基于KND系統(tǒng)的四軸數(shù)控系統(tǒng)的開發(fā)
0 引言
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201612/329096.htm隨著裝備業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,數(shù)控機床加工在生產(chǎn)中的地位不斷增加,對機床性能要求也在不斷提高。在一臺四軸數(shù)控銑床的設(shè)計過程中,用戶要求用三種液體加熱后對所加工的零件進(jìn)行表面處理,三種液體不僅都有沮度要求,而且每一種液體在處理過程中沮度還有變化。如果沮度達(dá)不到要求,機床加工暫籌等待。液體加熱裝里由用戶提供,該裝置加熱由電位器調(diào)節(jié),電壓越高其液體沮度也越高。本文基于KND數(shù)控系統(tǒng)K1000M4i為控制軟件.與臺達(dá)DvP-20Ex的PLC成功連接,設(shè)計了一套四軸三聯(lián)動的嵌入式數(shù)控系統(tǒng),該系統(tǒng)不僅具有開發(fā)周期短、成本低,可靠性高,實時性強等優(yōu)點,而且具有很好的可移植性,對研究新一代數(shù)控系統(tǒng)有積極的推動作用。
1控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
K1000M4i數(shù)控系統(tǒng)只有一個模擬且輸出端,用于主軸電機變頻器的頻率控制。該模擬量的變化由數(shù)控系統(tǒng)的S指令生成,經(jīng)過數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)部運算轉(zhuǎn)換后輸出0到10V直流電壓或正負(fù)10V直流電壓,當(dāng)變領(lǐng)器接收到該模擬電壓后就控制電機的轉(zhuǎn)速。數(shù)控系統(tǒng)通過其定義的參數(shù)設(shè)叉電機轉(zhuǎn)速的范圍。數(shù)控機床設(shè)計人員無法對其作控制。可編程邏輯控制器(簡稱PLC)的控制方法就非常靈活,不僅可以處理開關(guān)量,也可以處理模擬量.而且模擬量可以為電壓形式也可以為電流形式.可由設(shè)計人員對其作各種控制。
數(shù)控系統(tǒng)與PLC處理開關(guān)量的方法基本上大同小異,都是以布爾代數(shù)為運算基礎(chǔ),只是語言形式和指令代碼有區(qū)別。但數(shù)控系統(tǒng)沒有摸擬量的處理指令,它除了一個用S指令生成的模擬量外再沒有其它的模擬量輸入輸出接口了,所以它不需要那些處埋模擬量的指令。
在數(shù)控機床的應(yīng)用中尤其是一些特殊的專用機床中就需要處理模擬量。把數(shù)控系統(tǒng)與PLC組合起來控制專用機床中的模擬量,只要運用得好,就能達(dá)到非常好的效果,而且還節(jié)省成本。
顯示屏或觸摸屏作為PLC的上位機,可以實現(xiàn)人機對話.且通訊方式也非常友好。數(shù)控系統(tǒng)有自己的顯示屏、開關(guān)貴、模擬量、指令解釋、運動軸控制等模塊,通過數(shù)控指令實現(xiàn)人機對話。因此數(shù)控系統(tǒng)不好與其他控制系統(tǒng)如PLC相連接,數(shù)控系統(tǒng)的顯示屏也不可能向PLC開放。因此二者的連接形式就非常重要了,也是專用機床中處理模擬量的成敗之關(guān)鍵。
