變頻器在卷接設(shè)備中的應(yīng)用
3 電控系統(tǒng)設(shè)計
3.1 網(wǎng)絡(luò)組成
網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖如圖2 所示,清楚地顯示電控系統(tǒng)的組成。
電控系統(tǒng)采用1 套西門子S7315-2DP 控制(PLC 模塊組件包括PS307、CPU315、EPROM、SM321、SM322、SM331、SM332、MP370、DP 接頭)。
S7315-2DP 作為Profibus-DP 主站,8 個I/O 箱(5個在卷包車間,3 個在除塵房)及3 臺DanfossVLT5000 系列通用變頻器作為從站,該系統(tǒng)由西門子STEP7 語言和ProTooL CS 組態(tài)軟件開發(fā)而成。作為上位機(jī)的MP370 觸摸屏顯示現(xiàn)場控制畫面,可以進(jìn)行各系統(tǒng)相關(guān)工藝參數(shù)設(shè)置和啟停控制,并通過Profibus-DP 網(wǎng)與各除塵系統(tǒng)的變頻
器、各現(xiàn)場I/O控制箱進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。系統(tǒng)中主要設(shè)備的重要信息均可在MP370 觸摸屏上顯示,如變頻器參數(shù)、卸料閥狀態(tài)以及各除塵系統(tǒng)的壓力等工藝參數(shù)信息等。
卷包車間設(shè)置的5 個I/O 控制箱(AE4#-AE8#)(卷包車間分布I/O 及網(wǎng)絡(luò)組件為CPU224、EM277、EM221、EM223、EM231、EM235、EM232、TD400)采集卷接機(jī)組原配風(fēng)機(jī)和電烙鐵無源觸點(diǎn)信號,以供系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)啟停和接裝機(jī)支管上的氣動閥門調(diào)節(jié)。
除塵房設(shè)置的3 個I/O 控制箱(AE1#-AE3#)(ET200S、電源模板、DI模板、DO模板、饋電器、DP接頭),用以控制除塵器卸料電機(jī)、檢測壓力傳感器的狀態(tài)。
改造后網(wǎng)絡(luò)通信在人機(jī)界面中,提供了網(wǎng)絡(luò)診斷信息和現(xiàn)場I/O 箱上安裝的“自動/檢修/手動”選擇開關(guān)、隔離開關(guān)等電器設(shè)備的狀態(tài),用以快速故障定位和檢修維護(hù)時防止誤操作。
3.2 變頻器的選用及操作
FC1、FC2、FC3 除塵電機(jī)的具體參數(shù)為功率90 kW,頻率50 Hz,電壓380 V,2 極,額定電流146.5 A;FS1、FS2 風(fēng)送電機(jī)功率為55 kW,額定電流為103 A。改造前用的是Y-吟降壓啟動,操作工根據(jù)車間生產(chǎn)情況手動控制電機(jī)的啟停,在操作過程中,不僅會出現(xiàn)早啟晚停的現(xiàn)象,而且不能根據(jù)煙機(jī)開啟的數(shù)量實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)的自動調(diào)節(jié),浪費(fèi)大量電能。在啟動或停止過程中,還會產(chǎn)生很大的電氣和機(jī)械沖擊,影響設(shè)備的壽命。
DANFOSS 變頻器功能強(qiáng)大,性能優(yōu)越,調(diào)試和運(yùn)行簡單。VLT5000系列變頻器在VVC控制基礎(chǔ)上發(fā)展為VVCplus控制方式,使得變頻器在低速(0~10 Hz)范圍內(nèi)動態(tài)特性得到了改善,速度精度也得到了提高。這次改造變頻器選用型號為VLT5102 C20 ST RO F10,變頻器接受來自安裝在管道上的壓力傳感器、I/O 箱及PLC 的信號,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)機(jī)的自動調(diào)節(jié),調(diào)整管道負(fù)壓的大小,來完成送絲和除塵任務(wù)。