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自動停車在可逆冷軋機控制系統(tǒng)上的應用

作者: 時間:2011-05-13 來源:網(wǎng)絡 收藏

  3.2 帶鋼長度的測量

  為了達到控制要求,本系統(tǒng)專門設計了圈數(shù)計來測量s,具體實現(xiàn)方法如下:增加兩個光電編碼器,分別安裝在左右卷取電機上,將編碼器的輸出信號輸入到高速計數(shù)器模板,考慮到減速機的減速比后,就可正確計算出每道次卷取電機的旋轉圈數(shù)。由于計圈對光電編碼器要求精度不太高,本系統(tǒng)選用德國圖爾克公司生產(chǎn)的每圈為500脈沖的增量式編碼器,選用SIEMENS公司型號為:6ES7 350-2AH00-0AE0的高速計數(shù)模板采集脈沖。

  3.3 實現(xiàn)過程描述

  六輥工作過程簡述為:(1)把鋼卷上到開卷機卷筒上,通過矯直機將帶頭矯平后,帶鋼穿過主軋機,纏到右卷取機卷筒上;(2)通過AGC將工作輥壓到位后進行第1道次開卷軋制;(3)第1道軋制完成后,將開卷卷筒上的帶鋼纏到右卷取機卷筒上,準備進行第2道次軋制;(4)根據(jù)原料厚度和成品帶鋼厚度要求進行反復軋制,直到軋出成品厚度。根據(jù)軋機的工作過程,在第1道次軋制過程中,右側卷取機編碼器開始計圈。由于是第1道次軋制,沒有帶鋼的初始圈數(shù),所以功能禁止使用。第2道軋制開始后,左側的卷取機處于卷取狀態(tài)。功能開始投入使用,其計圈功能只增不減,右側卷取機處于開卷狀態(tài),其計圈功能只減不增,并以處于開卷狀態(tài)編碼器的計圈功能來估算帶長。通過程序計算出每時刻對應帶長的速度V_autoSTop,并和主軋機的速度給定作比較,如果V_autostop大于V_ref,V_ref保持不變,如果V_autostop小于V_ref,則將V_autostop 賦值給V_ref 。卷取機的工作狀態(tài)由主操作臺上的軋制方向開關控制,軋制方向選擇向右軋制時,右卷取機為卷取狀態(tài),左卷取機為開卷狀態(tài);軋制方向選擇向左軋制時,卷取機為卷取狀態(tài),右卷取機為開卷狀態(tài);在實際中,應校對編碼器的互差90度兩路脈沖的相位,使之與圈數(shù)增減方向保持一致。

  為了實現(xiàn)工藝要求,分別給高速,中速和低速運行階段分配了不同的加速度,速度在3.7m/s以上, 選擇0.14m/s2,速度在3.7-1.8m/s之間, 選擇0.16m/s2,速度在1.8m/s以下, 選擇0.18m/s2,其值由小到大變化,可以保證軋機在最高速時平穩(wěn)減速,不會導致引起張力波動,造成斷帶,而且可以保證工作效率。設定的曲線如圖2所示:


圖2

  4. 主要程序編寫

  本項目中專門編寫了程序功能塊FC來模擬停車曲線,它設有自己的輸入輸出參數(shù),通過改變實參對其循環(huán)調用,使它按公式計算出對應帶長s的停車速度V_autostop。程序塊如圖3所示:


圖3

  其中,Pulse為編碼器每圈發(fā)出的脈沖數(shù),Vmax為運行的最高線速度,a為設定的加速度,Diameter為設定的卷筒卷徑值,S為處于開卷狀態(tài)的編碼器的脈沖數(shù)(用來計算帶長的信號),Tmax為大小張切換輸入信號,Gear_max和Gear_min分別為對應大小張的減速箱的減速比。“系統(tǒng)數(shù)據(jù)”為專門存貯數(shù)據(jù)的DB塊。



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