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基于現(xiàn)場總線技術(shù)改造可控硅控制系統(tǒng)

作者: 時間:2011-11-05 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
  一、概 述

  在自動化系統(tǒng)的配置中既要保證系統(tǒng)的先進、可靠、合理性,又要避免過剩功能、降低投資成本,這是系統(tǒng)改造時首先要考慮的。東北輕合金有限責(zé)任公司針對 1560mm拉彎矯直機列存在的電氣系統(tǒng)故障高,可靠性差,而產(chǎn)品質(zhì)量、尺寸精度是要求極高這一問題,決定應(yīng)用新的數(shù)字系統(tǒng)對原進行改造。新的系統(tǒng)采用了SIEMENS可編程控制器SIEMATIC S7-300和窗口控制中心WINCC,ABB公司的全數(shù)字調(diào)速系統(tǒng)DCS500、變頻器ACS60O等?;赑ROFIBUS總線技術(shù),實現(xiàn)了與ABB的DCS500、ACS60O的通信。以PLC SIEMATIC S7做主控設(shè)備,HOST計算機做生產(chǎn)管和過程顯示。改造后成功運行,可靠性大大提高,避免了生產(chǎn)過程中的突發(fā)斷帶、超速等嚴重制約生產(chǎn)的現(xiàn)象。

  二、設(shè)備原控制系統(tǒng)情況

  拉彎矯直機列構(gòu)成如圖1所示,包括四臺直流電動機,分別為開卷、剪邊、矯直機和卷取機的驅(qū)動電機。原為三相橋式電路,模擬調(diào)節(jié)器,由一臺SYSTEM V工業(yè)計算機及PLC進行系統(tǒng)設(shè)定和連鎖控制。采用插件式電子線路板及可控硅分立元件,該設(shè)備核心部分為雙S輥及三個矯直工作輥組成的拉伸矯直裝置,入口張緊輥和出口張緊輥由一臺直流電動機驅(qū)動,中間采用小功率交流電動機帶動行星輪系調(diào)節(jié)兩個張緊輥轉(zhuǎn)速差,并由兩個光電碼盤測出每個張緊輥的轉(zhuǎn)速,計算機系統(tǒng)據(jù)此計算出延伸量,與設(shè)定值比較,存在誤差則通過交流電動機調(diào)節(jié)行星輪系,從而形成閉環(huán)控制。矯直工作輥位置可任意設(shè)定,從而得到不同的矯平效果。卷取、開卷張力可根據(jù)加工要求設(shè)定,在張力作用下,帶材被拉伸,并被三個工作輥矯直。


  圖1 拉彎矯直機構(gòu)成示意圖

  三、應(yīng)用總線系統(tǒng)的改造

  基本保持原系統(tǒng)動力分布,圓盤剪驅(qū)動改為雙側(cè)電機交流調(diào)速。其它直流電動機及功率不變??刂葡到y(tǒng)基礎(chǔ)部分主要由SIEMENSPLC S7-300,遠方站ET200M,操作員工作站W(wǎng)IN CC,觸摸屏TP,DCS500全數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng)及ACS600變頻器組成。全數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng)、變頻器均以PROFIBUS-DP協(xié)議方式與PIESIIMATIC S7相連,通過HOST計算機設(shè)定加工參數(shù)和過程自動化,由PIE系統(tǒng)分配給定拉彎矯直機的速度、張力電流。系統(tǒng)構(gòu)成如圖2所示。


