變頻技術(shù)在天脊集團(tuán)生產(chǎn)設(shè)備上的應(yīng)用
改造后,每臺(tái)氣化爐爐篦增加2臺(tái)YBP200L-4變頻電機(jī),布煤器增加1 臺(tái)YBP180M-4 變頻電機(jī),共增加電機(jī)9臺(tái),具體參數(shù)如表2所列。
氣化爐為四開一備,以年運(yùn)行330 天計(jì)算,單爐運(yùn)行時(shí)間為264天;按電費(fèi)0.40 元/度計(jì)算,年消費(fèi)電量為(18.5伊6+11伊3)伊264伊24=(111+33)伊264伊24=912 384 kW·h,電費(fèi)為912 384伊0.4=364953.6 元=36.5 萬元,改造后年效益為136.5-36.5=100 萬元,改造費(fèi)用為80 萬元,不用一年就可收回投資。
4# 爐計(jì)劃在原庫存?zhèn)浼褂猛旰笤僮龈脑臁?/p>
全部改造完后,預(yù)計(jì)年效益將達(dá)到133 萬元。
3.3 深井變頻調(diào)速
公司供水系統(tǒng)深井分為兩個(gè)井群,由4 臺(tái)大泵和3臺(tái)小泵組成,系統(tǒng)供水量大,所以水量的平衡調(diào)節(jié)困難,加上用水量不穩(wěn)定,致使工藝調(diào)整更為不便。而在生產(chǎn)系統(tǒng)突然減水量,但提取的水又沒使用完的情況下,會(huì)造成加壓泵站水池溢流或就地排放以及深井泵的頻繁開停等,這既浪費(fèi)電又浪費(fèi)水資源,有時(shí)還會(huì)因溢流造成沖毀農(nóng)田進(jìn)行賠償?shù)氖鹿剩o公司造成損失。2005 年,公司在對2# 井群進(jìn)行改造時(shí),用一臺(tái)ABB 的ACS600 變頻器帶兩臺(tái)20J1000伊2 深井泵運(yùn)行,及時(shí)調(diào)節(jié)水量,減少了加壓泵站水池溢流的現(xiàn)象。
對深井供水系統(tǒng)進(jìn)行變頻技術(shù)改造,改變了原有控制模式,采用一臺(tái)變頻器切換帶兩臺(tái)深井泵,并在一級(jí)站水池增設(shè)水位反饋探頭和控制室手動(dòng)調(diào)節(jié)裝置的方式,通過設(shè)定水池液位,變頻器自動(dòng)控制出水量,滿足了供水系統(tǒng)水量調(diào)節(jié)要求,不但杜絕了水池溢流現(xiàn)象,而且節(jié)約了電費(fèi),年經(jīng)濟(jì)效益達(dá)22.6 萬元。實(shí)際投資36.29 萬元,二十個(gè)月就可收回投資。
2008 年在水源1#井群1#-1,1#-2 增加深井變頻調(diào)速系統(tǒng),一臺(tái)EV2000-4T1320G 變頻器帶2臺(tái)490 m3/h 深井泵運(yùn)行,可根據(jù)需水量任意調(diào)節(jié)出水量,與2# 井群相配合,實(shí)現(xiàn)了真正意義上的水量平衡,完全滿足了工藝生產(chǎn)的要求。
該裝置投資額為25 萬元。按每年平均工作10 個(gè)月,平均電價(jià)0.4 元/ kW·h計(jì)算,年節(jié)約電能18.86伊104 kW·h,年節(jié)約電費(fèi)7.544 萬元,節(jié)電率45%,投資回收期為三年四個(gè)月。
3.4 W-404A 的變頻改造
W404 是合成變換氣空氣冷卻器,來自300#變換工號(hào)的302益的變換氣經(jīng)干式冷卻器W401,被鍋爐給水冷卻到181益,進(jìn)入鍋爐給水預(yù)熱器W402,冷卻到131益,隨后進(jìn)入空氣冷卻器W404進(jìn)一步冷卻到70益后送到終冷器W405。
隨著公司合成氨設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)后的投入運(yùn)行,煤氣冷卻系統(tǒng)負(fù)荷隨之增加,對空冷器的調(diào)節(jié)要求也越來越高。W404 調(diào)整溫度需要手動(dòng)調(diào)整風(fēng)機(jī)漿葉角度,當(dāng)系統(tǒng)減負(fù)荷時(shí),如果調(diào)整不及時(shí)容易造成W404出口溫度過低,導(dǎo)致列管堵塞,系統(tǒng)壓差過大;反之,會(huì)造成后系統(tǒng)入口溫度過高,不利于后系統(tǒng)的操作。
