變頻與傳動之高壓變頻器原理及應(yīng)用
由于采用了上述三項核心關(guān)鍵技術(shù),使IGBT直接高 壓變頻器的效率達到98%以上。輸出電壓正弦化、共模電壓最小化。適用于任何異步電機、同步電機,無需降容使用,幾km的長線傳輸也無問題。對于傳輸距離 太長時應(yīng)考慮線路電壓補償。如提高電壓或增大導(dǎo)線截面等。
4 系統(tǒng)特點:
(1)電壓等級為3kV-10kV;
(2)系統(tǒng)自帶專門設(shè)計的高壓開關(guān)柜,與本身高壓變頻器高效安全配套,并含變/工頻切換裝 置和電子式真空斷路器;
(3)全中文操作界面,基于Windows操作平臺,彩色液晶觸摸屏,便于就地監(jiān)控、設(shè)定參數(shù)、選擇功能和調(diào)試;
(3)內(nèi)置PLC可編程控制器,易于改變和擴展控制邏輯關(guān)系;
(4)高壓主電路與低壓控制電路采 用光纖傳輸,安全隔離,使得系統(tǒng)抗干擾能力強;
(5)控制電路通訊方式采用全數(shù)字化通訊;
(6)系統(tǒng)的 整流單元、逆變單元設(shè)計,選用組合模塊化積木結(jié)構(gòu),整機占地面積小、重量輕,便于安裝、維護;
(7)裝置可在本機上操作,也可實 現(xiàn)遠距離外控,具備完善、方便的操作功能選擇;
(8)系統(tǒng)具有標準的計算機通訊接口RS232或RS422、RS485,可方便 的與用戶DCS系統(tǒng)或工控系統(tǒng)組態(tài)建立整個系統(tǒng)的工作站,進一步提高系統(tǒng)的自動化控制程度,實現(xiàn)整個工控系統(tǒng)的全閉環(huán)監(jiān)控,從而獲得更加完善的、可靠自動化運行;
(10)具備全面的故障監(jiān)測、可靠的故障報警保護功能;
(11)輸入功率因數(shù)高,輸出電壓諧波 含量小,無需功率因數(shù)補償和諧波抑制器;
(12)輸出電壓為標準正弦波形,對電纜和電動機的絕緣無損害,減輕電動機的軸承和葉片 等機械部分震動和磨損,延長電動機的使用壽命,輸出至電動機的線纜長度可達20km;
(13)采用獨特的抗共模電壓技術(shù),使系統(tǒng)*模電壓≤1000V,無需再提高電動機的絕緣等級,無需專用電機;
(14)易于實現(xiàn)能量回饋和四象限運行;并可直接引出直流 進行直流輸電;
(15)對用戶的高壓異步電動機無任何特殊要求。不但適用于新舊異步電動機,也適用于同步電動機。
5.應(yīng)用實例:IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器在 煉鐵廠沖渣泵上的應(yīng)用
5.1 應(yīng)用概況
永峰鋼廠是萊鋼集團公司的一個主要生產(chǎn)廠,負責公司所需鐵水和鐵塊冶煉。高爐冶煉鐵水過程中產(chǎn)生大量的熔渣,通常是用大流量的中壓水將其降溫并 沖散,同時輸送到水渣池回收,作為煉鐵生產(chǎn)的副產(chǎn)品。高爐生產(chǎn)是不間斷的,一般情況下每天出鐵15次,在高爐出鐵前、后各放一次渣,兩次出渣時間約 30min,在此時間內(nèi)要求水沖渣系統(tǒng)的水泵滿負荷工作,其余時間水泵只需保持約30%水流量防止管道堵塞即可。4#-高爐使用ZGB-300型沖渣泵,原系統(tǒng)運行時,起動前管道進出水閥門關(guān)閉,起動后閥門開度約90%,機組全速運行,電網(wǎng)電壓6300V,電機運行電流33A,功率因數(shù)81.6%,耗電功率294kW。不需沖渣水時通過調(diào)節(jié)閥門在30%來調(diào)節(jié)水流量(此時電機電流25A),耗電功率214kW,一方面導(dǎo)致大量的節(jié)能損失,另一方面頻繁操作閥門,致使其使用壽命大大降低,增加了停產(chǎn)更換閥門的時間,為此公司決定對4#高爐沖渣泵進行改造。
5.2 改造方案