我們用國產(chǎn)KND的K1000M4i數(shù)控系統(tǒng)與臺達(dá)DVP-20EX的PLC就成功的將二者連接了。KND數(shù)控系統(tǒng)作為上位機,用M指令控制PLC的模擬量的處理。KNDK1000M4i數(shù)控系統(tǒng)原有的輸入輸出接口即nIlDO點已用于數(shù)控銑床本身的控制了,沒有多余的DI/DO點,于是我們就增加一個KND的擴展I/O模塊,將擴展I/O模塊的輸出點與臺達(dá)PLC的輸入點相連接,臺達(dá)PLC的輸出點與擴展I/O模塊的輸入點相連接,雙方均使用直流24V電源。再相加熱裝置的電位器接到PLC的一組模擬量輸入端,考慮到二者的等電位性質(zhì),電位器電源取自加幼裝置,PLC的一組模擬量輸出端接到加熱裝置電位器取樣端。如圖1,圖2所示,三種液體加熱裝翔接線均一樣。
2 控制系統(tǒng)軟件圖
在數(shù)控系統(tǒng)中開發(fā)一組不常用的M指令來控制臺達(dá)PLC,臺達(dá)PLC再控制加熱裝置。
M50指令A(yù)液體加熱開啟
M51指令A(yù)液體加熱關(guān)閉
M52指令A(yù)液體出液開啟
M53指令A(yù)液體出液關(guān)閉
M54指令B液體加熱開啟
M55指令B液體加熱關(guān)閉
M56指令B液體出液開啟
M57指令B液體出液關(guān)閉
M58指令C液體加熱開啟
M59指令C液體加熱關(guān)閉
M60指令C液體出液開啟
M61指令C液體出液關(guān)閉
首先定義KND數(shù)控系統(tǒng)參數(shù)號113=32,114=32, 117=100, 118=100。其意義為擴展I/O模塊愉人地址為32點,輸出地址為32點,輸入首地址號為X100,輸出首地址號為Yzoo。其次在KND數(shù)控系統(tǒng)的PLC(與上述PLC不同,專指數(shù)控系統(tǒng)的軟件編輯)程序中先生成M50到M61的指令,然后編寫KND數(shù)控系統(tǒng)的PLC程序,如圖3所示,以A液體為例。再編寫臺達(dá)的PLC程序,如圖4所示。
3 系統(tǒng)的工作過程
其控制過程如下:
1)在手動狀態(tài)下,操作員調(diào)節(jié)電位器,使其達(dá)到設(shè)定值后,手動按下KND數(shù)控系統(tǒng)操作鍵盤左邊一個空白鍵(X45.6 ),該鍵在本機床中被定義為電壓采樣鍵。KND數(shù)控系統(tǒng)將Y100.0置1,此時臺達(dá)PLC裝置的X0被置1,臺達(dá)PLC對軸入電壓進(jìn)行采樣并可保持記憶住,即永久記憶模擬量輸入端的電壓值只到有變化為止。
2)在程序運行狀態(tài)中,當(dāng)零件程序執(zhí)行到M50時,KNS數(shù)控系統(tǒng)將Y100.0置1,臺達(dá)PLC的輸入點X1被里1,此時臺達(dá)PLC按記憶值輸出電壓模擬童到加熱裝盟。加熱裝置開始加熱,當(dāng)溫度到達(dá)時,加熱裝置的一個開關(guān)量信號使臺達(dá)PLC的抽入點x2被置1,其翰出點Y0里1。臺達(dá)PLC的翰出點Y0置1又使KND數(shù)控系統(tǒng)的X100.0被置i。當(dāng)零件程序執(zhí)行到M52時,系統(tǒng)檢橄到X100.0為1時.將Y 100.2置1,驅(qū)動一個交流接觸器動作,將A液體泵出。當(dāng)A液體工作完成后(零件程序用GU4暫停處理),就執(zhí)行M51 M53關(guān)閉加熱與關(guān)閉泵出。
4 結(jié)論
KND數(shù)控系統(tǒng)作為上位機,很好地控制了臺達(dá)PLC的動作,臺達(dá)PLC又能很好地控制加熱裝置的動作,因此它們的人機對話操作界面非常友好.整個過程控制由生產(chǎn)廠家處理好,用戶只需要記住12個M指令按照加工工藝編寫零件程序即可。
當(dāng)然一些高檔數(shù)控系統(tǒng)可以處理模擬量,如西門子的840D,就能自帶模擬量的輸入輸出模塊,用它們實現(xiàn)上述控制也很容易,但成本要高得多。
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