PLC在凈水設(shè)備中的應(yīng)用
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關(guān)鍵詞:凈水設(shè)備、可編程控制器(PLC)、人機(jī)界面
引言:
工業(yè)對發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了不可磨滅的作用,特別是中國的今天,工業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,成為國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱之一。但是經(jīng)過工業(yè)迅猛發(fā)展的國家都明白,工業(yè)的發(fā)展也意味著自然環(huán)境的破壞,特別是對水源的嚴(yán)重污染,所以對水源的保護(hù),污水的治理,水的凈化就顯得十分的重要。隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高,特別是醫(yī)院、化工實(shí)驗(yàn)室等單位,對水的品質(zhì)也提出了更高的要求,所以根據(jù)現(xiàn)狀的需要,對更好的凈化水的設(shè)備也提出了相應(yīng)的需求。而此促進(jìn)了凈化設(shè)備公司的飛快成長,也對控制部分要求更穩(wěn)定,更可靠!像目前一些凈化水設(shè)備廠商加大資金與技術(shù)的投入,用PLC代替以前的單片機(jī)控制系統(tǒng)。
設(shè)備控制背景:
系統(tǒng)構(gòu)成:電源模組+以8051單片機(jī)為主,加擴(kuò)展A/D及I/O芯片搭建的PCB控制板;
系統(tǒng)分析:系統(tǒng)采用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制系統(tǒng),由于電路的整體設(shè)計(jì)不能夠很合理,尖峰等保護(hù)措施不好,很容量出現(xiàn)電路故障。這也增加了服務(wù),也隱形的增加了產(chǎn)品的成本,影響公司市場的發(fā)展,所以用戶很想用更可靠的系統(tǒng)來代替原有的系統(tǒng),以減少服務(wù)量,減少綜合成本。
原理說明:
化學(xué)反應(yīng)在專門的反應(yīng)箱里,通過PLC控制兩路加熱信號并及時(shí)的采集PT100溫度信號,使反應(yīng)箱始終保持在設(shè)定的溫度,再通過PLC發(fā)出脈沖對計(jì)量泵進(jìn)行控制加入ClO2藥劑量,使適當(dāng)濃度的ClO2與水的發(fā)生化學(xué)反應(yīng),達(dá)到消毒的目的。
圖1 凈水設(shè)備原理說明圖
控制要求:
1. 溫度控制:系統(tǒng)反應(yīng)需要在指定的溫度下進(jìn)行,所以需要保持反應(yīng)箱水的溫度恒定。
具體方法是設(shè)定一溫度D414,設(shè)定回差D410,超溫設(shè)定D535。當(dāng)采集溫度D310小于D414時(shí),開始加熱,當(dāng)溫度達(dá)到D414+D410時(shí)停止加熱,溫度降到D414時(shí)再次加熱,使溫度在設(shè)定回差內(nèi)徘徊,達(dá)到恒溫的目的。如果溫度超過超溫設(shè)定D535則停止加熱并報(bào)警。
2. ClO2投加量控制:系統(tǒng)控制需要嚴(yán)格控制加入反應(yīng)器里的ClO2的濃度,能夠使水充分的消毒,又不會(huì)太多形成二次污染,所以對氯氣的控制精度要求極高。
具體方法是ClO2的投加量根據(jù)待消毒水流量和單位投加量計(jì)算,爾后,感測器將水中的余氯量反饋到控制器(PLC),將余氯量與設(shè)定值(目標(biāo)值)進(jìn)行比較并根據(jù)二者的差值確定單位投加量的糾正的速度和幅度,計(jì)算出新的單位投加量,從而將投加量控制在合理的范圍內(nèi),
水流量
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