PLC用于懸鏈自動控制系統(tǒng)的升級改造
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一. 引言
卡車公司第一涂裝線建于80年代初期,由德國工控公司設(shè)計施工,電氣控制采用繼電器控制系統(tǒng),復(fù)雜系數(shù)相當高,可謂繼電器控制系統(tǒng)典范,隨著時代的發(fā)展,原控制原理已經(jīng)落后,而且接線復(fù)雜,其維護和改進都比較困難,由于使用時間過長,電氣元件不斷老化,故障增多,而且故障點不易查找,以不能滿足生產(chǎn)要求,因此,我們對懸鏈系統(tǒng)進行技術(shù)升級,采用PLC控制系統(tǒng),其性能穩(wěn)定且造價低廉,增加了故障顯示功能,大大改善了設(shè)備運行的可靠性,使生產(chǎn)效率提高,設(shè)備維修方便。
二. 設(shè)備改造前存在的問題,改造工作原理及方案
1.改造前存在的問題
① 經(jīng)常出現(xiàn)安全事故和制約生產(chǎn)
原系統(tǒng)采用繼電器控制,其控制原理落后、接線復(fù)雜,安全措施不夠全面,經(jīng)常出現(xiàn)室體大門誤動作擠壞駕駛室的事故,嚴重的會導(dǎo)致駕駛室報廢,從而給企業(yè)帶來不必要的損失,也嚴重制約著生產(chǎn)節(jié)拍。
② 維修困難和維修費用過高
由于使用時間過長,電氣元件不斷老化,故障增多,而且故障點不易查找,從而導(dǎo)致維修時間過長,維修費用過高,由于系統(tǒng)誤動作或其他原因?qū)е轮骺亟佑|器和保險頻繁損壞,平均每月至少要更換4臺接觸器,大大提高了維修成本。
③ 可操作性太差
由于本系統(tǒng)控制原理復(fù)雜、連鎖較多,使用了相當多的中間繼電器,在操作中經(jīng)常需要操作人員用手去按繼電器輔助系統(tǒng)工作,一是操作人員的人身安全難以保障,二是由于操作失誤或操作不熟練造成的故障較多,從而使電氣維修人員排查起來相當困難。
2.系統(tǒng)工作原理
我們在流水生產(chǎn)過程中工件一直懸掛在掛具上面,由懸鏈實現(xiàn)移動、擺動及工位循環(huán),依次經(jīng)過的工序有預(yù)處理----電泳----水洗----烘干,然后下線,也就是說如果懸鏈出現(xiàn)問題,標志著整條生產(chǎn)線無發(fā)正常運行,這也是我們選擇對其進行技術(shù)升級的原因,由于其控制原理復(fù)雜,在此我們只做簡單講述:系統(tǒng)上電運行后,懸鏈無動作,當電泳升降機發(fā)送給本系統(tǒng)一個擺動信號時,懸鏈以0.5米為單位的行程低速循環(huán)擺動,同時,發(fā)送給預(yù)處理系統(tǒng)一個噴淋信號,此時預(yù)處理系統(tǒng)為本工位工件進行前處理工作,(為電泳做準備),當預(yù)處理系統(tǒng)對本工位工件處理完畢后再將信號反饋給本系統(tǒng),此時懸鏈擺動一個循環(huán)后返回原點,(停止擺動),同時,將擺動完成信號發(fā)送給電泳升降機系統(tǒng),當電泳完成后再把此信號反饋給本系統(tǒng),此時本系統(tǒng)發(fā)送一個開門信號分別去預(yù)處理和電泳系統(tǒng),電泳和預(yù)處理大門打開,當開門信號反饋給本系統(tǒng)后,懸鏈以高速運行使工件移動一個工位,當移動完成后,本系統(tǒng)再發(fā)送關(guān)門信號去預(yù)處理和電泳系統(tǒng),電泳和預(yù)處理大門關(guān)閉,并將信號反饋給本系統(tǒng),本系統(tǒng)再發(fā)送一個正常運行信號去電泳升降機,此時可以推進升降機進行電泳,同時懸鏈以0.5米為單位低速循環(huán)擺動,至此,工件完成了一個工位的循環(huán)。
3.改造方案
本著降低改造成本的原則,我們選用三菱FX系列PLC做主控,為了提要系統(tǒng)可靠性,外部我們選用OMRON小型密封繼電器、新華空氣開關(guān)和接觸器、施耐德按鈕及信號指示燈,保留其原有遠程控制線路及行程開關(guān),控制柜內(nèi)部重新布線。
硬件部分:
三菱FX1N做主控,輸入信號本著從內(nèi)到外的的原則布線即X000—X010為本操作面板按鈕信號,X011—X037為連鎖和外部行程開關(guān)信號,部分輸入信號采用繼電器過度。輸出信號全部使用OMRON小型密封繼電器過度,以提高PLC的使用壽命和系統(tǒng)可靠性。外部連鎖信號本著先預(yù)處理后電泳的原則布線,使檢查維修更加有條序性,部分按鈕使用雙功能,即在自動和手動兩種狀態(tài)下,同一個按鈕發(fā)揮兩種不同的功能。部分信號指示燈使用雙顯功能,即同一個信號燈以一秒時鐘脈沖閃爍為一種信號狀態(tài)或一個故障信號,常亮為一種信號狀態(tài)或一個故障信號,這樣可以顯示更多的故障信號和運行信號,為維修和操作帶來方便,同時節(jié)約成本。
軟件程序部分:
編程語言采用邏輯梯形圖編程,大部分輸入信號均設(shè)PLC內(nèi)部中間繼電器過度,便于故障記錄查詢和程序連鎖,部分信號采用上升沿和下降沿控制,以防止信號誤動作或其他干擾,提高系統(tǒng)安全性和可靠性,大部分內(nèi)部中繼采用置位/復(fù)位指令,便于狀態(tài)保留。程序設(shè)計中,針對原系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)事故和故障的環(huán)節(jié)進行了細致的分析,增加了多條安全保護程序和故障顯示程序,按鈕信號通過“手動/自動”在程序中實現(xiàn)兩種狀態(tài),而且部分按鈕信號使用上升/下降沿指令,從而提高可操作性和避免誤操作,程序中使用了一個強制信號,便于故障自動修復(fù)。故障顯示程序使用雙故障條件,實現(xiàn)一個指示燈兩種故障顯示。
三. 實施注意事項及內(nèi)容
1. 重點部分
本系統(tǒng)設(shè)計的重點在原控制系統(tǒng)的分析和PLC程序設(shè)計部分
由于原系統(tǒng)工作原理復(fù)雜,聯(lián)鎖信號繁多,我們必須對其進行徹底的研究分析,搞清工作原理,取出所有聯(lián)鎖信號,針對經(jīng)常出現(xiàn)事故和故障的環(huán)節(jié)進行分析,并且制定出解決方案。在PLC程序部分,重點也是聯(lián)鎖信號,中繼均使用置位/復(fù)位指令,安全保護程序必須要全面、有效。
2. 難點部分
本系統(tǒng)施工的難點在遠程線路輸入/輸出部分。
由于繼電器控制和PLC控制的設(shè)計思路和施工布線有些區(qū)別,我們在保留原遠程線路和開關(guān)的基礎(chǔ)上,必須對原線路進行細致的測量、改造,原所有急停線路均串聯(lián)在一塊返回控制柜,這樣我們就無法對信號的來源進行區(qū)分,對此,我們拆除原急停線路,使用原急停指示燈線路做遠程急停線路,其他線路根據(jù)現(xiàn)場情況進行改進。
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