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淺談焦爐煤氣鼓風機高壓變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的設計

作者: 時間:2011-09-14 來源:網(wǎng)絡 收藏

一、前言

   天鐵冶金集團有限公司焦化廠現(xiàn)有58型兩座和JN43-80型一座,以及配套的備煤、;凈化、輔助化工原料回收、污水處理等一套完善的生產(chǎn)系統(tǒng),年產(chǎn)焦炭112萬噸,5億立方米,焦油45000噸,粗苯13000噸,硫酸銨15000噸,以及日處理污水2400噸的能力。

  
  隨著焦炭產(chǎn)量提高,收集壓力增大,原抽氣一運兩備的運行方式在夏季高溫天氣情況下已不能滿足生產(chǎn)要求,主要原因是煤氣壓力增大、溫度增高,若不能及時排出將可能發(fā)生爆炸。焦爐生產(chǎn)工藝中,集氣管煤氣壓力的控制效果將直接影響焦爐的生產(chǎn)。如果爐內(nèi)壓力過高,會導致焦爐冒黑煙,煤氣外泄,嚴重污染環(huán)境,給現(xiàn)場工人的工作和健康造成極大影響和危害;如果爐內(nèi)壓力過低,炭化室將出現(xiàn)負壓操作,會吸入大量空氣,浪費大量的煤氣,嚴重影響焦炭和煤氣的產(chǎn)量和質(zhì)量,并且長期負壓操作將會影響焦爐的正常生產(chǎn)及壽命。

   如果要實施兩運一備運行方式,通過調(diào)整回流閥(也稱小循環(huán)閥)的開度來調(diào)節(jié)煤氣總管壓力,由于前后壓差較大,使得調(diào)節(jié)閥輕微動作,總管壓力就會發(fā)生劇烈波動,超過工藝容許范圍。因此會引起回爐煤氣壓力及外網(wǎng)用戶煤氣量均發(fā)生劇變,造成焦爐煤氣量不足或外網(wǎng)用戶不能正常生產(chǎn),并且煤氣回流造成能量浪費。通過多方調(diào)研,焦化廠的技術(shù)人員提出使用來改變鼓風機轉(zhuǎn)速,從而調(diào)節(jié)集氣管的壓力方案。

   變頻器的產(chǎn)業(yè)化在80年代中期才開始形成,但隨著大功率電力電子器件的迅速發(fā)展和巨大的市場推動力,變頻器十多年來的發(fā)展非常迅速,使用器件已經(jīng)從SCR、GTR、GTO發(fā)展到IGBT、IECT、IGCT(SGCT)等,功率范圍從幾百kW到幾十MW,技術(shù)已經(jīng)成熟,可靠性得到保證,應用越來越廣。天鐵冶金集團有限公司焦化廠在考察對比了國內(nèi)外多家變頻器生產(chǎn)廠家后,決定選用北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A系列高壓變頻器。 ARSVERT-A系列高壓變頻器性能穩(wěn)定,可靠性高,并且已在電力、冶金、石化、市政供水、水泥等多個領(lǐng)域成功應用,得到了用戶的普遍認可和市場的長久考驗。

二、系統(tǒng)方案

1.系統(tǒng)電氣

   天鐵集團焦化廠有三臺D1350-1.237/0.887煤氣鼓風機,平時采用一運兩備方式,夏季才用兩運一備方式。根據(jù)實際工況要求主回路電氣結(jié)構(gòu)圖,選用HARSVERT-A型高壓變頻器一拖一和一拖二成功方案。
  
1.1電氣主回路原理
     
   以1#鼓風機為例說明,工作原理是由3個真空接觸器KM11、KM12、KM13以及2個高壓隔離開關(guān)QS11、QS12組成(見圖一),其中KM11、KM12、KM13為高壓真空接觸器,用于變頻和工頻的電動切換。QS11和QS12為高壓隔離開關(guān),一般情況下處于合閘狀態(tài),僅在變頻器檢修時拉開,用于電機工頻運行情況下對變頻器進行安全檢修。3#、4#風機的主回路工作原理也類似。

特點:

