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抽油機井變頻柜在油田現(xiàn)場的應用詳細介紹

作者: 時間:2012-04-14 來源:網(wǎng)絡 收藏

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/160792.htm

2技術對機懸點運動規(guī)律的影響

機運動模型簡化為曲柄滑塊機構(gòu)運動,懸點運動速度公式:

根據(jù)前面的分析,由于機電機的電源頻率發(fā)生了改變,從而導致了電機轉(zhuǎn)數(shù)在上下沖程的改變,最終改變了抽油機曲柄運轉(zhuǎn)的角速度ω,使抽油機懸點運動規(guī)律發(fā)生了改變:在上沖程過程中,懸點運動的速度、加速度減??;在下沖程過程中,懸點運動的速度、加速度增大。

3、對抽油機懸點載荷的影響

抽油機懸點載荷主要包括抽油桿柱載荷、作用在柱塞上的液柱載荷、以及慣性載荷。其中,抽油桿柱載荷、液柱載荷是靜載荷,它不隨懸點速度、加速度的改變而變化,而慣性載荷隨之變化。

根據(jù)上面的分析,抽油在采用調(diào)速后,改變了上下沖程過程中的懸點加速度,導致上沖程過程中液柱慣性載荷和抽油桿柱慣性載荷都減小,而下沖程過程中,只引起抽油桿柱慣性載荷的增大,最終的結(jié)果是引起懸點最大載荷比變頻前有明顯的下降,而懸點最小載荷比變頻前稍有增大。

4、變頻對井下抽油桿應力的影響

鋼制抽油桿極限交變次數(shù)按700萬次~1000萬次計算,不同沖次時抽油桿的使用壽命見下圖。

可見,油井的沖數(shù)越高,抽油桿使用的年限越短。如果井下偏磨或腐蝕,抽油桿使用壽命大大降低。調(diào)低頻率后,降低沖數(shù),,減少循環(huán)次數(shù),抽油桿使用壽命延長。進一步變頻,采取上慢下快的抽油方式,使懸點最大載荷減小,最小載荷增大,改變了井下抽油桿的循環(huán)特性,降低應力幅度,延長了桿的使用壽命。

5、變頻對抽油井偏磨的影響

油井偏磨是導致油井作業(yè)的重要原因。抽油桿柱實際軸向分布力越小,臨界軸向壓力越小,抽油桿柱越容易彎曲,從而導致偏磨。抽油變載荷運行使抽 油桿產(chǎn)生彈性振動,振動載荷由下至上逐步增大,直接影響軸向壓力的變化,當軸向壓力增加到一定程度時,桿柱將屈曲變形產(chǎn)生徑向接觸力,增加了桿管偏磨。沖次增加,增加了振動幅度,在中和點部位增加了軸向壓力,將增加抽油桿彎曲沖擊的動量和沖量,這將增加桿柱的軸向作用力。在該壓力達到足夠大的情況下能夠使桿柱失穩(wěn)彎曲,抽油桿受到軸向壓力越大,隨之產(chǎn)生的側(cè)向力也越大,從而加快了桿管的偏磨。使用變頻后可以下調(diào)沖次,減少桿柱軸向作用力,降低甚至避免偏磨的發(fā)生。

6、變頻對油井產(chǎn)量和泵效的影響

對于供液充足的油井,在保證合理沉沒度即動液面的情況下,增大電源頻率調(diào)高沖次,提高油井的產(chǎn)液量,發(fā)揮油井的生產(chǎn)潛力和增大有效功率。

對供液不充足的油井,由于影響油井供液不足的原因一是地層本身的供液能力差,二是油井抽油參數(shù)相對偏大。因油井地層能量低,而抽油參數(shù)又相對偏大,抽油泵在吸液過程中還未來得及充滿就轉(zhuǎn)入了排液過程,造成了抽油泵充滿程度低,使得抽油井實際被舉升的液量少,泵效低,這樣就造成了抽油井的有效功率小,系統(tǒng)效率低。對于這樣的抽油井應調(diào)小電源頻率,降低沖次。針對油井生產(chǎn)狀況,利用上下沖程電源頻率調(diào)整的技術,調(diào)整上下沖程抽汲速度,上慢下快,提高泵的充滿程度;上快下慢,減少泵的漏失。

7、變頻對油井熱洗清蠟的影響

低沖次采油后,油井抽油速度降低,產(chǎn)出液在油管內(nèi)流速降低,結(jié)蠟速度增大,洗井周期縮短,洗井返排時間延長。使用變頻器后,洗井前手動按鈕提高頻率,沖次由2~3次/min提高到6次~7.3次,理排提高2倍~3.65倍,含水恢復期和影響產(chǎn)油量大幅度下降,效果明顯,當含水正常后再調(diào)回原來的頻率和沖次。

8、變頻對稀土永磁電機的影響

稀土永磁電機堵轉(zhuǎn)扭矩可以達到2.7-3.5,而普通電機僅為1.8-2.0,能取代比它大兩個功率等級的普通電機,運行時各種負荷狀態(tài)時都具有很好的效率和功率因數(shù),節(jié)能效果顯著,目前是大力推廣的抽油機拖動裝置。但不可否認,稀土電機也有明顯的缺點。永磁電機和變頻器配套,可以優(yōu)勢互補。利用變頻調(diào)速裝置的軟起動功能能夠平穩(wěn)起動永磁同步電機,從而解決其振動及噪音大的缺陷;利用變頻調(diào)速裝置的頻率調(diào)節(jié)功能能夠使永磁同步電機的轉(zhuǎn)速無級可調(diào),實現(xiàn)調(diào)速功能,兩者的結(jié)合是目前最理想的高效調(diào)速方式。

四、抽油變頻器工作原理、技術參數(shù)

1、工作原理

IPC-MD系列變頻器采用了最新的雙PWM拓撲結(jié)構(gòu)的四象限運行變頻控制技術。變頻器主要采用交一直一交方式.變頻器的電路一般由整流、中間直流環(huán)節(jié)、逆變和控制4個部分組成。整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為IGBT三相橋式逆變器。且輸出為PWM波形,中問直流環(huán)節(jié)為濾波、直流儲能和緩沖無功功率。先把工頻交流電源通過整流器轉(zhuǎn)換成直流電源。然后再把直流電源轉(zhuǎn)換成不同頻率的交流電供給電動機。使電動機獲得無極調(diào)速所需要的電壓電流和頻率。

變頻器的拓撲結(jié)構(gòu)圖

2、技術參數(shù)

CPU:采用軍品32bit DSP,-40℃~+90℃氣溫條件下能正常工作??煽啃暂^商用變頻器大大提高。

沖次可調(diào),30% ~120%。

內(nèi)置回饋制動單元,可把再生電能回饋電網(wǎng)。因已配置電抗器和噪聲濾波器,可直接與380V/660V電網(wǎng)駁接使用?;仞侂娋W(wǎng)的能量,效率97%。

系統(tǒng)無功損耗小,功率因素COS∮>0.96,同一供電線路可適當加載,節(jié)省增容費。

柔性啟動,降低電網(wǎng)載荷沖擊,對電機和設備無沖擊。

電能回收部分,比普通商用變頻器多節(jié)能15~25%。熱損耗為電阻制動的3%以下。

五、試驗情況

2006年經(jīng)過調(diào)研,在新木采油廠采油四隊安裝IPC-MD抽油機井變頻柜4臺,用于先導性試驗。

1、試驗井基本數(shù)據(jù)



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