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「電路分析」PWM速度控制4:現(xiàn)代2QD系列

發(fā)布人:電子資料庫 時間:2023-03-09 來源:工程師 發(fā)布文章
介紹

這是有關設計PWM控制器的系列文章中的第四篇。

問題7和8控制器

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變化

電流源現(xiàn)在感覺9v1齊納。這是為了提供一條在12伏電壓下仍能保持穩(wěn)定的供電線路。以前,12伏供電時的電流限制會降低,因為參考電壓是從這個電壓中得出的。主動上拉拉動IC1b引腳14的4mA電流源已被移除。沒必要。而是安裝了1K電阻器。這在零速度下需要9毫安,這是一個小缺點。主電容器有兩個x 470μ。這些是軸向型,平放在木板上。正如在www網(wǎng)站頁面上所解釋的,電容器類型的選擇對于最佳性能至關重要,現(xiàn)在使用的是一種插入式,帶有短而短的引線。再生制動失效過去有一個開關短路Tr5,以挫敗再生制動。現(xiàn)在hiside驅動器已經(jīng)改變,電路上有三個元件被標記。Tr6中的1K集電器通常是安裝好的,為了防止再生制動而將其拆下。同時10公里進入Tr8基地改變位置。hiside驅動程序的操作在下面是更多細節(jié)還有一個關于抑制再生制動 .捕捉二極管Tr4上有一個二極管。這是為了鉗制9v1電源的柵極電壓尖峰。要求這樣做的原因是有原因的,并將及時予以說明。再生電流限制有一個新的電路增加感測頂部(飛輪)MOSFET。這是hiside電流限制。它的操作是稍后討論 .過電壓箝位增加了一個36v齊納。這是過電壓鉗位,包括以下內容 .

希思德司機

橫向驅動是電機控制器的重要組成部分。我們使用的電路非常簡單,工作良好,但有低電流要求。它是一個雙作用電路,自舉泵加主動泵。讓我們先考慮一下“引導”操作。忽略一個事實,有一個電容器從Tr10的****極饋電-那就是主動泵。

當電路處于零速時,不切換,Tr5斷開,下部MOSFET斷開,沒有電機電流,因此頂部MOSFET通過電機有效短路。它的柵極和所有柵極驅動電路有效地位于正電源軌上。

一旦控制器開始工作,最初的電機速度(平均電壓)將非常低。這是通過低側MOSFET在很短的時間內打開來完成的。在低MOSFET開啟期間,M線變低。因此,電流從B+線路流過兩個二極管和1K電阻器,為1μ電容器充電。從24v通過1K電阻充電的1μ電容器在24v/mS(CV=IT或V/T=I/C)下開始充電,振蕩器的標稱值為20kHz,整個周期為50μs,因此短脈沖的長度只有幾微秒:1μcap需要幾個周期才能達到任何有用的電壓。事實上,這并不重要:如果帽沒有充分充電,那么頂部的MOSFET將無法正常開啟,但這一點也不重要,因為在1μ帽充分充電之前,MOSFET只會像飛輪二極管一樣工作:它仍將允許飛輪電流循環(huán),但由于沒有開啟,損耗將更高。這沒關系:因為控制器剛剛開始切換,平均電機電壓很低,那么電機電流也很低!當然,在沒有柵極電壓的情況下,你無法獲得任何再生制動-但是電機在這一點上實際上沒有移動,因為電壓還不足以克服摩擦!事實上,我們只需要引導泵:主動泵是非常不必要的。

這個只有主動泵的原因是可以將兩個2QD背靠背連接起來,形成一個全橋控制器。在此應用中,一個或另一個控制器(取決于方向)必須在電機不工作時使其與蓄電池正極短路。正如我們剛才看到的,電路并不是只使用自舉泵來實現(xiàn)這一點的,所以主動泵在這個應用中是存在的。主動泵通過施加在電容器上的方波來工作。當方波較低時,電容通過二極管從B充電,當方波變高時,它通過第二個二極管和1K電阻放電到1μhiside儲液罐電容器中,因此即使MOSFET沒有開關,柵極電壓也保持在8.5v左右。

你也會注意到鉗位齊納的位置已經(jīng)移動:在早期的電路中,它穿過儲液罐電容器?,F(xiàn)在它把車手的底座夾緊到M-。這樣做的優(yōu)點是齊納電流很低,受到基極電容的限制,而不是二極管串聯(lián)電阻的限制,因此齊納損耗不是問題,電路將在更寬的電壓范圍內工作。這意味著二極管串聯(lián)電阻可以小得多,因此電容器充電更快。缺點是NPN晶體管現(xiàn)在受到全電源電壓加上泵浦電壓的影響。