  圖2 總線系統(tǒng)構(gòu)成

  主站PIEMASTER S7-300,CPU為S7315-2DP,主控系統(tǒng)包含程序,對系統(tǒng)進行實時控制和邏輯控制,完成延伸率控制、工作輥位置調(diào)節(jié)。遠方站ET200M一個作為操作信號的輸入,另一個做邏輯信號的輸入、輸出。主控系統(tǒng)啟動后,首先是硬熱點讀取,然后調(diào)應(yīng)用程序、輸出結(jié)果,遇到END返回程序起點,循環(huán)運行。延伸率控制、工作輥位置調(diào)節(jié)仍然延用原來的控制過程,但速度、位置測量信號直接輸入S7-300,并通過HOST計算機設(shè)定給定數(shù)據(jù)及顯示控制結(jié)果,準確性比原來有所提高,消除了失控現(xiàn)象。圓盤剪切機改為雙電動機驅(qū)動是從機械結(jié)構(gòu)考慮的,雙機雙饋電關(guān)鍵是轉(zhuǎn)速相等,應(yīng)用 PROFIBUS總線,兩個變頻器由同一節(jié)點接入和通信,從電動機跟隨給定電動機轉(zhuǎn)速實現(xiàn)同步。

  HOST計算機用P4CPU,Windows NT操作系統(tǒng),與總線連接用網(wǎng)卡CP5611。組態(tài)用西門子WIN CC監(jiān)控軟件,實現(xiàn)圖形、畫面顯示和報警。功能主要有生產(chǎn)工藝參數(shù)設(shè)定,過程數(shù)據(jù)監(jiān)控如電流、張力、卷徑、機列速度、延伸率及工作輥狀態(tài)位置等,各種曲線顯示和存儲,主要包括張力曲線、速度曲線、延伸率曲線。生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表、存儲、打印。系統(tǒng)維護由專業(yè)人員使用界面進行調(diào)整,更改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

  四、改造后控制系統(tǒng)的優(yōu)點

  開放式現(xiàn)場總線標準PROFIBUS-DP具有高效低成本、即插即用的特點,常用于工廠自動化。PROFIBUS采用一種兩頭有終端的總線拓撲,確保在運行期間接入和斷開一個或多個站而不影響其他站,物理層選擇PS 485,用于PROFIBUS-DP,采用異步NRZ傳輸編碼,波特率 12MBit/s,屏蔽雙絞電纜。

  PROFIBUS-DP適合代替PLC/PC與I/O之間成本昂貴的電纜線。速度快,傳輸1KB的I/O數(shù)據(jù)所需時間<2ms。功能強大的工具減少組態(tài)和維護費用,所有主要的PLC制造商都支持,有廣泛的產(chǎn)品可提供,允許周期性的和非周期性的數(shù)據(jù)傳輸。這次改造采用屏蔽雙絞電纜PROFIBUS-DP,設(shè)10個節(jié)點地址定義所連的設(shè)備,取代原配的大量電纜、導(dǎo)線,使安裝簡單、容易可靠。相應(yīng)地選擇與PROFIBUS-DP兼容的西門子、ABB公司的調(diào)速設(shè)備和器件,便于組態(tài)和減少編程工作量。

  DCS500全數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng),具有通用性,用于具體調(diào)速方案時,可視要求設(shè)定系統(tǒng)參數(shù)、控制方式。轉(zhuǎn)矩設(shè)定可選擇速度、張力-開卷及張力-卷取三種方式,這次改造中,矯直機、開卷機及卷取機驅(qū)動分別按這三種方式設(shè)定,結(jié)構(gòu)原理如圖3所示。


  圖3 全數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng)框圖

  由于全數(shù)字調(diào)速系統(tǒng)的公式化特征,參數(shù)設(shè)定由模擬系統(tǒng)的電容、電位器調(diào)整,轉(zhuǎn)為數(shù)字的鍵入、狀態(tài)標碼的選擇,調(diào)試效率極高,保護措施完善,安裝及運行可靠性好。

  改造后的拉彎矯直機列控制系統(tǒng)故障率明顯降低,各項電氣及工藝指標都達到設(shè)計要求,充分發(fā)揮了設(shè)備的使用性能,實現(xiàn)了控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化。可控硅模擬調(diào)速系統(tǒng)改造,選擇基于的全數(shù)字控制系統(tǒng),不僅是出于應(yīng)用當前最新技術(shù)的考慮,關(guān)鍵還在于它具有良好的實用性和面向生產(chǎn)過程網(wǎng)絡(luò)化管理的可發(fā)展性。



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