   1)可以實現(xiàn)工/變頻自動切換功能。在變頻器出現(xiàn)嚴重故障時,系統(tǒng)能夠自動切入工頻電網(wǎng)中,斷開變頻器時,負載不用停機,滿足現(xiàn)場不能停機要求。

   2)易實現(xiàn)一運兩備和兩運一備運行方式。即一臺變頻運行,一臺變頻備用,一臺工頻備用;兩臺變頻運行,一臺工頻備用。
  
1.2 HARSVERT-A高壓變頻器采用單元串聯(lián)多電平電壓源型拓樸方式

   其優(yōu)點是采用輸入多重化設計,高次諧波含量非常小,輸出采用單元模塊串聯(lián),使得諧波含量極低,在無輸出濾波器的情況下,可使THD0.3%,堪稱“完善無諧波”高壓變頻器;極低的轉(zhuǎn)矩紋波和電機噪聲;功率因數(shù)可達0.95;對電機絕緣無損害,電纜長度無限制;便于冗余設計。中文操作界面便于維修。
  
2.自動化網(wǎng)路設計

   由主控PLC、旁路柜控制PLC、高壓變頻器、上位機組成。其中主控系統(tǒng)采用西門子S7-300PLC、旁路柜內(nèi)置西門子S7-200-PLC、上位機監(jiān)控選用組態(tài)王軟件。通訊網(wǎng)路在底層采用Profibus DP總線,主控PLC和上位機監(jiān)控系統(tǒng)采用以太網(wǎng)通訊。西門子S7-300PLC作為整個系統(tǒng)的控制核心,處理人機界面對系統(tǒng)的各種請求,對整個系統(tǒng)的參數(shù)進行監(jiān)控,實現(xiàn)對集氣管壓力的PID調(diào)節(jié),維持管網(wǎng)的壓力恒定。自動旁路柜集成有S7-200PLC,完成變頻工頻切換功能。上位機系統(tǒng)采用用戶熟悉的組態(tài)王監(jiān)控軟件,與PLC的連接采用以太網(wǎng)方式??紤]現(xiàn)場工況,對安全性、可靠性、穩(wěn)定性要求都很高,我們現(xiàn)場控制級采用Profibus DP總線連接,監(jiān)控操作級采用Ethernet方案,接入焦化廠局域網(wǎng)主服務器系統(tǒng),實現(xiàn)遠程監(jiān)視。配置上:西門子S7-200配置EM277 Profibus 總線模塊,S7-300選用315-2 DP,并配置CP341-1T 以太網(wǎng)模塊,PLC集成的DP接口用于連接S7-200,以太網(wǎng)模塊CP343-1T用于和上位機的以太網(wǎng)連接。

   控制網(wǎng)絡具有如下特點:良好的穩(wěn)定性、擴展性、軟硬件的開放性以及友好的人機界面,上位機按冗余控制配置等優(yōu)點。
  
(系統(tǒng)網(wǎng)絡圖)
3.軟件設計

   上位機系統(tǒng)選用亞控公司生產(chǎn)的組態(tài)王軟件。該軟件具有友好的人機界面,支持以太網(wǎng)絡。可以很方便的實現(xiàn)遠程監(jiān)視等功能。報表、報警功能強大,支持OPC,支持多種型號的PLC通訊。

   軟件設計過程中,由于上位機的程序組態(tài)王不直接支持西門子的以太網(wǎng)通訊協(xié)議,因此需要利用OPC Server來作為過渡。這樣也使得局域網(wǎng)上的機器可以方便調(diào)用該機的參數(shù),便于遠程監(jiān)視。

  S7-300 PLC采用Step 7軟件編程。軟件采用模塊化編程方式,把系統(tǒng)的各個工作編成一個個功能塊,在一個OB中調(diào)用,方便易用,便于用戶理解修改。支持梯形圖、語句表。采用一些容錯程序設計,加強系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
  
4.主要控制設計

4.1 油路冷卻系統(tǒng)自啟控制

   每次鼓風機啟動前先啟動液壓油泵,讓油流入升速器中,冷卻摩擦產(chǎn)生熱量,否則鼓風機不能啟動。在運行中如果主油泵壓力達不到要求,輔助油泵自動啟動,并能根據(jù)油溫自動加熱。并對油路的堵塞情況、不同點的油溫檢測。