再生電流限制

Tr11和Tr12是再生電流限制電路。雖然其他控制器有電流限制,但它們通常不采用mosfetrds(開)感應,但有些更復雜或更慢的方法。這種電路是4QD所獨有的,是一種非常簡單、優(yōu)雅、有效的傳感方法。

考慮電路顛倒電機電流流動:電機正在再生,電流從M流過MOSFET等流向M-。當頂層MOSFET在這些條件下開啟時,驅動器試圖減少電機的負電流,而電機的電感使電流與電池電壓相反:這是再生電流,給電池充電。很明顯,頂部的MOSFET將有一個高電壓通過它,所以Tr11將導電。只要頂部MOSFET的電壓超過2xV,Tr11就導通(借助于10K-10K基極電阻)是穿過它

小于2xV時是穿過MOSFET,Tr12可以工作。如果小于1.3倍,則不會打開是通過由10K和3K3基電阻定義的MOSFET),在這個電壓下,MOSFET正常導電。但是,如果注入的電流太高,那么這個電流會上升到晶體管12的電流電平。由于我們正在監(jiān)測的電流是由過度再生引起的MOSFET正向電流,為了減少它,我們需要減少再生,我們只能通過降低減速來做到這一點。換句話說,我們必須加速,增加驅動力,減少再生電流。這正是這個電路的作用。

過電壓箝位

你會注意到在Tr12上有47v齊納二極管。選擇47v是因為所用的MOSFET的額定電壓是50v。當電源電壓上升到47v以上時,它導通。假設控制器的再生能力太強,變成了啞彈電池(可能是它掉下來了,落在了高爾夫球場上)。很明顯,如果沒有電池,我們就不能重新啟動剎車。所以我們需要增加速度(就像我們用過量的再生電流一樣)。這個齊納做到了。很明顯,箝位水平需要在預期的MOSFET安全運行范圍內:47v可能看起來有點接近允許的50v,但請記住,50v絕對是一個更糟糕的情況:我們不應該得到一個MOSFET,它在50v時會失效,并且有制造商的安全裕度。還要記住,齊納永遠不應該這樣做。它只限制嚴重故障條件下的過電壓。如果我們沒有限制在這個故障下-那么控制器肯定會被摧毀。接近極限航行仍能提供很好的保護。

然而,在這一點上值得補充的是,在使用再生制動的車輛中,是電池而不是控制器來進行制動!如果你住在一個大山頂上,開始時用充滿電的電池是不明智的,因為那樣你就沒有剎車了!具體需要什么樣的箝位電壓取決于該事件發(fā)生的可能性。事實上,有一次,一位客戶使用了一個帶有60v MOSFET的48v控制器。這個控制器現(xiàn)在正是因為這個原因使用了75v MOSFET,帶一個72v箝位齊納!這一變化還要求其他一些半導體需要升級到更高電壓的器件。

抑制再生制動

為什么有人真的想要抑制再生制動?我想是因為他們有一個齒形帶傳動裝置,而再生裝置傳送動力的方式不對,導致了齒跳。

一些高爾夫球童制造商主要認為,因為他們安裝了機械式自由輪裝置,他們必須抑制再生制動。不正確:因為自由輪的再生制動什么也做不了,所以是無害的。

4QD www網(wǎng)站上的公共訪問pwm電路解釋了如何實現(xiàn)再生制動。當損耗為關時,將hiside打開可以獲得更好的效率,因為飛輪裝置是一個低值電阻(打開的MOSFET)而不是二極管。電阻的壓降一般較小,因此效率更高。事實上,hiside是切換給再生制動。

4QD有一個非常巧妙的方法來同步切換hiside:實際上hiside現(xiàn)在是一個同步整流器:不是新技術,但據(jù)我所知,沒有其他公司在電機控制器上使用過這一原理。

為了抑制再生,1K被移除(如電路上所示)。所以Tr5斷開了。然后hiside將永久開啟。但是Tr8的b-e電阻也被移除,取而代之的是一個從Tr8底座到電池正極的電阻。這使得Tr8的基極****極直接穿過MOSFET——通過一個10K電阻來限制任何電流。

