洗煤廠渣漿泵變頻控制系統(tǒng)
1 變頻器節(jié)能原理
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201808/387546.htm以往風(fēng)機、水泵的風(fēng)(流)量是通過擋板(閥門)來調(diào)節(jié)的,大量的能量被擋板和閥門白白浪費。據(jù)統(tǒng)計,目前使用的風(fēng)機、水泵大約有25%~60%的能量是無謂消耗。根據(jù)風(fēng)機、水泵原理我們知道
2 設(shè)備基本情況與改造方案
某洗煤廠有185 kW的渣漿泵兩臺,采用軟起動器起動,長期處于高速運行狀態(tài),電流280 A,能耗很大。因不能調(diào)節(jié)速度,渣漿水一直溢出沉降池,從回流
管道逆流到渣漿泵進口處的儲液池,使渣漿泵長期低效率工作,造成大量能源浪費(見圖2),為響應(yīng)國家建設(shè)節(jié)約型社會號召以及省發(fā)改委節(jié)能文件要求,決定對其進行節(jié)能改造,具體改造方案如下。
保留原有的軟起動裝置,和變頻器一起控制電機,軟起動作為工頻旁路備份使用,即當(dāng)變頻器有故障時,改為軟起動運行。
采用一臺變頻器帶一臺渣漿泵的方式。具體改造辦法為:關(guān)閉回流閥,采用水位閉環(huán)控制方式,在池內(nèi)壁上安裝液位傳感器,利用變頻器的PID 調(diào)節(jié)功能,當(dāng)水位到達時,變頻器頻率下降,渣漿泵以低速運轉(zhuǎn),水位越高,轉(zhuǎn)速越低;水位越低,轉(zhuǎn)速越高。
同時將水位信號傳送給控制柜,使操作人員能適時了解液位狀況。通過此控制保持渣漿池內(nèi)的循環(huán)基本不變。電機在空載或輕載運行時,通過檢測負載電流,在原有的特性曲線的基礎(chǔ)上減小輸出電壓,達到節(jié)能的目的。
2.1 變頻控制原理圖
經(jīng)過調(diào)研分析,此渣漿泵變頻改造選用的變頻器為美國EMERSON公司的EV2000,變頻控制原理如圖3所示。
2.2 變頻器參數(shù)設(shè)置
變頻器參數(shù)設(shè)置如表1所列。表中F0 組為基本運行參數(shù);F5 組為過程閉環(huán)
控制參數(shù);F7組為端子功能參數(shù)。
3 變頻調(diào)速的優(yōu)勢
1)電路板采用三層防護處理,具有防塵,抗潮,抗干擾等功效,針對洗煤廠的惡劣工作環(huán)境(高煤塵、高潮濕度,強干擾),同時采用先進的電路結(jié)構(gòu)設(shè)計,減少了輸出側(cè)的電流諧波,提高了功率因數(shù),解決了對電網(wǎng)的諧波污染,無需任何濾波或功率因數(shù)的補償裝置。
2)電動機實現(xiàn)了真正的軟啟動、軟停止,變頻器提供給電機的無諧波干擾的正弦波電流,峰值電流和峰值時間大為減少,可消除對電網(wǎng)和負載的沖擊,避免產(chǎn)生操作過電壓而損傷電機絕緣,延長了電動機和風(fēng)機、水泵的使用壽命。同時,變頻器設(shè)置共振點跳轉(zhuǎn)頻率,避免了風(fēng)機、水泵處于共振點運行的可能性,使風(fēng)機、水泵工作平穩(wěn),軸承磨損減少,啟動平滑,消除了機械的沖擊力,提高了設(shè)備的使用壽命。
3)變頻器自身保護功能完善,同原來繼電保護比較,保護功能更多,更靈敏,瞬間過流保護(超過200%額定電流峰值)10 μs,動作有效過流保護(150%額定電流)3 s動作,過載保護(120%額定電流)1 min動作,大大加強了對電動機的保護。
4)調(diào)速段內(nèi)的設(shè)備調(diào)節(jié)和優(yōu)化控制由DCS完成與集控系統(tǒng)完美結(jié)合,通過RS485和RS232接口與集控系統(tǒng)通訊,并通過集控系統(tǒng)實時監(jiān)控泵的工作情況。DCS負責(zé)采集模擬量、開關(guān)量等信號,變頻器輸出的模擬量、開關(guān)量信號全部進入DCS系統(tǒng),形成閉環(huán)控制,同時實現(xiàn)相關(guān)輔機聯(lián)鎖功能等。
5)采用變頻調(diào)節(jié),實現(xiàn)了擋板、閥門全開,減少了擋板、閥門節(jié)流損失,且能均勻調(diào)速,滿足調(diào)峰需要,節(jié)約了大量的電能,具有顯著的節(jié)電效果。
