PLC 控制步進電機分度的設計與實現(xiàn)
3、分度算法
設總孔數(shù)為D2,總脈沖數(shù)D0,分度脈沖可計算為 :D0/D2=D4 +D5(余數(shù))。若D5=0時 ,步進電機每轉動一次,電機轉角控制脈沖均為D4。若D5≠0時 ,將D5與孔數(shù)的一半(D2/2=D8)進行比較,若小于孔數(shù)的一半,步進電機先按D4個脈沖分度,步進電機每轉過一個分度角,余數(shù)D5累積一次,當累積數(shù)大于D8時,步進電機則按D4+1個脈沖分度一次,此時累積數(shù)減去D4+1脈沖的余數(shù)即D2-D5,然后再按D4個脈沖分度,依次類推直至分度完畢;若余數(shù)大于孔數(shù)的一半,步進電機先按D4+1個脈沖分度,余數(shù)按D2-D5累積,當累積數(shù)大于D8時,步進電機則按D4個脈沖分度一次,此時累積數(shù)減去D4脈沖的余數(shù)D5,然后再按D4+1個脈沖分度,依次類推直至分度完畢。這樣的分度算法,使孔與孔之間的分度誤差始終小于一個脈沖當量,可以實現(xiàn)在3600轉角誤差為0的分度精度要求。
4、分度算法梯形圖
5、結束語
該大型數(shù)控分度頭應用于1000mm~2000mm的軸承內(nèi)、外套的分度 。主要優(yōu)點為 :(1)分度精度高。驅動器在最高細分10000工作狀態(tài)下,孔孔之間分度誤差可控制在7.3μm, 可以實現(xiàn)3600轉角誤差為0的分度精度要求,滿足了工件的分度要求。(2) 工作效率高,分度速度快。選用的PLC最高頻率為200HZ,在自動分度工作狀態(tài)下,50個孔的分度工作不足十分鐘即可完成。(3)操作靈活、簡便。該數(shù)控分度頭實現(xiàn)調(diào)整(不分度)、手動或自動分度等電氣操作。人工分度方式需要測量、畫線等費工費時 ,由PLC控制的步進電機自動分度方式只需輸入分度數(shù) ,即可實現(xiàn)分度的多種控制。 (4)該數(shù)控分度頭經(jīng)濟、實用。投入使用后,較好地解決了以往大型軸承內(nèi)、外套的分度存在的問題,提高了軸承產(chǎn)品質量 ,降低工人勞動強度。
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