當Hiside MOSFET飛來飛去時,電流從源極流到漏極。因此Tr8的基是反向偏壓的。它不能打開。但當電機電流反向時,情況就會改變。

考慮一下在底部MOSFET關閉之前的情況。頂部的MOSFET將有一個高電壓通過它,因此Tr8將被打開。Tr7和Tr8形成“PU對”(參見www站點電路)所以兩者都被打開,頂部MOSFET的柵極被硬地夾在它的源上。當?shù)撞縈OSFET關閉時,電機電流試圖通過hiside MOSFET飛輪。沒有問題,如果它是正向電機電流,它將首先流經(jīng)頂部MOSFET的體二極管。但是正如我們剛剛看到的,這導致了Tr8的基極上的負電壓,所以這對在這一點上關閉,Tr6拉起了MOSFET柵極,打開了它。

當?shù)撞縈OSFET開始啟動時,首先它的電流必須上升,直到所有的電機電流都流過它:這是任何控制器的正常狀態(tài),直到這發(fā)生,通過飛輪裝置的電流才能降到零。然而,在這個電路中,底部的MOSFET電流必須再上升一點,直到有足夠的電流通過頂部MOSFET,從而在正向方向上降低足夠的電壓,使Tr8的基極****極被打開。在這一點上,輸入對卡入,短路MOSFET柵極并關閉它。如果這看起來有點激烈,看看MOSFET瞬態(tài)電流處理規(guī)范,記住這個過電流流動大約一微秒。

閘門夾緊

人們常說在MOSFET的柵極上需要一個齊納二極管來防止電壓瞬變。很少有人解釋這些瞬變的來源。然而,這些控制器設計的永磁電機具有換向器和電刷。當電機旋轉時,這些電流在適當?shù)睦@組之間快速切換。畫筆呈弧形。你可以清楚地看到這種電弧,如果你看電刷,而電機正在工作:只有非常好的設計和新的電刷不會顯著電弧。

第一批無線電傳輸是用火花****進行的。電弧是產(chǎn)生寬帶噪聲的非常好的發(fā)生器,而且(由于可能有大量電流流動),這種噪聲也可能具有非常高的能量。如果電機接線恰好有正確的傳輸路徑,與產(chǎn)生的噪聲瞬態(tài)相吻合,那么一個巨大的尖峰會傳回mosfet。這種噪聲尖峰可以通過MOSFET的內部電容耦合到它自己的柵極上,如果柵極驅動電路出錯,就會產(chǎn)生柵極電壓瞬態(tài),從而破壞MOSFET。因此,需要考慮這種機制,夾持澆口是其中一種方法。

這種類型的噪聲的問題是,系統(tǒng)沒有被抑制的水平:總有可能出現(xiàn)高于保護水平的噪聲峰值。這種情況與防洪、防震、防雷非常相似,“安全”根本不存在!這都取決于統(tǒng)計概率。

我們很難理解這一點:第2期2QD電路有一個電流源,而不是1K上拉IC1b引腳14。當我們用一個電阻代替它時,我們突然發(fā)現(xiàn)了更多看似隨機的故障。這種改變實際上是首先在NCC控制器上完成的,它使用相同的電路。一位顧客反復吹壞了后面的電路,而不是前一個。

然后我們注意到,卡在繼電器,在極片和電樞之間,有鐵屑!當被詢問時,客戶承認他在系統(tǒng)附近使用過角磨機。鐵屑進入了馬達和控制器。你可以想象當銼屑卡在碳刷裝置里時,一定會產(chǎn)生噪音!

電流源實際上將MOSFET柵極驅動電阻器的基極(通過晶體管集電極基極結二極管)夾在9v1線上,在那里它被齊納鉗位。用1K代替電流源也用1K代替尖峰箝位,導致可靠性下降。幸運的是,我們遇到了這種“壞運氣”——它使我們能夠識別出一種機制,這種機制在設計得當?shù)目刂破魃戏浅:币?,以至于很難識別:它只是偶爾出現(xiàn)的隨機和不穩(wěn)定的故障,沒有任何好的理由。問題是,如果你有一個每100000個控制器小時發(fā)生一次的故障機制,你需要足夠的控制器在現(xiàn)場,以回報率足以讓你真正認識到存在一種模式。只有這樣你才能開始研究原因。

D6將柵極直接夾在9v1線路上,9v1線路本身由一個齊納到MOSFET源箝位。在后來的設計中,一個9v1齊納在****門驅動器鉗直接到0v。D6在這里工作,因為軌道路徑非常短。

后記

這涵蓋了2QD電路:控制器本身現(xiàn)在不是4QD的首選產(chǎn)品:它沒有任何問題,它是一個非常簡單可靠的控制器,生產(chǎn)成本低廉,每次都能工作。作為一個DIY控制器,它是理想的。但真正的市場對電路的要求越來越高。代替2QD的控制器是Uni。它是盒裝的,更立體的形狀似乎更受歡迎。


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關鍵詞: 電路 控制

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