ZNR系列智能高壓變頻器在循環(huán)水泵節(jié)能改造中的應(yīng)用
⑴工頻(50hz)運(yùn)行時(shí),輸入電壓6kv,輸入電流數(shù)據(jù)為:
3月27日14:30輸入電流103.8a;
3月27日21:35輸入電流106.4a;
3月28日08:00輸入電流105.2a;
3月28日21:00輸入電流104.8a;
3月29日06:25輸入電流104.1a;
工頻運(yùn)行時(shí),平均電流i1=104.86a,功率因數(shù)cosφ1=0.85。
⑵變頻運(yùn)行時(shí),輸入電壓6kv,運(yùn)行頻率和輸入電流數(shù)據(jù)為:
3月27日11:00頻率41.55hz,輸入電流67.5a;
3月27日12:00頻率41.55hz,輸入電流67.6a;
3月27日13:00頻率41.55hz,輸入電流67.7a;
3月27日14:00頻率41.55hz,輸入電流67.7a;
變頻運(yùn)行時(shí),平均電流i2=67.63a,功率因數(shù)cosφ2=0.98。
7 改造效果
7.1 變頻改造前、后的節(jié)能計(jì)算
假如全年運(yùn)行時(shí)間為330天,根據(jù)本廠的上網(wǎng)電價(jià),可知變頻改造后每年節(jié)省用電=(i1cosφ1-i2cosφ2)×6×1.732×24×330=1449434kw·h。每年節(jié)省電費(fèi)= 1449434kw·h×0.5元/kw·h=72.5萬(wàn)元。由41hz運(yùn)行計(jì)算知,每年可以節(jié)電約1449434kw·h,節(jié)省電費(fèi)約72.5萬(wàn)元,不到2年時(shí)間就可收回全部投資。變頻運(yùn)行時(shí)節(jié)電率達(dá)到40%。據(jù)統(tǒng)計(jì)設(shè)備運(yùn)行頻率在35hz就可以達(dá)到工藝要求的出水壓力,而春冬秋三個(gè)季節(jié)設(shè)備完全可以在35 hz運(yùn)行,故節(jié)電率可達(dá)到50%左右。
7.2 其它效益分析
?。?)電源側(cè)功率因數(shù)提高。原電機(jī)直接由工頻驅(qū)動(dòng)時(shí),功率因數(shù)為0.8~0.86,采用高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)后,電源側(cè)的功率因數(shù)可提高到0.95以上,可減少大量無(wú)功功率,進(jìn)一步節(jié)約了上游設(shè)備的運(yùn)行費(fèi)用。
?。?)循環(huán)水泵采用變頻調(diào)速后,由于通過(guò)降低電機(jī)水泵轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)節(jié)能,電機(jī)、水泵轉(zhuǎn)速降低,管網(wǎng)壓力降低,輔助設(shè)備如軸承、閥門等磨損大大減輕,設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用下降,維護(hù)周期可加長(zhǎng),設(shè)備運(yùn)行壽命可延長(zhǎng)。
?。?)采用高壓變頻調(diào)速后,電機(jī)實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng),啟動(dòng)電流不超過(guò)電機(jī)額定電流的1.2倍,避免了全壓?jiǎn)?dòng)對(duì)電網(wǎng)和電動(dòng)機(jī)的沖擊,降低了電動(dòng)機(jī)的故障率,延長(zhǎng)了電動(dòng)機(jī)使用壽命,維護(hù)周期增長(zhǎng),電機(jī)檢修費(fèi)用可大幅降低。
8 結(jié)束語(yǔ)
設(shè)備改造工程于2008年11月完成,高壓變頻器一次試車成功,運(yùn)行正常,運(yùn)行頻率在40hz左右,保證了循環(huán)水的正常溫度。循環(huán)水泵在采用znr智能高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行變頻技術(shù)改造后,取得了明顯的節(jié)電效果,并獲得很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,為電廠高壓電機(jī)的節(jié)能改造積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。高壓變頻調(diào)速器的大面積的采用,將大大促進(jìn)廠用電率的降低。高壓變頻調(diào)速器的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行證明,它用于驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)、泵類設(shè)備節(jié)電效果顯著,性能穩(wěn)定、可靠性高。既節(jié)約了能源,又滿足了生產(chǎn)工藝要求,且大大減少了設(shè)備維護(hù)、維修費(fèi)用,直接和間接經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。
評(píng)論