關(guān)于鋁電解電容器短路項目的研究與整改
作者 / 崔斌 格力電器(合肥)有限公司(安徽 合肥 230088)
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201803/377632.htm崔斌(1985-),男,中級工程師,研究方向:電子元器件失效分析、可靠性研究。
摘要:電解電容短路問題一直是行業(yè)內(nèi)的整改頑疾,因其本身的結(jié)構(gòu)及制造工藝限制,短路問題經(jīng)常存在不穩(wěn)定性,在實際生產(chǎn)應(yīng)用過程中常因該問題導(dǎo)致批量的封存返包,而根據(jù)分析情況,電容內(nèi)部的鋁箔首卷位置毛刺短路(鋁箔裁切面)是常見的短路問題之一。從該位置引起電容短路的失效原理、可行性的整改方案研究以及效果評估方面等展開一系列的分析驗證,提出了電容“空卷”概念,實現(xiàn)了對首卷位置毛刺短路的杜絕性整改。
0 引言
目前,電子市場中電阻、電容應(yīng)用最為廣泛,其中鋁電解電容器因其容量范圍大、價格低廉等特點在直流或脈動電路中作整流、濾波和音頻旁路使用較為普遍,由于各廠家制造工藝及質(zhì)量控制程度不同,加之使用環(huán)境、生產(chǎn)操作的各方面影響,導(dǎo)致在實際使用中的故障返修率也有一定差異,而該電容結(jié)構(gòu)特點是將分別代表正、負極的鋁箔與承載電解液的電解紙按其中心軸卷繞而成。宏觀來看,正負極之間只有電解紙起到隔離、防短路作用,在正負鋁箔表面存在毛刺、箔灰及其他不正當(dāng)?shù)牟僮鲗?dǎo)致的電容短路問題常有發(fā)生,本文從電容構(gòu)造原理、短路失效案例找出其隱蔽性的影響因素,并提出合理的優(yōu)化改進建議,可有效減少生產(chǎn)制造及售后維修成本,對鋁電解電容器短路整改方面起到新的促進作用。
1 電解電容
1.1 電解電容器平面構(gòu)造原理
由電解紙浸漬電解液及純鋁箔組成陰極,該極板只能與電源負極(或相對另一極的電位低)連接,所以稱為負極(或稱陰極)。被Al2O3隔開的鋁箔(如圖1所示,其中間圖標(biāo)注為鋁芯部位)構(gòu)成陽極,該極板只能與電源正極(或相對陰極的電位要高)連接,所以稱為正極(或稱陽極)。
當(dāng)沒有浸漬電解液前,電介質(zhì)由Al2O3、電解紙組成,正負極板間距為電解紙厚度與Al2O3之和。當(dāng)浸漬電解液后,電解液相當(dāng)于一個良好的導(dǎo)體把負極鋁箔和電解紙短路連接三者共同形成負極板,同時由于電解液的流動性,并在Al2O3表面均勻分布形成良好的緊密接觸,此時,正負極板的間距就是Al2O3的厚度。
1.2 鋁電解電容器的實際立體結(jié)構(gòu)
先用正負極導(dǎo)針分別與陽極箔和陰極箔鉚接,然后把陽極、陰極與電解紙同步卷繞組成電容芯、電容芯經(jīng)過浸漬電解液后裝入鋁殼、套上密封膠塞,然后對密封膠塞部位縮腰組裝而成。
2 實際應(yīng)用中常見故障類型
2.1 漏電大
漏電大的原因與材料和工藝有關(guān),如選用的陽極箔氧化層有殘缺;老煉不充分(制造過程損壞的氧化層通過老煉修復(fù));電解液等材料或工藝污染氯離子和鐵離子后氧化層被破壞。
2.2 損耗δ大
鉚接接觸不良,串聯(lián)電阻大。
2.3 電容小
陽極箔容比小;鋁箔面積不足(短箔);電解液泄漏芯子干沽,電介質(zhì)由初始的陽極氧化層構(gòu)成變?yōu)殛枠O氧化層和電解紙構(gòu)成,從而增加了陽極和陰極間距。
2.4 溫升高
在強電電容器中,額定工作電壓高,工藝引入的雜質(zhì)污染容易使內(nèi)部發(fā)生局部瞬間擊穿頻繁,釋放的熱量過多。
2.5 正負極短路
陽極導(dǎo)針或陽極箔有毛刺穿透電解紙導(dǎo)致兩極發(fā)生短路;在小體積中還因為兩電極絕緣距離過小導(dǎo)致絕緣膠塞短路;設(shè)計電解紙寬度與鋁箔寬度留邊過小,在卷繞時,工藝誤差導(dǎo)致鋁箔端面與外殼短路。
2.6 爆炸故障
極性標(biāo)識反或使用中極性與電源極性接反導(dǎo)致?lián)舸┒搪钒l(fā)生鼓脹,嚴重時發(fā)生爆炸現(xiàn)象;也有因漏電流過大的原因。
2.7 開路故障
鋁箔斷。斷箔原因有制造原因也有使用不當(dāng)原因。制造機器有故障,使用中受到異常方向的過大外力作用都會發(fā)生塊路。電解液完全干沽,容量趨于零也類似開路。
2.8 漏液故障