由電機轉(zhuǎn)速公式n=60f×(1-s)/p可知:只要改變電機的頻率f,就可以實現(xiàn)電機的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),高電壓大功率變頻器通過控制IGBT(絕緣柵雙極型電力場效應(yīng)管)的導(dǎo)通和關(guān)斷,使輸出頻率連續(xù)可調(diào)。而且是隨著頻率的變化,輸出電流、電壓、功率都將發(fā)生變化,即負荷大時轉(zhuǎn)速大, 輸出功率大,負荷小時轉(zhuǎn)速小,輸出功率也小。
由流體力學(xué)::Q′=Q(n′/n) 、H′=H(n′/n)2 、P′=P(n′/n)3 可知: 當泵機低于額定轉(zhuǎn)速時節(jié)電為:E=〔1-(n′/n)3〕×P×T(kWh)
可見,通過變頻改造,沖渣泵流量Q、壓力H及軸功率P都將發(fā)生較大的改 變,不但節(jié)能而且大大提高了設(shè)備運行性能。根據(jù)沖渣泵的實際特性對其進行了具體改造,沖渣泵在沖渣時工作在49.5Hz,在不沖渣時工作在25Hz,考慮 到工藝對調(diào)速精度要求不是很高,本系統(tǒng)只采用開環(huán)控制并在高爐值班室操作,需沖渣時給調(diào)節(jié)系統(tǒng)一個“1”的信號,電機高速運行,不需沖渣時將此信號取消,電機低速運行,取得了很好的節(jié)能效果。
5.3 改造后的系統(tǒng)實際運行狀況
根據(jù)18個月的運行,經(jīng)過反復(fù)多種測試各運行參數(shù)一直正常,變頻器質(zhì)量性能良好,安全可靠,各項指標均達到了設(shè)計要求.
(1)諧波抑制效果良好。電壓諧波含量小于3%,符合IEEE519-1992和GB/T14549-93標準。
(2)各種保護功能完善。過流、過壓、欠壓、故障保 護等功能可靠,并且考慮了外部電網(wǎng)的防雷擊等多環(huán)節(jié)保護功能。
(3)各種指示功能完備。具有輸入、輸出電流和電壓、運行頻率、故障顯示、運行狀態(tài)指示等功能。
(4)操作簡便。同普通的低壓變頻器的功能操作方式相似,功能設(shè)置和調(diào)整簡單方便。
5.4 改造效益
機組49.5Hz運行和無變頻器運行相比可節(jié)省功率ΔP1=P50-P49.5=80kW;
機組25Hz運行和無變頻器運行相比可節(jié)省功率ΔP2=214kW-P25=132kW;
年節(jié)電量:ΔW= (H1ΔP1+H2ΔP2)=365(7.5×80+16.5×132)=1013970kWh;
(注:每年按365天 計H1:沖渣時間=15×30/60=7.5小時;H2:不沖渣時間=24-7.5=16.5小時);
經(jīng)濟效益:ΔW電價=1013970×0.56=567823元(注:萊鋼廠工業(yè)電價0.56元/kWh);
實現(xiàn)電機軟起動功能,延長了電機壽命,大大減少了沖渣泵故障發(fā)生率;
提高了自動化水平,節(jié)約了大量工業(yè)用水;
由上述可知,綜合經(jīng)濟效益每年可達60多萬元,一年即可全部收回成本。
5.5 結(jié)論
通過對沖渣泵系統(tǒng)的變頻調(diào)速的技術(shù)改造,經(jīng)過較長時間的運行檢驗,證明該產(chǎn)品性能可靠、功能齊全、技術(shù)先進,說明國內(nèi)自主開發(fā)的高壓變頻器在技術(shù)上已經(jīng)處于世界先進水平。由于IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器無輸入輸出變壓器、體積小、性價比高、綜合性能好等方面均超過了國內(nèi)外其它產(chǎn)品,是新一代高性能高 壓變頻產(chǎn)品的代表,為高壓變頻調(diào)速技術(shù)在廠內(nèi)其它工序的技術(shù)改造提供了一條可行的途徑,在高壓變頻改造領(lǐng)域具有極大的推廣價值。
評論