高壓變頻器在熱電廠引風(fēng)機的成功應(yīng)用
1 引言
我國的電動機用電量約占全國發(fā)電量的60%~70%,風(fēng)機、水泵設(shè)備年耗電量約占全國電力消耗的1/3,造成這種狀況的主要原因是:風(fēng)機、水泵等設(shè)備傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)方法是通過調(diào)節(jié)入口或出口的擋板、閥門開度來調(diào)節(jié)給風(fēng)量和給水量,其輸出功率大量地消耗在擋板、閥門的截流過程中。由于風(fēng)機、水泵類大多為平方轉(zhuǎn)矩負載,軸功率與轉(zhuǎn)速成立方關(guān)系,所以當(dāng)風(fēng)機、水泵轉(zhuǎn)速下降時,消耗的功率也大大下降,因此節(jié)能潛力非常大,最有效的節(jié)能措施就是采用變頻調(diào)速器來調(diào)節(jié)流量、風(fēng)量,應(yīng)用變頻器節(jié)電率一般為20%~50%,而且通常在設(shè)計中,用戶水泵電機設(shè)計的容量比實際需要高出很多,存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象,效率低下,造成電能的大量浪費。因此推廣交流變頻調(diào)速裝置效益顯著。
2 改造前引風(fēng)機運行能耗分析
某熱電廠為2臺410t/h循環(huán)流化床(cfb)鍋爐,總裝機容量為100mw汽輪發(fā)電機組,主要向某大型化工廠提供熱電供應(yīng),供電標煤耗為360g/kw·h,高于行業(yè)平均水平。2臺cfb鍋爐各掛有2臺高壓引風(fēng)機,型號為ykk630-6w-1250kw,變頻改造前,額定1250kw的引風(fēng)機電機正常運行負荷為830kw左右,其輸出功率通過風(fēng)門開度進行調(diào)節(jié),正常狀況下,風(fēng)門開度基本維持在40%左右,相當(dāng)大的一部分電能消耗在風(fēng)門擋板上,能源浪費嚴重,節(jié)能潛力巨大。
3 節(jié)能改造原理分析
3.1 通用高壓變頻器簡介
在交流異步電機的諸多調(diào)速方法中,變頻調(diào)速的性能最好,調(diào)速范圍大,靜態(tài)穩(wěn)定性好,運行效率高。通用變頻器的工作原理如圖1所示。
圖1中,整流器的作用是把三相(或單相)的交流電整流成直流電。逆變器的作用是有規(guī)律地控制逆變器中主開關(guān)器件的通與斷,可以得到任意頻率的三相交流電輸出。中間直流環(huán)節(jié)和電動機之間總會有無功功率的變換,這種無功能量要靠中間直流環(huán)節(jié)的儲能元件(電容器或電抗器)來緩沖??刂齐娐罚撼S蛇\算電路、檢測電路、控制信號的輸入、輸出電路和驅(qū)動電路等構(gòu)成,主要任務(wù)是完成對逆變器的開關(guān)控制、對整流器的電壓控制以及完成各種保護功能等。
3.2 西門子羅賓康完美無諧波變頻器原理
本次設(shè)備改造選用了西門子羅賓康完美無諧波變頻器,型號為ph-6-6-1250,變頻器的電路圖如圖2所示。輸入隔離變壓器t1的每一個次級僅供給一個功率單元,每個功率單元通過光纖接收調(diào)制信息以產(chǎn)生負載所需要的輸出電源頻率,每個功率單元可分為整流部分、直流環(huán)節(jié)和逆變部分。
單個功率單元原理圖如圖3所示,igbt工作原理如圖4。當(dāng)igbt q1、q4同時閉合時,電機上的電壓為a點高,b點低;igbt其重要q2、q3同時閉合時,則電機上的電壓為a點低b點高。這樣和連續(xù)不斷地交替開合,在電機兩端就形成了一交變電壓,也就是交流電。西門子完美無諧波變頻器通過將多個低壓功率單元(690v)的輸出疊加起來得到近似于正弦波的中壓(6kv)波形。圖5為3個功率單元疊加后輸出的近似正弦波波形。
3.3 引風(fēng)機變頻調(diào)速節(jié)電原理的計算
以2#爐引風(fēng)機作為例,先分析改造前2#cfb爐2臺引風(fēng)機(2a、2b)的運行工況和基本參數(shù),如表1所示。
?。?)2a引風(fēng)機改造前工頻運行功率
p1 =u×i×1.732×cosφ
=6.3×90×1.732×0.85
?。?35kw
其中運行功率因數(shù)cosφ取0.85。
?。?)2a引風(fēng)機改造后變頻運行預(yù)計功率
按當(dāng)?shù)?.72元/kw·h平均外購電價(含稅)和全年330天運行時間計算:
2a引風(fēng)機每年節(jié)約電費約(835-436)×24×330×0.72=227.5萬元
將2a引風(fēng)機改造前后的用電消耗數(shù)據(jù)對比,列表如表2所示。
4 工程應(yīng)用
4.1 引風(fēng)機變頻控制方案的確定
基于上節(jié)分析,該熱電廠對2臺爐的各一臺引風(fēng)機進行變頻改造。同時,為滿足化工廠連續(xù)供熱供電的要求,該引風(fēng)機高壓變頻器應(yīng)具備在線工、變頻互相切換功能,即變頻器故障可以自動切到工頻運行,變頻修復(fù)后,可以人工切回變頻運行,而不影響鍋爐連續(xù)正常運行。
引風(fēng)機變頻改造后的一次系統(tǒng)圖如圖6所示,dl是廠用變電所732#柜斷路器;j1、j2、j3是與變頻器配合使用實現(xiàn)工頻/變頻互相切換的斷路器,變頻控制方案如下:
(1)j1和j2閉合,j3斷開為變頻狀態(tài);j1和j2斷開,j3閉合為工頻狀態(tài)。
?。?)可通過dcs控制變頻器輸出頻率。當(dāng)選擇自動時,按爐膛負壓設(shè)定值自動調(diào)節(jié)輸出;選擇手動時,輸出值由操作人員手動輸入,輸入值為0~100%,對應(yīng)于變頻器輸出0~50hz。
?。?)人工變頻轉(zhuǎn)工頻:由dcs發(fā)信號,使j1和j2跳閘后,再使j3合閘,完成后,需要人工在dcs畫面對變頻轉(zhuǎn)工頻復(fù)位,變頻轉(zhuǎn)工頻完成。
?。?)變頻器故障時轉(zhuǎn)工頻:出現(xiàn)變頻器故障時dcs系統(tǒng)立即發(fā)出報警,把入口風(fēng)門回關(guān)到一定開度(40%),同時變頻器故障時發(fā)信號使j1和j2跳閘以及時間繼電器sj得電,延時使j3合閘,變頻轉(zhuǎn)工頻完成。此時爐膛負壓會有一定波動,操作人員可以進行人工干預(yù),確保鍋爐壓力平穩(wěn)。
?。?)工頻轉(zhuǎn)變頻:由dcs發(fā)信號使j3分閘,j1合閘。延時2s后,j2合閘(躲開電機反電動勢的影響),工頻轉(zhuǎn)變頻完成。
?。?)引風(fēng)機變頻控制操作流程方案,如圖7所示。
4.2 調(diào)試情況
4.2.1 第一次調(diào)試(電機空載)
?。?)變頻切工頻試驗:人工從遠方dcs發(fā)變頻切工頻命令,j1、j2斷路器跳閘,j3斷路器合閘,電機由變頻轉(zhuǎn)入工頻運行,切換成功,電機運轉(zhuǎn)正常。
?。?)工頻切變頻試驗(第一次):dcs發(fā)工頻切變頻命令,j3跳閘,j1、j2合閘,j1、j2合閘后,變頻器的過電流(ioc)報警動作,再次跳開j1、j2后合j3切回工頻運行。工頻切變頻不成功。
?。?)我們考慮可能是電動機的反電勢與j1上側(cè)電源不同期,造成變頻器ioc動作,于是將j2合閘輔助觸點串入j1,使j2合閘后j1才能合閘。
?。?)工頻切變頻試驗(第二次):電機啟動后,人工跳j3,合j2,此時未合上j1,隨即變頻器輸出“ioc”報警,因變頻故障自動回切工頻,因此可以證明,“ioc”來自j1合閘及變頻器啟動之前。
?。?)經(jīng)過上一步可以確認,ioc報警是由于電動機的反向電動勢造成的,為躲開電機反電勢的影響,我們對控制回路進行改造,串入時間繼電器sj,即j3跳閘后,延時合j1、j2,初步整定延時時間為4s。
?。?)工頻切變頻試驗(第三次):由dcs發(fā)工頻切變頻命令,切換成功,由于是此時電機為旋轉(zhuǎn)負載,變頻器對運轉(zhuǎn)的電機進行捕捉再起動,時間較長,經(jīng)過約50s,電機才達到了正常額定轉(zhuǎn)速1000r/min,不能滿足爐膛壓力(±2.5kpa)的需要。
(7)工頻切變頻試驗(第四次):將sj延時時間調(diào)整為5s,第四次dcs發(fā)工頻切變頻命令,切換成功,但變頻器捕捉再起動時間更長,經(jīng)過約100s,電機才達到了正常額定轉(zhuǎn)速1000r/min,不能滿足爐膛壓力的需要。
4.2.2 第二次調(diào)試(電機空載)
經(jīng)過研究變頻器的說明書,變頻器具有應(yīng)對旋轉(zhuǎn)負載的特性,允許變頻器測定已經(jīng)處于運轉(zhuǎn)狀態(tài)的電機的速度,變頻器可以向電機提供與旋轉(zhuǎn)電機頻率相同的輸出電壓,使得變頻器供電時對電機的沖擊最
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