倍福總線端子在干冰膨脹煙絲線上的應(yīng)用
引言:一些卷煙廠原使用的干冰膨脹煙絲(DIET--Dry Ice Expanded Tobacco)生產(chǎn)線的控制系統(tǒng)采用GEM 80系列可編程控制器。由于原生產(chǎn)線電控系統(tǒng)配置陳舊、關(guān)鍵件(主要指PLC,輸入、輸出模塊等)老化,同時軟件系統(tǒng)設(shè)計靈活性較差,監(jiān)控界面不直觀、友好等因素,致使控制系統(tǒng)無法適應(yīng)生產(chǎn)線順暢運行。因此控制系統(tǒng)需要更新,以提高生產(chǎn)效率及工藝參數(shù)控制精度。
一、系統(tǒng)總體設(shè)計思想及設(shè)計方案
根據(jù)原生產(chǎn)線使用的具體情況,必須為新系統(tǒng)量身定做先進可行的電控系統(tǒng),因為一條生產(chǎn)線電控系統(tǒng)的設(shè)計是為機械設(shè)備及工藝服務(wù)的,但是控制系統(tǒng)的可靠與否將直接影響著工藝參數(shù)的控制精度。
如何在構(gòu)建新型控制系統(tǒng)時,既能采用當(dāng)今最新的計算機技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù),而又能使原有設(shè)備充分利用、各設(shè)備接口連接通暢,是系統(tǒng)設(shè)計所考慮的要點之一。
另一個要點是控制系統(tǒng)在設(shè)計時能充分考慮經(jīng)濟實用性,即指良好的性能價格比。
根據(jù)施工現(xiàn)場的實際使用情況,本著先進性、可靠性、實用性、經(jīng)濟性的設(shè)計原則,確定新系統(tǒng)設(shè)計采用西門子公司S7-400系列PLC,原控制面板上的指針式顯示儀表及撥碼開關(guān)全部改為觸摸屏或操作員終端顯示及控制。采用先進的現(xiàn)場總線和分布式控制技術(shù),由上位機進行統(tǒng)一實時監(jiān)控,使操作更加直觀,系統(tǒng)更加靈活。采用集中監(jiān)控方案,可最大限度的減少人為干預(yù),提高各項工藝參數(shù)的控制精度,保持系統(tǒng)的穩(wěn)定性,提高自動化程度。
考慮到干冰膨脹線控制系統(tǒng)要求較高安全性的特殊性,其對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的性能要求較高,例如:通訊速度、通訊可靠性以及總線器件的穩(wěn)定性等要求都較高,因此控制層與工藝段設(shè)備操作層之間的通訊采用PROFIBUS-DP 網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)是一種經(jīng)過優(yōu)化的高速的通訊連接,它的設(shè)計專門為自動控制系統(tǒng)與分散的I/O設(shè)備級之間通訊使用,使用PROFIBUS-DP 可取代24V或4-20MA 的并行信號傳輸。而現(xiàn)場總線產(chǎn)品的關(guān)鍵器件選用了德國Beckhoff公司產(chǎn)品。
新型控制系統(tǒng)設(shè)計將原CP1,CP2,CP3控制系統(tǒng)全部淘汰,采用西門子公司S7系列PLC與分布式遠程I/O控制系統(tǒng)。同時應(yīng)用工業(yè)以太網(wǎng)與監(jiān)控機通訊,另外為增加網(wǎng)絡(luò)傳輸速度與穩(wěn)定性,遠距離通訊采用光纖進行傳送。整個車間的控制和管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)共分為2層,即設(shè)備控制層和監(jiān)控管理層,其示意圖見下圖所示的《網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖》。
二、控制范圍及工藝簡述
整個控制系統(tǒng)改造范圍包括:
A、進料端 CP3
進料端設(shè)備從進料皮帶開始到雙速皮帶機結(jié)束,包括喂料機、計量管、皮帶、振槽、超級回潮筒、水分儀、寸動車、貯柜(FIFO先進先出式,兩組)、貯柜(對頂式,兩組)、皮帶秤、雙速皮帶機等設(shè)備?;爻蓖惨蟪隹谒挚刂凭取?
B、冷端 CP1
冷端設(shè)備從往復(fù)皮帶機開始到開松器結(jié)束,包括可逆皮帶機、伸縮槽、左右傳輸槽、工藝罐加熱器、過濾泵、空氣壓縮機(2臺)、液壓泵(2臺)、CO2補給泵、CO2壓縮機,CO2干燥器、主制冷機、停機制冷機、冷卻塔風(fēng)機、冷卻水泵、CO2傳輸泵、貯存皮帶機及開松器等設(shè)備。
C、熱端 CP2
熱端設(shè)備從電子皮帶秤起到回潮筒后出料振槽結(jié)束,包括焚燒爐、電子皮帶秤、廢氣風(fēng)機、主工藝風(fēng)機、進料氣鎖、出料氣鎖、旋風(fēng)除塵氣鎖、帶罩皮帶機及回潮筒等設(shè)備。
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