現(xiàn)了磨削過程的全閉環(huán)控制。本文開發(fā)的數(shù)控系統(tǒng),一者提高了磨削的精度和穩(wěn)定性,二者提高了磨削效率和成品率,三者可實(shí)現(xiàn)在上一個(gè)鋸片加工的基礎(chǔ)上,無需對(duì)砂輪位置進(jìn)行任何調(diào)整,就可以完成同規(guī)格鋸片的批量加工。


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