6)整機的運行噪音改善明顯。采用液力耦合器時,無論是低速還是高速,由于電機均處于工頻運行,整機的噪音達到90 dB左右,但是進行變頻改造后,整機的運行頻率下降至40 Hz左右,電機的運行噪音明顯下降,低于80 dB,在低速運行時基本上聽不到噪音,達到65 dB 以下,極大地改善了現(xiàn)場的噪音污染。
7)由于電機低速運行以及工作在高效率區(qū),電機的溫升和軸承溫升下降明顯。電機溫升由采用液力耦合器時的59℃下降至44℃,電機的前后軸承的溫度都相應(yīng)下降,延長了電機系統(tǒng)的使用壽命。
8)低負荷下轉(zhuǎn)速降低,減少了機械部分的磨損和震動,泵的維修周期延長,節(jié)省了大量的檢修費用。
9)日常維護保養(yǎng)工作量和費用下降。采用液力耦合器估計每年的維護費用在2萬元左右,采用變頻器后,這項費用下降為數(shù)千元左右。
10)調(diào)速范圍寬。采用液力耦合器調(diào)速范圍具有相當(dāng)大的限制,采用變頻器后,實現(xiàn)智能調(diào)速,系統(tǒng)調(diào)頻范圍0~50 Hz,增強了工藝調(diào)節(jié)能力。
4 系統(tǒng)其他配件
4.1 傳感器的選用及其性能
此系統(tǒng)中的液位傳感器選用西門子LR200系列。
SITRANS LR 200 是兩線制供電,利用的是先進的5.8 GHz(北美是6.3 GHz)脈沖雷達技術(shù)的連續(xù)物位測量儀表。此儀表由一個耦合天線的電子部件和過程連接組成,易于安裝,啟動簡單,既可以使用本地紅外手操器,也可以從遠程使用SIMATIC1 PDM,通訊協(xié)議采用HART2協(xié)議。
SITRANS LR 200有兩種型號:
1)通常用途(無危險的);
2)本質(zhì)安全(有適當(dāng)?shù)母綦x柵欄)。
有大范圍的過程連接和天線選項可以配合任何結(jié)構(gòu)的容器。
SITRANS LR 200 設(shè)計并應(yīng)用于液位測量時,應(yīng)包括:
1)儲存液體的容器;
2)有輕微震動的過程容器;
3)液體;
4)泥漿。
本系統(tǒng)選用的LR200,用于監(jiān)測沉降池的水位的高低,通過水位的高低,反饋給變頻器,形成閉環(huán)控制,以達到保持水位恒定的目的。
根據(jù)系統(tǒng)要求,需要設(shè)置的參數(shù):
1)選擇輔助讀數(shù)的語言選項或數(shù)值(P010),初始值0;
2)選擇測量模式,即物位,指空間或者距離(P001),1;
3)設(shè)置物位變化的響應(yīng)時間(P003),2;
4)選測量單位(m,cm,mm,ft或in)(P005),1;
5)選擇過程空液位(P006),3.5 m(根據(jù)容器的大小高低來確定);
6)設(shè)置量程(P007),3.06 m(根據(jù)要測量的高低來確定);
7)忽略物質(zhì)回波前的錯誤回波,設(shè)置自動虛假回波抑制距離(P838),初始值;
8)自動虛假回波抑制有效(P837),初始值。
4.2 儀表的選用及其性能
儀表選用暉祥儀表HWXP 系列數(shù)字顯示控制儀,型號為HWXP-C803-01 和HWXP-C803-02 兩種儀表。HWXP-C803-01不帶壓力變送,只用于顯示變頻器的頻率;HWXP-C803-02帶壓力變送,用于顯示沉降池的液位。
5 節(jié)能分析
變頻改造后,平均運行40~45Hz,電流由280A降到240A以下,節(jié)電按30%計算,每年節(jié)省電能為P=1.732UI×30%×20×30×12
=1.732×0.38×280×30%×20×30×12
=398 055
按0.6 元/kW·h 計算,每年節(jié)約電費約238 833元,一年內(nèi)即可收回投資。
6 結(jié)語
隨著科技的發(fā)展,變頻技術(shù)日益成熟,變頻器以其優(yōu)異的調(diào)速性能,顯著的節(jié)能效果,已被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),變頻調(diào)速是電氣傳動的發(fā)展方向。對洗煤廠渣漿泵進行變頻調(diào)速改進后的成功運行及顯著的節(jié)能效益,證明變頻調(diào)速大有作為。
評論