無線以太網技術在輸送系統(tǒng)中的應用
在焊裝生產線中,采用傳統(tǒng)多臺自行小車環(huán)形運轉方式存在數(shù)據(jù)交換信息量受限、可靠性低以及電氣安裝復雜等弊端。為此,通用五菱公司將無線以太網應用于自行小車信息交換中,從而提高了數(shù)據(jù)交換量和系統(tǒng)的可靠性,彌補了傳統(tǒng)滑觸線信息交換方式的缺陷。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201612/332224.htm我公司的車身焊裝生產線要求每小時生產40臺白車身(40JPH) ,由于生產節(jié)拍高,因此從下車體線到總拼線的輸送系統(tǒng)采用多臺自行小車環(huán)形運轉的方式。這種傳統(tǒng)的滑觸線控制方式使自行小車與主控PLC之間信息交換無法通過電纜直接連接來實現(xiàn),存在數(shù)據(jù)交換信息量受限、可靠性低和電氣安裝復雜等弊端。
為了避免這種弊端,我們將無線以太網通信技術應用于空中自行小車信息交換方式中,該技術首次在本公司西部車身車間五菱鴻途車身焊裝線環(huán)線空中自行小車輸送控制系統(tǒng)上應用,經過兩年的生產驗證,該系統(tǒng)可靠性高、故障率低且維修簡單。
圖1 和主控PLC連接的RadioLinx模塊
本文以五菱鴻途車身焊裝生產線環(huán)線空中自行小車輸送控制系統(tǒng)為例,詳細討論傳統(tǒng)滑觸線和無線以太網通信兩種不同的信息交換方式。
傳統(tǒng)滑觸線信息交換方式
傳統(tǒng)交換方式是對滑觸線進行分段。在滑觸線的分段內,通過集電器上的電刷采集/傳輸信號經中間繼電器和主控PLC連接,實現(xiàn)空中自行小車和主控PLC之間的信息交換。這種傳統(tǒng)信息交換方式存在以下幾個弊端:
1. 信息交換量受限
在實際應用中,一般使用10極(8極)滑觸線進行自行小車和主控PLC之間信息的交換。10級(8極)滑觸線中,電源占用4級,信息交換占用6級(4極)。按照每個工位工藝動作的要求對滑觸線進行分段,工位的工藝要求越多,數(shù)據(jù)交換的信息就越多,滑觸線分段也越多。
從自行小車采集信號原理圖可以看出,10級的滑觸線分段之后,最多只能滿足19個信號和主控PLC信息交換,且僅可滿足自行小車基本工藝動作的控制,大量的報警信息無法傳送到主控PLC,無法更好地顯示各自行小車的狀態(tài)。若需新增工藝動作,控制工藝動作的信號無法增加,從而使環(huán)線自行小車和主控PLC的信息交換量受到限制。
2. 系統(tǒng)可靠性低
(1)環(huán)形空中自行小車通過集電器上的碳刷在滑觸線上采集/傳輸控制信號。自行小車抓取工件升降的過程中會產生抖動,碳刷隨之也會發(fā)生抖動,造成信號丟失,使系統(tǒng)的可靠性降低。
(2)環(huán)線空中自行小車長期運行后,碳刷和滑觸線磨損,導致碳刷破裂、接觸不良,也會使控制信號丟失。此外,碳刷長期和滑觸線摩擦,大量碳粉會滯留在滑觸線分段處或滑觸線上,造成信號的誤傳輸,使系統(tǒng)的可靠性降低。
圖2 和小車PLC連接的RadioLinx模塊
(3)由于空中自行小車工藝動作較多,控制每個工藝動作的信號都需要電纜接入主控PLC,通過碳刷和中間繼電器進行轉接,必然造成整個控制系統(tǒng)故障點增多,使系統(tǒng)的可靠性降低。
3. 電氣安裝復雜
空中自行小車的鋁型軌道大多在空中(離地5m左右),滑觸線布置在鋁型軌道上,滑觸線上的信號通過電纜接入PLC進行數(shù)據(jù)交換。由于主控PLC大多放在地面,空中自行小車工藝動作較多,控制每個工藝動作的信號也較多,則需要的電纜較多,敷設電纜和橋架等安裝工作比較復雜。
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