ZJ17(PROTOS70)卷接機組電控系統(tǒng)PLC技術(shù)改造
1.1 原控制系統(tǒng)缺點
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201612/331271.htmZJ17卷接機組原來的電控系統(tǒng)采用邏輯電路板和繼電器的控制方式,信號變換處理由專用的電子卡實現(xiàn)。缺點主要表現(xiàn)在如下幾個方面:
◆ 元器件數(shù)量多
經(jīng)統(tǒng)計,在 ZJ17機組的電控箱中(不包括SRM電控部分),元器件數(shù)量在220個以上。其中有觸點元器件大約180個,占電控箱元器件總數(shù)80%以上,所以電控系統(tǒng)故障點很多,穩(wěn)定性較差。用戶反映因元器件觸點而使機組停機停產(chǎn)的,占故障發(fā)生率的40%左右。
電控箱元器件的專用件多,達 150個以上,雖說大部分已國產(chǎn)化,但壽命短、質(zhì)量不穩(wěn)定,而進口件訂貨周期長,給維修更換以及備件的采購帶來不便。
◆ 連接線多、接點多
經(jīng)統(tǒng)計,連接線約 2000根,接點量約4000個,其中80%接點為插接式。所以維修工作量大,故障查尋也麻煩,這也是系統(tǒng)不穩(wěn)定的重要因素之一。
◆ 電子卡故障較多
除 SRM(重量控制系統(tǒng))電子箱外,YJ17、YJ27電子箱共有41塊電子卡。電子卡采用插接式連接,因煙廠煙塵較多,環(huán)境較差,加之國內(nèi)采購的電子元件質(zhì)量得不到嚴格保證。因此,電子系統(tǒng)故障較多,時好時壞,難查尋。
◆ 可維護性較差
電控箱、電子箱出故障后,需根據(jù)故障提示,再根據(jù)電路圖分析,經(jīng)過繁瑣的查找、測試方可找出原因。
1.2 PLC控制系統(tǒng)改造的必要性
隨著時間的推移,機器電氣部分老化嚴重,故障率逐年提高,影響了煙廠的正常生產(chǎn)。在此情況下,采用 PLC技術(shù)對電氣系統(tǒng)進行改造顯得非常必要。
我們認為,不論是進口的PROTOS 70還是國產(chǎn)的ZJ17卷接機組,現(xiàn)用的電控系統(tǒng)技術(shù)是較落后的。ZJ17機組電控系統(tǒng)PLC技術(shù)改造很有必要,勢在必行。
采用PLC控制技術(shù)具有以下優(yōu)勢:
◆ 元器件數(shù)量大大減少
一個 PLC模塊可實現(xiàn)很多元器件功能,元器件將減少140個以上,比例超過60%,絕大部分電子卡被取消;
◆ 連接線及接點大大降低
新系統(tǒng)的連接線總數(shù)約 500根,接點數(shù)量約1000個,原先需多個元器件組成的電路,在PLC中通過軟件實現(xiàn),取消了中間接點,系統(tǒng)的可靠性大大提高,故障大大降低;
◆ 可維護性增強
PLC系統(tǒng)具有自診斷功能。系統(tǒng)外圍或內(nèi)部出現(xiàn)故障時,能直觀顯示、維修非常方便;
◆ 可與上位機聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送及數(shù)據(jù)管理;
◆ 可通過國際互聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)遠程通訊及遠程診斷;
1.3PLC控制系統(tǒng)改造系統(tǒng)簡介
ZJ17 卷接機組 PLC 控制系統(tǒng)是由常德煙草機械有限責任公司和深圳市鴻捷源自動化系統(tǒng)有限公司聯(lián)合開發(fā)的,已經(jīng)在多家卷煙廠成功地應(yīng)用了一年以上的時間。
該系統(tǒng)采用德國西門子公司 S7-400系列PLC作為控制系統(tǒng)核心部分,輔以一體化工控機代替原有的控制系統(tǒng),取消了原來絕大部分的電子箱,大大地提高了系統(tǒng)的可靠性。同時具有如下優(yōu)點:
⑴采用先進的 PROFIBUS-DP現(xiàn)場工業(yè)總線 , 將VE、SE和MAX控制部分、閥島(FESTO)、變頻器(LENZE)等單元均作為PROFIBUS-DP的子站,方便調(diào)試和維護, SRM重量控制系統(tǒng)和煙支檢測系統(tǒng)則通過CANBUS總線與HJY-1人機界面交互系統(tǒng)相連。使用兩層總線形式,即管理層使用CANBUS總線,控制層使用PROFIBUS總線。做到了 控制信息和管理信息在物理上得到了分離,保證系統(tǒng)的安全可靠。最大限度地利用已有技術(shù)方案,并且在技術(shù)上向PROTOS 1-8、PROTOS 90E靠攏??梢詾橐M新煙機做好技術(shù)儲備。
⑵故障率低。由于 PLC控制器具有防震、防塵、抗干擾等優(yōu)點,所以大大地提高了系統(tǒng)性能,平均無故障時間可達十萬小時以上。
⑶操作直觀、方便。全漢化的計算機界面,方便操作人員了解設(shè)備狀況,修改工藝參數(shù)、查詢產(chǎn)量、消耗等,同時有故障顯示,報警功能。
⑷維修方便。由于采用的都是國際上通用的軟、硬件,便于工廠技術(shù)人員掌握,同時備品備件可在國內(nèi)選購,或由本公司協(xié)助采購。
⑸增加數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可方便地顯示每班所用的卷煙紙、水松紙、濾嘴棒等輔助材料的消耗及各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。
⑹由于采用了高性能的工控計算機,能夠為生產(chǎn)車間的計算機化管理提供網(wǎng)絡(luò)接口。
⑺PLC程序的設(shè)計完全按照原來邏輯線路的控制原理,并參考了PROTOS 1-8和PROTOS 90E的程序設(shè)計結(jié)構(gòu),符合煙廠操作工的維護和使用習慣。根據(jù)用戶的要求可以將原來的溫控系統(tǒng)采用軟件PID控制。
⑻針對邏輯線路板控制的 PROTOS 70或ZJ17卷接機組的PLC電控改造,現(xiàn)場的工作時間為7至10個工作日。
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