4.2 鼓風機變頻、工頻自動切換控制

   一臺鼓風機變頻運行,當變頻器故障跳閘時,系統(tǒng)會自動切換工頻運行,同時,小循環(huán)回流閥立即打開,機前煤氣壓力控制靠調(diào)節(jié)的小循環(huán)閥開度來實現(xiàn)。為了減小機前壓力無擾動切換,小循環(huán)開度初始值設為50%。
  
4.3 兩臺鼓風機無擾動切換控制

   當1#鼓風機變頻運行,要停機檢修變頻器或風機時,投入3#鼓風機。操作先用2#變頻器啟動3#鼓風機,同時停 1#變頻器。由于機前壓力實現(xiàn)PID閉環(huán)控制,使得1#變頻按照設定的減速時間,平滑停車,進口閥門流量緩慢減小。相反,3#鼓風機按照設定加速時間,轉(zhuǎn)速平滑上升,進口閥門流量緩慢增加。這樣保證機前集氣母管壓力恒定,實現(xiàn)兩臺鼓風機無擾動切換,解決原下兩臺鼓風機切換時產(chǎn)生的系統(tǒng)管網(wǎng)壓力發(fā)生劇烈波動的問題。(詳見系統(tǒng)流程圖)
  
4.4 機前壓力PID閉環(huán)控制

   對于壓力、流量等被調(diào)參數(shù)來說,對象調(diào)節(jié)通道時間常數(shù)T0較小,而負荷又變化較快,這時微分作用和積分作用都要引起振蕩,對調(diào)節(jié)質(zhì)量影響很大,故不采用微分調(diào)節(jié)規(guī)律。因此,焦爐煤氣壓力自動調(diào)節(jié)控制、小循環(huán)閥自動調(diào)節(jié)都采用PI調(diào)節(jié)。P值越大,比例調(diào)節(jié)作用越強,I值越小,積分作用越強
  
4.5 壓力傳感器掉線控制

   對于一些可靠性要求非常高的,被控對象提出多點采集的理論,因此在機前母管上取兩個壓力采集點。把這兩點的壓力值送入PLC S7-300中比較,如果差值大于某個值,就認為壓力值小的傳感器故障。這樣保證采集壓力值的準確性,從而保證系統(tǒng)可靠性。
  
4.6 緊急故障預案措施

   鼓風變頻控制系統(tǒng)在主控室設計有緊急操作箱。在控制系統(tǒng)癱瘓情況下,操作轉(zhuǎn)換開關(guān),通過硬連接線斷開變頻器上下接觸器,甩開變頻直接工頻啟動,小循環(huán)系統(tǒng)自動倒入原來老控制系統(tǒng),以防止事故擴大。例如:Profibus總線電纜故障了,鼓風機處于失控狀態(tài),機前壓力靠風機慣性緩慢減小,這時控制系統(tǒng)會發(fā)出聲光告警,報通訊故障,需要人工迅速干預切換為老控制方式下。
  
4.7 兩臺上位機監(jiān)控系統(tǒng)熱冗余控制

兩臺上位機同時監(jiān)控整個系統(tǒng),當主上位機A故障退出時,從上位機B仍然能實時監(jiān)控系統(tǒng),這樣保證系統(tǒng)的安全性、可靠性。
  
三、結(jié)束語

   用高壓變頻器控制鼓風機,實現(xiàn)鼓風機機前集氣母管的壓力恒定控制,大大改善了焦爐生產(chǎn)及現(xiàn)場環(huán)境,完全達到了生產(chǎn)工藝要求。PLC控制技術(shù)、PROFIBUS總線技術(shù)和高壓變頻技術(shù)的完美結(jié)合,使得集成自動化程度高,運行穩(wěn)定,操作簡單,節(jié)能高效明顯等優(yōu)點。解決了兩臺鼓風機并列運行靠調(diào)節(jié)回流閥無法實現(xiàn)壓力恒定和相互無擾動切換,這個始終困擾焦爐生產(chǎn)的難題。

   焦爐鼓風機高壓變頻器控制系統(tǒng)的成功應用,對于改善環(huán)境、提高煤氣回收量和質(zhì)量,都具有很高的經(jīng)濟價值,值得推廣。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/161492.htm


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