密封膠塞老化;密封膠塞縮腰不緊;使用中若用洗板水偏酸偏堿使膠塞老化也會漏液。
3 短路故障排查及原因鎖定
鋁電解電容器短路主要有以下幾方面原因:正負箔卷繞錯位導(dǎo)致接觸短路、短紙/缺紙/破損、箔灰問題、鋁箔毛刺問題等,下面逐一介紹其判斷方法及解決方案。
3.1 鋁箔錯位
可通過X-ray觀察內(nèi)部正負鋁箔卷繞對齊度,確認箔邊高度是否超出電解紙,正負箔偏移量也可通過實際測量與標(biāo)準(zhǔn)比對確認(一般標(biāo)準(zhǔn)要求:正負箔位移在箔寬*0.03內(nèi)為合格)。
3.2 電解紙問題
對于短紙及缺紙,解剖后可直接看出(正常情況下電解紙尺寸比鋁箔要長一段),電解紙表面有空洞問題,首選需確認是鋁箔鉚接不良導(dǎo)致的電解紙刮傷缺損還是電解紙來料異常,一般電解紙的輕微破損不易造成電容的直接短路,結(jié)合箔灰問題亦是如此,主要因箔灰較為細微,而普通電解紙厚度一般為幾十微米。
3.3 毛刺短路
鋁箔毛刺主要存在于鋁箔裁切面,由于切割刀具的磨損導(dǎo)致鋁箔邊緣平整度不夠,目前行業(yè)內(nèi)主要通過優(yōu)化切割頻次,加大清潔、巡查頻次方面改善;而首卷位置的裁切端面毛刺導(dǎo)致刺穿電解紙使正負箔接觸短路的問題經(jīng)研究存在較大隱患且較為隱蔽,為之前常規(guī)短路的整改盲點,主要針對于小體積、小直徑產(chǎn)品,其卷繞導(dǎo)針相對較細,導(dǎo)致初卷位置鋁箔弧度相對較小,卷繞后在受力狀態(tài)下毛刺易刺穿電解紙與另一電極造成接觸短路。
對于首卷毛刺問題,經(jīng)過不同供應(yīng)商產(chǎn)品之間的結(jié)構(gòu)對比,發(fā)現(xiàn)各廠家電容首卷位置鋁箔邊緣均存在一定毛刺,而毛刺控制相對較差的物料則存在更為嚴重的使用風(fēng)險。
4 整改方案及效果評估
電解電容內(nèi)部正負箔(即陽極箔、陰極箔)之間可見的固體材料為電解紙,通過機器設(shè)定后將三者卷繞在一起成為“芯子”,鋁箔裁切面的毛刺主要為切箔刀片長時間使用磨損導(dǎo)致,且箔片越厚刀具磨損情況越嚴重,產(chǎn)生毛刺越多,該問題目前行業(yè)內(nèi)普遍通過在刀具的使用壽命上規(guī)定次數(shù)進行改善,但通常在刀片未達到規(guī)定次數(shù)前切箔的產(chǎn)品邊緣已經(jīng)產(chǎn)生細小毛刺,仍存在產(chǎn)品使用過程中導(dǎo)致短路的隱患。
以上來講,毛刺不可避免,主要看其影響程度,而芯子內(nèi)部首卷位置的毛刺因卷繞過程中力的影響導(dǎo)致刺穿電解紙使正負箔短路的隱患較大,一般來說電解電容生產(chǎn)過程中先投入電解紙再分別投入正負鋁箔,成品后鋁箔之間的電解紙只有1層~1.5層,本項整改創(chuàng)新點為電容生產(chǎn)時調(diào)整機臺參數(shù)使電解紙先空卷一圈(具體空卷長度根據(jù)不同規(guī)格產(chǎn)品的卷桿直徑?jīng)Q定),然后再投入鋁箔,達到成品后鋁箔之間的電解紙2層~4層,很好的解決了因此點正負箔之間“距離”較近導(dǎo)致毛刺短路問題(展開后電解紙相對鋁箔引伸出來的長度較長)。
5 結(jié)論
通過以上對電容首卷位置增加電解紙的整改,使正負箔之間“距離”加寬,實現(xiàn)正、負箔之間的直觀距離由單層電解紙變?yōu)槎鄬与娊饧?,從結(jié)構(gòu)上改善,達到即使存在細小毛刺也不會導(dǎo)致毛刺刺穿短路問題。有效保證了產(chǎn)品生產(chǎn)的一致性及長期有效性,該方案在電解電容器傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝上進行創(chuàng)新優(yōu)化,在控制箔灰的同時達到雙重控制鋁箔接觸短路的效果,可在行業(yè)內(nèi)推廣,同時其杜絕性整改的思路對于其他元件的質(zhì)量控制同樣具有積極良好的借鑒意義。
參考文獻:
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[2]王昊,李昕,鄭鳳冀.通用電子元器件的選用與檢測[J].北京:電子工業(yè)出版社,2006.
本文來源于《電子產(chǎn)品世界》2018年第4期第45頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。
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