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大功率VDMOS(200V)的設(shè)計研究

作者: 時間:2011-12-28 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

1.3 閾值電壓的

對于多晶硅柵的NMOS管,閾值電壓可寫作:

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式中:Vcp是高濃度N+摻雜的多晶硅柵和P-body區(qū)的接觸電勢,△VTh是強反型下的表面勢:

  

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當(dāng)達(dá)到和超出閾值電壓時,△V=△Vth=(kT/q)ln(nA/ni);Qss是Si-SiO2界面雜質(zhì)引入的電荷,通常它帶負(fù)電。

1.4 導(dǎo)通電阻的

導(dǎo)通電阻Ron=Rcs+Rbs+Rch+Ra+Rj+Re+Rbd+Rcd。各部分的含義為:Rcs為源極引線與N+源區(qū)接觸電阻,該電阻可通過適當(dāng)?shù)慕饘倩に嚩怪雎圆挥?Rbs源區(qū)串聯(lián)電阻;Rch溝道電阻;Ra柵電極正下方N-區(qū)表面積累層電阻;RJ相鄰兩P阱間形成的J型管區(qū)電阻;Re高阻外延層的導(dǎo)通電阻;Rbd漏極N+層(即襯底)的導(dǎo)通電阻,由于此處雜質(zhì)濃度較高,因此Rbd可忽略不計;Rcd為漏極接觸電阻,其阻值較小,可忽略不計。

在200 V的器件中Rch起著主要作用:

  

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理論上可以通過減小溝道長度或增加溝道內(nèi)電子遷移率的辦法來減小溝道電阻。但對于N溝道MOSFET器件,電子遷移率可近似看作常數(shù),而溝道長度受到溝道穿通二次擊穿的限制。目前通過增加溝道寬度即提高元胞密度是減小溝道電阻的主要方法。

1.5 參數(shù)的仿真結(jié)果

該器件用Tsuprem 4和Medici軟件混合仿真。關(guān)鍵工藝參數(shù)為:外延厚度20μm,外延電阻率5Ω·cm;柵氧厚度52 nm(5+40+5 min);P阱注入劑量在3×1013cm-3,推阱時間為65 min。表2給出了靜態(tài)參數(shù)表。

  

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各參數(shù)仿真圖如圖1,圖2所示。

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1.6 結(jié)終端仿真結(jié)果

結(jié)終端結(jié)合自對準(zhǔn)工藝,P等位和場限環(huán)的形成依靠多晶和場氧進行阻擋,利用多晶硅作為金屬場板。使用了1個等位環(huán)和3個場限環(huán),耐壓可以達(dá)到242 V,仿真結(jié)果如圖3~5所示。

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2 制造結(jié)果

在基于和封裝控制的基礎(chǔ)上,進行了樣品的試制。采用的是TO-257的扁平封裝。管芯試制樣品后,對相關(guān)參數(shù)進行了測試,測試結(jié)果見表3所示。因為導(dǎo)通電阻是在封裝之后測試,在封裝后會引入一定的封裝電阻,所以導(dǎo)通電阻比仿真時略有增大。隨后對管芯進行了封裝,試驗產(chǎn)品出來后,發(fā)現(xiàn)有近一半產(chǎn)品的閾值電壓有所縮小,有的甚至降到1V以下。出現(xiàn)這一問題,及時查找原因,發(fā)現(xiàn)燒結(jié)時間過長可能是閾值電壓縮小的主要原因。由于本產(chǎn)品外形的特殊性,燒結(jié)時,每一船放的產(chǎn)品只數(shù)不能過多。而量少了,原來的燒結(jié)時間就顯得過長。燒結(jié)時使用的是氫氣保護,燒結(jié)時間長了,使氫離子在柵極上堆積,致使閾值電壓下降。于是嘗試著將燒結(jié)時間縮短,可是燒出來又出現(xiàn)了新的問題:很多產(chǎn)品的燒結(jié)焊料熔化不均勻,使芯片與底座燒結(jié)不牢,用探針一戳,就掉下來了。為了解決這一矛盾,反復(fù)試驗將燒結(jié)時間用秒數(shù)來增減。最終達(dá)到在焊料完全均勻熔化的前提下,又使閾值電壓不至于縮小。



關(guān)鍵詞: 研究 設(shè)計 200V VDMOS 大功率

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