一款基于ARM的數(shù)字調(diào)壓控制系統(tǒng)設(shè)計
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本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/235504.htm3 PCB的板級設(shè)計與仿真
當(dāng)完成系統(tǒng)的硬件設(shè)計和原理圖繪制之后,開始進行PCB電路板設(shè)計,本系統(tǒng)的PCB設(shè)計使用Cadence 16.3進行。進行PCB板級設(shè)計之前應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作:做好元器件的模型庫和元器件的封裝,設(shè)計PCB板。根據(jù)前文所述,本系統(tǒng)硬件采用底板加核心板的設(shè)計方法,因此要根據(jù)實際需求的尺寸分別設(shè)計底板和核心板的PCB板,設(shè)計板子的疊層,根據(jù)需求核心板設(shè)置為6層板,底板設(shè)置為2層板,之后進行布局和布線操作。由于本系統(tǒng)中內(nèi)存和處理器之間的電路屬于高速電路,因此需要對內(nèi)存的時鐘線及數(shù)據(jù)線進行仿真,來驗證布線的正確性,仿真使用Allegro PCB SI GXL進行。
DDR時鐘線是內(nèi)存電路中最重要的線路,布線時采用差分對走線。仿真時打開本設(shè)計的PCB文件,首先建立DDR時鐘的差分對,之后進行仿真前的參數(shù)設(shè)定,包括板子的疊層設(shè)置、差分阻抗設(shè)置、測量差分緩沖延遲及為內(nèi)存和處理器分別分配SI模型。由于Cadence PCB SI在仿真過程中使用的是DML模型,因此在仿真前需要將器件的IBIS模型進行驗證,沒有錯誤后轉(zhuǎn)換成DML模型,然后添加到模型庫的路徑之下。在測量差分緩沖延遲時,在處理器模型的引腳列表中找到DDR時鐘的兩個引腳,并進行引腳的耦合設(shè)置。上一步完成之后,開始進行內(nèi)存時鐘差分對的仿真。首先設(shè)置互連模型參數(shù),使用SigXplorer PCB SI GXL進行拓?fù)涞奶崛?。打開約束管理器,選中DDR時鐘的差分對,提取其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如圖4所示。
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然后對相關(guān)仿真參數(shù)和差分驅(qū)動器激勵進行設(shè)置,設(shè)置完成后使用無損互連分析對內(nèi)存時鐘差分對進行仿真。波形的眼圖如圖5所示。
使用如上同樣的方法對內(nèi)存數(shù)據(jù)線進行波形圖和波形的眼圖仿真,依據(jù)得到的眼圖判定布線是否合理得當(dāng),若眼圖較亂則需要調(diào)整布線,之后再進行仿真驗證。
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4 ARM數(shù)字調(diào)壓控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計
ARM數(shù)字調(diào)壓控制系統(tǒng)使用Linux操作系統(tǒng),系統(tǒng)應(yīng)用程序軟件在Qt 4.0環(huán)境下開發(fā)。系統(tǒng)啟動后自動運行應(yīng)用程序,其主界面如圖6所示。界面中預(yù)置了固定電壓輸出按鈕、步長調(diào)節(jié)按鈕、微調(diào)按鈕、復(fù)位按鈕和輸出校對按鈕。程序中提供了兩種不同的步進調(diào)節(jié)長度,步進可選為1 V或5 V步進。系統(tǒng)啟動后默認(rèn)為1V步進長度。按復(fù)位鍵后輸出電壓被清零。
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本系統(tǒng)的軟件流程圖如圖7所示。當(dāng)使用本系統(tǒng)進行數(shù)字調(diào)壓控制的時候,首先啟動本系統(tǒng),待系統(tǒng)正常上電啟動后,系統(tǒng)自動運行控制應(yīng)用程序,用戶通過可視化的輸入界面選擇需要輸出的電壓值,用戶選擇后應(yīng)用程序調(diào)用底層驅(qū)動程序?qū)⒅噶顢?shù)據(jù)傳遞給處理器進行處理,處理器接到調(diào)用請求后將指令數(shù)據(jù)通過同步串行接口發(fā)送給數(shù)模信號轉(zhuǎn)換模塊,轉(zhuǎn)換結(jié)果輸出給正弦波調(diào)壓模塊以得到所需的電壓值;同時也可通過up、down調(diào)節(jié)按鈕對輸出電壓進行微調(diào),直到得到理想的輸出值為止。復(fù)位鍵用來對調(diào)壓模塊進行復(fù)位,使得輸出端壓降為0 V。數(shù)模信號轉(zhuǎn)換過程中使用的公式如下:
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其中,n為轉(zhuǎn)換精度,此處等于12;D為二進制指令代碼,12位長度;AVDD為參考電壓值,等于5 V;VOUT為調(diào)制輸出電壓值,范圍是0~5 V。
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5 實驗結(jié)果
對于本系統(tǒng)的測試分兩步進行。首先將家用節(jié)能燈泡連接至正弦波調(diào)壓模塊的輸出端,檢查連接無誤后打開系統(tǒng)開關(guān),上電啟動系統(tǒng)。首先按復(fù)位鍵,將輸出清零,此時燈泡處于熄滅狀態(tài),之后連續(xù)按下“up”鍵將看到燈泡逐漸變亮,相反按下“down”鍵燈泡逐漸變暗直到完全熄滅。本步實驗的目的是進行系統(tǒng)的功能驗證,即驗證本系統(tǒng)是否存在調(diào)壓功能。本次試驗結(jié)束后,將燈泡取下,將振動器連接至正弦波調(diào)壓模塊的輸出端,本步實驗的目的是定量測試系統(tǒng)調(diào)壓功能是否具有線性特性。同樣方法檢查連接無誤后上電啟動系統(tǒng),系統(tǒng)啟動后按下復(fù)位鍵,將輸出端電壓清零。此時連續(xù)按下“up”鍵,使電壓從0 V開始逐漸增大,然后反方向按下“down”鍵,使電壓逐漸減小到0 V,測試過程中使用萬用表測量輸出端電壓和電流,并使用測振儀測量振動器的振動幅度,記錄測量結(jié)果。本次試驗反復(fù)測量4次,每次記錄37次
結(jié)果,將4次測量結(jié)果取平均值,并繪制電壓、電流及對應(yīng)振動幅度的變化趨勢如圖8所示。
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6 結(jié)論
文中詳細(xì)描述了基于ARM的數(shù)字調(diào)壓控制系統(tǒng)的設(shè)計流程及實現(xiàn)方法,并進行了試驗檢測。通過第一步測試證明了本系統(tǒng)對電壓調(diào)節(jié)控制的有效性,而第二步測試結(jié)果的變化趨勢圖表明,輸出端電壓呈明顯線性變化,電流在線性增大到一定數(shù)值后變化趨緩。而在電壓、電流的共同影響下振動幅度呈指數(shù)上升趨勢變化,由于受到測振儀的測量精度限制,5微米以下振幅變化較緩,敏感度較低,5微米以上振動幅度呈較明顯線性上升變化趨勢。
文中所述的數(shù)字調(diào)壓控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)理想的線性調(diào)壓控制,具有調(diào)節(jié)精度高、速度快、易于操作使用等優(yōu)點,在后期的改進中仍需要對調(diào)節(jié)誤差進行控制,使精確度進一步增大。在應(yīng)用控制軟件上根據(jù)實際控制需求進行功能的擴展與優(yōu)化。
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