在變頻器的控制上分壓力控制和頻率控制,壓力控制是PI 閉環(huán)控制,系統(tǒng)以恒定的壓力來控制;頻率控制是開環(huán)控制,風(fēng)機(jī)以固定的轉(zhuǎn)速運(yùn)行。如果卷接集中工藝除塵系統(tǒng)反映風(fēng)力不夠,可以在“設(shè)定參數(shù)”畫面中調(diào)高變頻器的運(yùn)行頻率或者調(diào)高設(shè)定壓力;如果沒有風(fēng)力,則檢查變頻器是否跳閘或防火閥關(guān)閉。如果是變頻器跳閘,則記錄故障代碼,用“停風(fēng)機(jī)”斷電后重新上電。
在PLC及觸摸屏出現(xiàn)故障時,為了不影響卷包車間的生產(chǎn),可以采用變頻器手動控制風(fēng)機(jī),將變頻器從“REMOTE”模式切換到“LOCAL”模式,可在面板上控制實(shí)施。
3.3 功能設(shè)計
該系統(tǒng)調(diào)試完畢運(yùn)行后達(dá)到了方案提出時的效果:
1)顯示1#-13#卷接機(jī)組提供工藝風(fēng)力與風(fēng)力送絲除塵功能的工作情況;
2)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)診斷并指示I/O 箱本地選擇按鈕急停按鈕和斷路器、隔離開關(guān)等電器設(shè)備的工作情況;
3)實(shí)現(xiàn)各個系統(tǒng)的開機(jī)/停機(jī)操作,工作參數(shù)設(shè)定等任務(wù);
4)集中顯示整個系統(tǒng)的報警消息,可以詳細(xì)了解發(fā)生報警的具體部位、時間、故障描述。
4 變頻系統(tǒng)改造效果
本系統(tǒng)2007年5 月調(diào)試成功通過驗(yàn)收,經(jīng)過一年的平衡運(yùn)行表明,采用PLC、現(xiàn)場壓力檢測裝置及VLT5000 系列變頻器構(gòu)成的閉環(huán)自動控制系統(tǒng),是卷煙機(jī)組除塵系統(tǒng)中一次全面的智能升級,具有以下優(yōu)點(diǎn)。
與未改造前的手動系統(tǒng)相比,系統(tǒng)節(jié)電效果明顯,F(xiàn)C1、FC2、FC3電機(jī)額定電流由146.5 A降為105 A 左右,F(xiàn)S1、FS2 電機(jī)額定電流平均由103 A降為69 A 左右。
改造后的電流下降率為
通過一年運(yùn)行,從系統(tǒng)的整體運(yùn)行情況來說,每年就能比改造前節(jié)省大約30%的電能,節(jié)能效果顯著。
自采用了變頻調(diào)速技術(shù)調(diào)試完畢投入運(yùn)行后,卷接工藝風(fēng)力平衡和恒壓供給,改善了卷接設(shè)備工藝風(fēng)力性能,降低了車間噪聲水平,改善了車間作業(yè)環(huán)境;集中工藝風(fēng)力除塵系統(tǒng),采用自動控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和參數(shù)的實(shí)時監(jiān)控。
在目前的煙草行業(yè)中,少人值守,無人值班的要求越來越高,采用PLC、變頻器、風(fēng)壓檢測裝置組成的閉環(huán)控制系統(tǒng),做到了在線監(jiān)控,實(shí)時了解和掌握變頻器等設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),完全能滿足上述要求。
5 結(jié)語
通過以上案例介紹,以Profibus-DP為基礎(chǔ)的PLC 與變頻器的自動化控制代替原有的機(jī)械觸點(diǎn)式繼電器控制系統(tǒng),在我廠卷包車間卷接機(jī)組集中工藝風(fēng)力與風(fēng)力除塵自動監(jiān)控系統(tǒng)中得到充分應(yīng)用。從系統(tǒng)投入生產(chǎn)來看,控制系統(tǒng)穩(wěn)定、操作簡單、可視化的人機(jī)界面讓人一目了然,可以說這次改造是成功的。
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