2006 年對空冷器的調(diào)節(jié)方式進(jìn)行改造,由機(jī)械方式改為變頻電機(jī)直接調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)漿葉的轉(zhuǎn)速,這樣,能夠根據(jù)負(fù)荷調(diào)整W404出口溫度,方便了操作,避免了設(shè)備堵塞,滿足了合成擴(kuò)產(chǎn)后煤氣冷卻系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的要求。
3.5 電磁振動(dòng)給料機(jī)改為變頻振動(dòng)給料機(jī)
將KL1004A、KL1002A/B/C 4臺(tái)電磁振動(dòng)給料機(jī)改為變頻給料機(jī),控制信號(hào)進(jìn)入中央控制室由PLC控制,電機(jī)由4 kW改為3.7 kW。改造后維修量大幅下降,減少了備件的消耗和工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。以年生產(chǎn)300天計(jì),年節(jié)約電費(fèi)(4-3.7)伊24伊300伊0.40伊4=3 456元。
3.6 122A/B滑差調(diào)速改變頻調(diào)速
122A/B 是復(fù)肥礦粉干燥系統(tǒng)的咽喉設(shè)備,使用滑差調(diào)速裝置來控制調(diào)整礦粉流量的大小,從而決定礦粉干燥系統(tǒng)輸送干燥程度及均勻效果。該調(diào)速部分由于運(yùn)行多年,設(shè)備明顯老化,故障頻繁,且處理時(shí)間長,制約生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
2007 年對原有的滑差調(diào)速裝置進(jìn)行了變頻調(diào)速改造,拆除了原有的滑差控制器,增加了一面變頻調(diào)速柜,采用日本安川CZMR-G7A4595 型變頻器,同時(shí)將現(xiàn)場的滑差電機(jī)更換為普通異步電動(dòng)機(jī)。
變頻改造后效果良好,速度調(diào)整平滑可靠,調(diào)節(jié)方便,故障率低,同時(shí)大大簡化了接線,給運(yùn)行維護(hù)提供了很大的便利。
4 結(jié)語
應(yīng)用變頻技術(shù)在公司相關(guān)設(shè)備中進(jìn)行技術(shù)改造后,系統(tǒng)運(yùn)行效果良好,維護(hù)工作量很小,達(dá)到了節(jié)約能源降低消耗的預(yù)期目的。對變頻器的應(yīng)用及改進(jìn)的實(shí)踐表明,變頻器取代以往的恒速電機(jī),不僅線性度好,靈敏度高,使得電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)運(yùn)行可靠、維護(hù)方便。而且變頻器能較好地與DCS 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)控制功能,確保了輸出量隨時(shí)與工藝實(shí)際工況要求相平衡,使拖動(dòng)電機(jī)與負(fù)載處于最佳的匹配運(yùn)行狀態(tài),節(jié)能效果顯著,同時(shí),延長了易損件的使用周期,降低了維修費(fèi)用。
作者簡介:
張紅兵,男,工程師,在天脊集團(tuán)生產(chǎn)運(yùn)行部從事技術(shù)改造工作。
參考文獻(xiàn):
[1] 徐旭東.石化企業(yè)變頻器的應(yīng)用[J].大氮肥,2007,30(6):376-380.
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