工程師十年后才頓悟的電子管壽命問題
電子管4P1S是一種直熱陰極鎖式管座功率放大管,被專門設(shè)計用于坦克電臺的高頻發(fā)射功率輸出和音頻功率輸出。它的直熱式陰極直接利用電池供電,鎖式管座結(jié)構(gòu)適用于在強(qiáng)振動環(huán)境,用彈簧縮住電子管使之不至于從管座中松動出來。這種電子管是二戰(zhàn)后期由德國設(shè)計制造的,戰(zhàn)后蘇聯(lián)接收了這個設(shè)計并按他們的型號命名規(guī)則取名為4П1Л,應(yīng)用于蘇軍的坦克電臺。北京電子管廠在50-60年代生產(chǎn)這個管型,是為當(dāng)時武 器裝備的蘇式或仿蘇式T34坦克電臺配套和備份的。
工廠在生產(chǎn)4P1S這個管型時,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的壽命不能滿足要求。按當(dāng)時的標(biāo)準(zhǔn),直熱式陰極的小型電子管,壽命應(yīng)高于1000小時,間熱式電子管的壽命應(yīng)高于500小時。這是因為直熱式陰極小型電子管多半用于電池供電的設(shè)備,燈絲即陰極和陽極的功率都設(shè)計的比較低,節(jié)省設(shè)備功耗以延長電池使用時間。這樣整個電子管內(nèi)部的工作溫度比間熱式低得多,電子管的壽命也比較長。
一般電子管壽命終了的主要失效機(jī)理,就是陰極發(fā)射能力衰落,管內(nèi)真空度降低和燈絲燒斷等等。小型電子管普遍使用氧化物陰極,這是一種高效的熱電子發(fā)射結(jié)構(gòu),直熱式陰極就是在加熱燈絲表面直接涂覆氧化物熱電子發(fā)射材料;間熱式陰極是在陰極套管表面涂覆氧化物熱電子發(fā)射材料,另外用套管中的燈絲間接加熱陰極。氧化物陰極的熱電子發(fā)射材料主要是氧化鋇,而氧化鋇是非常不穩(wěn)定的材料,在常溫和暴露在空氣中難以保證涂覆,在工藝過程中又會吸收管中其他零件釋放出氣體的分子,最后導(dǎo)致失效。所以在實際工藝中,在陰極上涂覆的是一種穩(wěn)定的鋇酸鹽材料。當(dāng)電子管已經(jīng)被抽成高真空,并熔化了玻殼的排氣管形成密封后,再把陰極加熱到高于工作時的溫度,使鋇酸鹽分解成氧化鋇來激活這個陰極,然后它才可以長期穩(wěn)定的在被加熱時發(fā)射電子。這一陰極激活工序稱為“老煉”,是在電子管封離排氣設(shè)備之后進(jìn)行。
我們首先閱讀了工廠所作的壽命試驗測試記錄,顯示壽命不合格的原因就是由于陰極的電子發(fā)射能力快速下降,造成陽極電流和跨導(dǎo)等參數(shù)下降。然后我們仔細(xì)了解了老煉的工藝規(guī)程,并用光學(xué)高溫計測量了陰極在老煉時和正常工作時的溫度。發(fā)現(xiàn)即使在正常工作時,4P1S燈絲即陰極的溫度都明顯高于其他正常氧化物陰極的約1000oK典型工作溫度。
我們查閱了一本從英文翻譯的關(guān)于氧化物陰極的專著,找到了與4P1S陰極相同材料的典型每平方厘米電子發(fā)射率數(shù)據(jù)。當(dāng)計算出4P1S的雙螺旋燈絲涂覆氧化鋇的表面積后,發(fā)現(xiàn)在正常陰極工作溫度下,它不會達(dá)到所要求的電子發(fā)射電流。換言之就是設(shè)計的陰極尺寸不夠,所以就設(shè)計使陰極在高于正常溫度下工作。迫使陰極達(dá)到要求的發(fā)射電流,但是付出了壽命的代價。這個工作是在當(dāng)時北京電子管廠二分廠技術(shù)員丁兆泉的指導(dǎo)下完成的。
這個結(jié)論似乎有點(diǎn)唐突,竟懷疑到原設(shè)計會有問題。但是當(dāng)工廠用蘇聯(lián)制造的合格4П1Л樣管進(jìn)行壽命試驗之后,發(fā)現(xiàn)同樣不能達(dá)到規(guī)定的1000小時壽命要求,而且失效的情況與中國制造的4P1S完全一樣。后來4P1S的壽命標(biāo)準(zhǔn)被改定在了750小時,成為直熱式電子管壽命標(biāo)準(zhǔn)的一個特例。當(dāng)時我自己也絲毫沒有懷疑過我們所做的工作,但是大約在之后十年我讀到的一本似乎毫無關(guān)系的講述二戰(zhàn)歷史的書,卻給我上了深刻的一課。
那本書上說二戰(zhàn)末期的德軍坦克,從工廠開出來以后,平均壽命只有兩個星期,就在戰(zhàn)場上被擊毀了。兩個星期是14天,乘以24小時等于336小時。假設(shè)那個時候他們的電臺是24小時都開機(jī)的,離750小時還差了一半。一次遲到了十年的頓悟,這就是我最早體驗到的工程技術(shù)玄機(jī)之一。
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