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PROFIBUS總線實現(xiàn)工業(yè)網(wǎng)絡

作者: 時間:2011-09-29 來源:網(wǎng)絡 收藏

前言

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/150144.htm

  現(xiàn)場現(xiàn)場設備層到車間級監(jiān)控的分散式數(shù)字控制和現(xiàn)場通信,為工廠綜合自動化和現(xiàn)場設備智能化提供了可行的解決方案。

  是企業(yè)綜合自動化的基礎,在整個企業(yè)的體系結構中,現(xiàn)場處于基礎地位,因此構建完整的現(xiàn)場控制網(wǎng)絡模型具有重要的意義。這種模型延伸到控 制領域的最高層,即管理決策層,因此要求控制網(wǎng)絡和信息網(wǎng)絡緊密結合,保證從底層現(xiàn)場設備到頂層生產(chǎn)管理之間,正確的數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)轉發(fā)。OPC規(guī)范以 OLE/DCOM為技術基礎,而OLE/DCOM支持TCP/IP等網(wǎng)絡協(xié)議,因此可以將各個子系統(tǒng)從物理上分開,分布于網(wǎng)絡的不同節(jié)點上。OPC標準保 證了自動化系統(tǒng)之間及商業(yè)系統(tǒng)之間可以經(jīng)過工廠來共享信息和相互操作,因此采用OPC接口技術可以使控制網(wǎng)絡與管理信息網(wǎng)絡無縫聯(lián)接。

  1、系統(tǒng)設計需求與任務

  為了與國際接軌,實現(xiàn)企業(yè)的信息化、現(xiàn)代化要求。廣東某堿廠擬建成完善的企業(yè)管理、生產(chǎn)過程監(jiān)控的信息網(wǎng)絡系統(tǒng),利用先進的技術實現(xiàn)網(wǎng)絡互聯(lián), 建成一個適合現(xiàn)代化辦公及過程控制的網(wǎng)絡系統(tǒng),與此同時,使其與廣域網(wǎng)的互聯(lián),實現(xiàn)信息的充分共享和信息發(fā)送的安全機制。系統(tǒng)將廠區(qū)6個生產(chǎn)車間近 856個溫度、壓力和液面等測試點及報警點在中央控制室全集中監(jiān)控,并將現(xiàn)場設備的實時數(shù)據(jù)發(fā)布到公司網(wǎng)頁,用戶可在瀏覽器上進行瀏覽訪問,實現(xiàn)對各類信 息數(shù)據(jù)的共享。要求控制網(wǎng)絡具有很高的實時性、可靠性、數(shù)據(jù)完整性和可用性,各控制分站可以實現(xiàn)對現(xiàn)場級設備進行安全可靠的監(jiān)視控制,并具有友好美觀 的人機界面,能夠動態(tài)顯示工藝流程,并且參數(shù)設置簡單,歷史、實時趨勢曲線查詢、報警及報表自動打印等功能。

  2、系統(tǒng)的設計

  數(shù)據(jù)采集與遠程監(jiān)控系統(tǒng)是利用S7-300系列的CPU315-2DP可編程序控制器及-DP通信模塊、擴展I/O 模塊等通過現(xiàn)場總線互聯(lián)構成。各控制分站數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測系統(tǒng)綜合布線以PROFIBUS-DP為主架結構,在6個車間根據(jù)輸入點的不同, 用14個S-300的PLC及I/O擴展模塊連接現(xiàn)場的傳感器;控制分站把PLC采集到的現(xiàn)場實時數(shù)據(jù)利用PROFIBUS總線送到主控制室的主檢測 計算機上顯示。并結合資源信息共享的要求,利用PROFIBUS總線和INTERNET技術建成完善的企業(yè)管理、生產(chǎn)過程監(jiān)控的信息網(wǎng)絡系統(tǒng),實現(xiàn)控制網(wǎng) 絡與信息網(wǎng)絡的緊密集成??刂凭W(wǎng)絡通過實時數(shù)據(jù)庫和OPC接口技術實現(xiàn)與信息網(wǎng)絡的互聯(lián),建立企業(yè)綜合實時信息庫,為企業(yè)的優(yōu)化控制、調(diào)度決策提供依據(jù)。

  廣東某堿廠數(shù)據(jù)采集與遠程監(jiān)控系統(tǒng)主要由分布式I/O數(shù)據(jù)采集、主站監(jiān)控、遠程監(jiān)控、公司內(nèi)局域網(wǎng)、過程控制,網(wǎng)絡綜合布線等子系統(tǒng)組成。

  系統(tǒng)結構與配置如下所示:

  

  2.1數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)

  根據(jù)廣東某堿廠數(shù)據(jù)采集與遠程監(jiān)控系統(tǒng)的特點,采用西門子公司的全集成自動化產(chǎn)品構成。采用S7-300系列的CPU315-2DP及 PROFIBUS-DP通信模塊、擴展I/O 模塊SIMATIC ET200M等構成數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),通過PROFIBUS總線集成;經(jīng)多方考慮,該方案具有較高的性能價格比。在傳統(tǒng)的工廠自動化中,輸入/輸出設備連接到 一個集中的機架,在設備改變和系統(tǒng)擴展時,導致接線工作量大,成本高,柔性度低;系統(tǒng)應用SIMATIC ET200分布式I/O通過開放的、標準化的現(xiàn)場總線系 統(tǒng)來連接部件,是解決這些問題的最佳方案??刂品终救藱C界面采用西門子全集成的PROTOOL組態(tài)軟件,開發(fā)出友好美觀的人機界面,能夠動態(tài)顯示工藝流 程,并且使其參數(shù)設置簡單,歷史、實時趨勢曲線查詢、報警及報表自動打印等功能;現(xiàn)場執(zhí)行級設備由PLC集中控制,并采用自適應、模糊、智能PID等控制 算法編程,使其控制安全可靠,實現(xiàn)單元級設備的優(yōu)化控制,能夠滿足現(xiàn)場設備的各種控制要求。

  


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