電機轉(zhuǎn)子動平衡半自動去重系統(tǒng)的研制 作者: 時間:2007-03-09 來源:網(wǎng)絡 加入技術交流群 掃碼加入和技術大咖面對面交流海量資料庫查詢 收藏 摘要:介紹了一種對電動工具用的小型電機轉(zhuǎn)子進行動平衡的半自動去重系統(tǒng)。該系統(tǒng)由動平衡測試機、去重機床、PC機、單片機、多功能采集卡及其它電路組成。重點闡述了去重機中、硬件的設計過程。關鍵詞:動平衡 電機轉(zhuǎn)子 單片機 普通電動工具用的小型電機轉(zhuǎn)子是通過在硅鋼片上繞漆包線做成的,硅鋼片、風葉和換向環(huán)等均通過沖壓機裝配而成。當電機轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生很大的振動,不令帶來較大的噪聲,而且會減短電動工具本身的壽命,因此必須進行動平衡校正。動平衡校正設備可分為三大類:全自動一體化動平衡校正機、半自動動平衡校正機以及手工校正機。手工校正機采用在動平衡測試機上測量其動不平衡量,然后根據(jù)測試量進行人工鉆或銑削去重的動平衡方法,完成一個轉(zhuǎn)子的動平衡一般常需要重復4~5次的測試和去重,生產(chǎn)效率低下,平衡精度也不高,且轉(zhuǎn)子上的切槽較多。但由于國內(nèi)勞動力相對廉價,資本投入少,目前仍被中小企業(yè)廣泛采納。國外的全自動一體化動平衡校正機雖然平衡精度、生產(chǎn)效率等較高,但價格高、結(jié)構(gòu)復雜、對不同規(guī)格的轉(zhuǎn)子適應性差,因而不大適合中小企業(yè)加工轉(zhuǎn)子的規(guī)格經(jīng)常變換的現(xiàn)狀。半自動動平衡校正機與全自動一體化動平衡校正機的主要區(qū)別在于半自動動平衡校正機在裝夾上需要人的干涉,在效率上不及全自動一體化動平衡校正機高,但其對轉(zhuǎn)子的適應性更強、價格更便宜。在目前國內(nèi)人力成本比較低的情況下,采用半自動動平衡校正機應該更加適合中小企業(yè)。本文介紹的電機轉(zhuǎn)子動平衡去重機即為半自動的,具有操作方便、平衡精度高、價格適中、生產(chǎn)效率高的特點,具有廣闊的市場前景。1 整體設計 轉(zhuǎn)子動平衡校正一般有配重和去重兩種方法。供電動工具用的電機轉(zhuǎn)子一般均采用去重的方法,其轉(zhuǎn)子的外形如圖1所示。 本文所介紹的轉(zhuǎn)子動平衡去重系統(tǒng)的由動平衡測試機和數(shù)控去重機二工位組成,操作工人主要負責轉(zhuǎn)子的裝卸以及對兩機器的啟停管理。動平衡測試機采用相應精度的市售商品,其輸出量是轉(zhuǎn)子不平衡量在設定分解面內(nèi)分解后的幅值和相位的電壓值,以及精度、放大倍數(shù)等信號量??刂葡到y(tǒng)采用上位機和下位機。上位機通過采集卡獲取動平衡測試機上的不平衡量數(shù)據(jù),然后生成動平衡去重策略。有一定的計算量,同時也需要良好的交互性,因此采用PC機作為上位機。下位機控制去重機的具體運行,與硬件的關系密切,故采用單片機作為下位機。上位機和下位機兩者之間的通訊通過RS232通訊協(xié)議來實現(xiàn)。該系統(tǒng)的主要工作流程如下:首先用測試機測得待平衡轉(zhuǎn)子的不平衡量,然后PC機通過數(shù)據(jù)采集卡采集不平衡量,按照相應的分解策略生成一個最優(yōu)的去重策略,并轉(zhuǎn)化成單片機可直接操作的代碼,最后把這個代碼通過串口傳送給數(shù)控去重機的控制器,待平衡轉(zhuǎn)子安裝完后即可啟動數(shù)控去重機進行動平衡切削。在此過程中,將另一轉(zhuǎn)子放置在動平衡測試機上,開始測量等待加工。將則加工完的轉(zhuǎn)子卸下后再進行測量,而剛才已測量好的轉(zhuǎn)子剛安裝后即可加工。正常情況下,一個操作工人可管理兩臺機器。