工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET革新卷煙制絲線的電控系統(tǒng)
卷煙企業(yè)的生產(chǎn)流程,主要是:制絲、卷接、包裝。而制絲線(Prime line)是確保保證卷煙質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)線,同時(shí)制絲線也是的工藝流程最長、工序最繁雜、設(shè)備種類最多的生產(chǎn)線。制絲線的自動控制方式,是按葉線、梗線、配比、加香加料等工藝段劃分,先獨(dú)立通過PLC掛接現(xiàn)場總線(Fieldbus)的方式完成工藝段的控制,然后再通過以太網(wǎng)(Ethernet)將各工藝段相聯(lián),最終完成相應(yīng)的數(shù)控采集、監(jiān)控。這種控制模式在當(dāng)前的卷煙行業(yè)內(nèi)得到了最廣泛的應(yīng)用。
2 當(dāng)前制絲線電控系統(tǒng)簡介及問題分析
2.1卷煙廠制絲線電控系統(tǒng)
制絲線電控系統(tǒng)是卷煙廠制絲生產(chǎn)線的控制核心。系統(tǒng)示意圖如圖1。
圖1 卷煙廠制絲線電控系統(tǒng)示意圖
原電控系統(tǒng)的各個(gè)工藝段由PLC、觸摸屏、現(xiàn)場I/O站組成控制系統(tǒng),現(xiàn)場總線將各部件聯(lián)接;現(xiàn)場層與監(jiān)控管理層通過以太網(wǎng)交換機(jī)進(jìn)行聯(lián)接。
在生產(chǎn)現(xiàn)場,各工藝段的PLC負(fù)責(zé)本工藝段的控制,根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,發(fā)送相應(yīng)控制指令;現(xiàn)場總線傳送指令到達(dá)現(xiàn)場I/O站,完成對現(xiàn)場執(zhí)行器件的控制,同時(shí)采集現(xiàn)場傳感器的信號,回傳至PLC。觸摸屏顯示相關(guān)的生產(chǎn)參數(shù),供現(xiàn)場人員了解生產(chǎn)線狀況,接收現(xiàn)場人員的生產(chǎn)操作命令。
監(jiān)控管理層,交換機(jī)通過以太網(wǎng)將現(xiàn)場層與監(jiān)控管理層聯(lián)接。服務(wù)器采集現(xiàn)場的生產(chǎn)信息,生成相應(yīng)報(bào)表;監(jiān)控計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控現(xiàn)場生產(chǎn)狀況,并可發(fā)布生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃。
現(xiàn)有系統(tǒng)存在的問題
在原電控系統(tǒng)中,各工藝段相對獨(dú)立,工序固定單一,適合固定產(chǎn)品的大批量生產(chǎn)。但當(dāng)前卷煙市場競爭激烈,新產(chǎn)品的開發(fā)投產(chǎn)要求工藝技術(shù)不斷改進(jìn),此時(shí)這類電控系統(tǒng)的剛性就暴露無遺。工藝段進(jìn)行調(diào)整時(shí),整個(gè)工藝段的電控系統(tǒng)要重新設(shè)計(jì);制絲線的整線調(diào)整就等同于新建一條生產(chǎn)線。此外,現(xiàn)場觸摸屏的人機(jī)界面功能單薄,而且當(dāng)現(xiàn)場操作觸摸屏出現(xiàn)問題時(shí),其所負(fù)責(zé)的監(jiān)控的工藝段就無法實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的功能;更為嚴(yán)重的是,當(dāng)控制系統(tǒng)的集中監(jiān)控計(jì)算機(jī)停機(jī)(包括正常停機(jī)和故障停機(jī))時(shí),整條制絲生產(chǎn)線就不能正常生產(chǎn)。整個(gè)電控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)繁雜、難于維護(hù),無法適應(yīng)目前先進(jìn)的柔性生產(chǎn)理念的要求。
新電控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
控制體系的選擇
卷煙廠的自動化已由簡單的生產(chǎn)車間自動控制、辦公室的計(jì)算機(jī)使用,延伸到了管理層、控制層、現(xiàn)場層的方方面面。正如菲尼克斯電氣在2004年首次提出信息控制一體化的理念 — 即以實(shí)時(shí)工業(yè)以太網(wǎng)(Real Time Ethernet)完成企業(yè)內(nèi)所有設(shè)備的聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)信息流的暢通無阻。在此選用的工業(yè)以太網(wǎng)PROFINET,正是基于這一理念,由INTERBUS CLUB(由菲尼克斯電氣主導(dǎo))與PROFIBUS USER ORGANISATION(由西門子主導(dǎo)) 共同推出了。
PROFINET是一個(gè)整體的解決方案,它使用TCP/IP和IT標(biāo)準(zhǔn),符合基于工業(yè)以太網(wǎng)的實(shí)時(shí)自動化體系。PROFINET能夠?qū)崿F(xiàn)與現(xiàn)場總線的無縫集成;它可以滿足用于所有客戶需要的統(tǒng)一的通信,將現(xiàn)場總線傳輸現(xiàn)場信息的實(shí)時(shí)性、使用方便、診斷功能強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)性的特點(diǎn),與工業(yè)以太網(wǎng)的多主站、通用性、同時(shí)能夠通過采用不同速率來傳輸大數(shù)量信息的特點(diǎn)有機(jī)地結(jié)合起來。
現(xiàn)場操作員終端的選擇
為更好地實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)控,此次選用了PPC 5315工控機(jī)(菲尼克斯電氣)。此種型號的工控機(jī)滿足了原有的現(xiàn)場顯示需求,同時(shí)提供通用的WINDOWS運(yùn)行平臺,可以同時(shí)運(yùn)行多套主機(jī)商開發(fā)的程序;PCI、ISA通用擴(kuò)展槽、雙以太網(wǎng)口等接口,使通過外接擴(kuò)展卡增強(qiáng)系統(tǒng)功能異常簡單。另外考慮到工業(yè)現(xiàn)場溫度較高、濕度較大、且粉塵較多、設(shè)備工作時(shí)震動頻率大,此工控機(jī)采用無風(fēng)扇設(shè)計(jì)、工業(yè)硬盤且?guī)Х勒鸢惭b裝置??删S護(hù)性較好,同時(shí)數(shù)據(jù)信息得到良好保護(hù)。
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