結晶器液位檢測控制系統(tǒng)優(yōu)化
4 硬件的完善與應用軟件開發(fā)
4.1 硬件系統(tǒng)的完善
本控制系統(tǒng)主要采用l1級控制系統(tǒng),設計時側重考慮正常情況下的信號傳輸與處理;但在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),渦流檢測信號在高溫、干擾環(huán)境下容易出現(xiàn)衰減和擾動。為此運用中繼、雙絞、屏蔽等技術進行處理,增加fb100信號中繼箱,保證了信號的實時傳遞。
在液位控制儀中轉換成標準信號后送到plc和上位機的過程中,考慮到意外情況下不能關閉中包塞棒,增加了一套信號傳輸通道fb200,一旦一路發(fā)生中斷,可在不到3s的時間內投運另一路。plc和上位機在完成監(jiān)控功能的同時輸出信號到液壓比例閥,在plc輸出信號一定的前提下,重點研究了比例調節(jié)閥內放大旋鈕的配合,掌握了放大和振幅之間的線性關系,可實現(xiàn)中包塞棒液壓缸的振幅調節(jié),進而實現(xiàn)結晶器液面的調節(jié),達到液面檢測和調節(jié)的閉環(huán)控制,最終實現(xiàn)整個l1級的閉環(huán)控制,如圖2所示。
圖2 硬件系統(tǒng)的完善
4.2 應用程序開發(fā)
在1#連鑄機結晶器液位自動控制系統(tǒng)中,plc程序采用西門子step5.3和監(jiān)控畫面軟factorylink開發(fā)系統(tǒng)控制軟件。以結晶器液位的讀入、檢查和實際轉換輸出的主要功能塊fc101為例,本功能塊通過調用結晶器實際液位值、液壓缸位置傳感器的反饋信號和現(xiàn)場液位限位信號,完成內部pid調節(jié)的同時,在上位機上實現(xiàn)液位波動的實時監(jiān)控與報警。
5 結束語
從液面控制效果來看,結晶器液位實際值圍繞液位設定值波動,波動幅度為±1mm。實踐證明,液位控制系統(tǒng)的應用與完善,不但確保了l1級液位的精確度,而且為l2級自動澆鑄奠定了基礎。
評論