圖2 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)原理示意圖2 系統(tǒng)硬件電路設計 硬件設計包括去重機的設計和去重機控制器電路的設計。根據(jù)動平衡的要求,需要確定相位基準信號,這里采用一路紅外線光電傳感器來識別基準信號;為了精確控制切削量以及去重位置,需要定位轉(zhuǎn)子的切削角度、刀具水平的移動量以及刀具切削深度的進給量,這里采用三臺步進電機來分別控制機床水平平臺的水平方向移動、垂直平臺的垂直方向移動和水平平臺上的夾具的移動(其中,轉(zhuǎn)子被固定在水平平臺的夾具上,刀具被固定在垂直平臺上);為了防止去重機失控,在水平平臺的導軌和垂直平臺的導軌上分別有兩個行程開關來控制兩個平臺行走的水平極限位置和垂直極限位置;刀具采用圓銑刀,通過一臺普通的三相異步電機經(jīng)同步帶來帶動。控制部分采用51系列單片機作為控制核心,分別控制三臺步進電機的進給量和接收紅外線傳感器傳一煌基準信號。另外,還包括一些具有紅外線傳感器傳來的基準信號。另外,還包括一些具有輔助功能的部分,如用于保存零點參數(shù)信息的EEPROM模塊,用于通訊的RS232接口,用于調(diào)整高度對零的鍵盤和顯示部分,用于控制夾具氣閥的接口,用于控制交流電機啟停的模塊等。其原理結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。 3 軟件設計 該系統(tǒng)的軟機主要由上位PC機程序、下位單片機程序、上位機與下位機通訊程序三部分組成。 上位PC機程序(其流程圖如圖3所示)完成的功能是通過采集卡采集被加工轉(zhuǎn)子的不平衡量信息,然后進行數(shù)據(jù)的合法性檢查,再根據(jù)這個信息來判斷這個轉(zhuǎn)子的不平衡量是否在可加工的范圍之內(nèi)。如果該轉(zhuǎn)子的不平衡量在可加工的范圍之內(nèi),就根據(jù)去重策略把不平衡量進行分解,轉(zhuǎn)換成下位機可以識別的代碼。該程序的核心部分是去重策略的產(chǎn)生,下面用偽代碼的形式來闡述該部分。 兩個假設1,第i次采集進來的不平衡量為:幅值=unbala(i)克,相位=angle(i)度,i=1,2,3...2,每個爪極的最大去重量是有限制的,現(xiàn)設每個爪極允許的最大去重量為max克 算法開始: 根據(jù)采集進來的unbla(i),預先估算該轉(zhuǎn)子是否可以在本系統(tǒng)中實現(xiàn)平衡,如果不可以就報告轉(zhuǎn)子無法平衡; 備份上一次去重策略結(jié)果,如果是第一次去重,就不備份去重策略; do{ if(第一次去重) { if(unbala(1)<=max) 從基準位置轉(zhuǎn)過angle(1)度,進行去重,去 重量為unbala(1); else { 把unbala(1)分解到相鄰的三個爪極上,中間一個爪極位置為從基準位置逆時針轉(zhuǎn)過angle(1)度的地址,去重量為max,與該爪極相鄰的兩個爪極的去重理均為:(unbala(1)-max)/2/cos(相臨兩爪極間夾角);}保存第一次去重策略結(jié)果;} else { 檢查angle(i)是否和保存的策略中的相位值 有重合,若有得合,存儲重合的結(jié)果; if(有重合) { 把相位重合處的量和新采集到的量進行向量相加,然后把這個量當成采集進來的量;} 按照第一次去重對待來生成本次去重策略; 把本次去重策略和以前存儲的去重策略進行比較,查看是否有相位的重合,如果有重合,而且兩者量的疊加沒有超過max,或者超過了max,便可以把疊加后的量分配到相鄰的爪極上,使每個爪極上的去重量小于max,就生成新的去重策略,同時刷新存儲的去重策略,否則就報告轉(zhuǎn)子無法平衡; }然后根據(jù)生成的去重策略,求出各個爪極上的去重量的質(zhì)心位置x(相對于校正平面,在兩個校正平面的之間為正,其余為負),并把各個爪極上的質(zhì)心位置乘以去重量進行合成,記為M,如果M在允許的偏差范圍之內(nèi),就不修改去重策略,同時更新備份的去重自力策略;否則,就按照簡支梁的模型(其中以兩個校正面為支點)把偏離校正平面的質(zhì)量分解到左右兩個校正面上,然后把這兩個量分別和原來的校正面上的不平衡量進行向量合成,同時把去重策略結(jié)果用備份的策略結(jié)果來替代。 }while(如果超出允許的偏差范圍); 下位機程序按模塊化進行設計。模塊按照其實現(xiàn)的功能劃分(如圖4所示),主要可以劃分為:響應鍵盤輸入顯示模塊、響應串口輸入模塊、控制步進電機轉(zhuǎn)動模塊、操作EEPROM模塊、看門狗模塊等。響應鍵盤輸入模塊主要接收鍵盤輸入及顯示,同時執(zhí)行鍵盤的各個功能鍵的功能程序,如調(diào)零點??刂撇竭M電機轉(zhuǎn)動模塊的功能是按照收到的數(shù)據(jù)來識別哪個步進電機需要轉(zhuǎn)動,然后再根據(jù)收到送相應的脈沖給該步進電機。如果需要多臺步進電機執(zhí)行動作,可以循環(huán)執(zhí)行上述過程。 圖5是響應串口輸入模塊的流程圖,采用了串口中斷的方法。其流程如下:先接收幀長度(一字節(jié)),即本幀要發(fā)送的數(shù)據(jù)量,包括表示幀長度的這個字節(jié);再接收其余的數(shù)據(jù),同時把收到的除最后一個字節(jié)外的數(shù)據(jù)相加求和;然后把這個和數(shù)對256取余并與最后接收到的一個字節(jié)的數(shù)據(jù)進行比較,如果相同,就發(fā)送一個接收正確的代碼給PC機并處理接收到的數(shù)據(jù),否則發(fā)送一個接收錯誤的代碼給PC機,要求重發(fā)數(shù)據(jù)清除接收到的數(shù)據(jù)。 上位機和下位機之間的通訊程序由PC機部分和單片機部分組成。PC機部分把生成的并于如何去重的代碼按照規(guī)定的格式填入發(fā)送幀中,然后把幀通過串口發(fā)送給下位機,同時接收一些單片機傳來的反饋信號。單片機部分主要是識別串口有否信號傳來,并把接收到的幀按照約定的格式翻譯成指導步進電機轉(zhuǎn)動的脈沖數(shù),以備后用;并發(fā)送加工完畢、接收正確與否等反饋信號。 其中幀的格式如下: 幀長度特征碼有效數(shù)據(jù)校驗和第一字節(jié)是幀長度,第二字節(jié)是特征碼,中間有若干個字節(jié)是有效數(shù)據(jù),最后一個字節(jié)是校驗和。其中第一字節(jié)數(shù)據(jù)的意義已經(jīng)在前面提及;第二字節(jié)數(shù)據(jù)用以表示本幀的用途,如該字節(jié)為“1”表示接收零點信息,其后的有效數(shù)據(jù)就是關于零點的x,y值,該字節(jié)如果為“2”表示自動去重,其后的有效數(shù)據(jù)表示執(zhí)行去重的具體代碼;最后一個字節(jié)是校驗和,用于校核發(fā)送方發(fā)送的數(shù)據(jù)和接收方接收的數(shù)據(jù)是否一致。 4 可靠性設計 因為對電機轉(zhuǎn)子進行動平衡加工時已經(jīng)處于整個轉(zhuǎn)子加工的最后階段,一旦報護廢,不僅浪費材料,而且也浪費前面大量的工作,因此損失比較嚴重。故對系統(tǒng)的可靠性提出了較高的要求??紤]到工廠現(xiàn)場環(huán)境較惡劣,因此在硬件設計上對輸入輸出的數(shù)據(jù)均采用了光耦隔離,單片機系統(tǒng)也加設了看門狗電路;在軟件上,對輸入輸出的數(shù)據(jù)進行多重的合法性檢測,在軟件的操作設計上,盡量避免誤操作引起轉(zhuǎn)子報廢。
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