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基于電子齒輪的定長切割裝置控制方法優(yōu)化研究

作者:趙鑫,朱奕希(上海煙草機(jī)械有限責(zé)任公司,上海 200120) 時間:2022-12-25 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:針對切換電子齒輪的定長切割無法及時對偏移量進(jìn)行補(bǔ)償?shù)膯栴},介紹了定長切割裝置的構(gòu)成,介紹了傳統(tǒng)的伺服電機(jī)三環(huán)控制策略,提出了一種改進(jìn)的基于電子齒輪的內(nèi)框紙定長切割控制方法,優(yōu)化后的定長切割方法可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)前周期對誤差進(jìn)行補(bǔ)償,并在ZB48機(jī)組上進(jìn)行了試驗(yàn),優(yōu)化后的控制方法實(shí)現(xiàn)了更高的定長切割精度,大大減少了電機(jī)的跟隨誤差,提高了電機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性。


本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202212/442062.htm

0   引言

因其具有控制精度高、高速運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)在煙草包裝機(jī)中得到大量應(yīng)用[1-2],傳統(tǒng)的凸輪、齒輪等機(jī)械結(jié)構(gòu)逐漸被所取代。根據(jù)卷煙包裝的發(fā)展需求,卷煙廠為了實(shí)現(xiàn)更加豐富的煙盒包裝形式,包裝材料如、盒外透明紙等逐漸由傳統(tǒng)的無圖案變?yōu)橛刑厥鈭D案或活動宣傳二維碼。這就需要對、透明紙等包裝材料進(jìn)行固定長度的裁切,且使得每一個裁切下來的紙張上的圖案均在同一位置,這就是功能,對于卷煙包裝設(shè)備,各原輔材料裁切誤差一般不超過±0.5 mm。

本文基于ZB48A 型卷煙包裝機(jī)組,設(shè)計了一種基于裝置,采用取代常規(guī)的機(jī)械齒輪對內(nèi)框紙輸送輥進(jìn)行控制,對傳統(tǒng)的切換凸輪曲線控制方法進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了更高的控制精度和電機(jī)穩(wěn)定性。

1   定長切割裝置

內(nèi)框紙定長切割裝置主要包括內(nèi)框紙輸送輥伺服電機(jī)、色標(biāo)檢測器及放大器等,切刀輥則通過機(jī)械連軸跟隨主電機(jī)運(yùn)動,控制系統(tǒng)硬件包括伺服控制器、伺服驅(qū)動器、伺服電機(jī)、PLC。伺服控制器與驅(qū)動器之間采用SERCOSⅢ 總線通訊,SERCOSⅢ 的循環(huán)掃描時間為1 ms,PLC 與伺服系統(tǒng)之間采用EtherCAT 總線通訊。

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通過將色標(biāo)傳感器感應(yīng)到內(nèi)框紙上的色標(biāo)標(biāo)記時伺服電機(jī)邏輯編碼器位置與計算得到的標(biāo)準(zhǔn)位置進(jìn)行比較,得到該工位上偏差值,通過控制輸送輥輸送快慢改變輸送長度以補(bǔ)償該偏差值,使得每個工位上的內(nèi)框紙長度保持一致的同時每張內(nèi)框紙上圖案偏差在要求的±0.5 mm 以內(nèi)。

2   控制策略

2.1 伺服電機(jī)控制策略

單電機(jī)伺服控制采用電流、速度、位置的三環(huán)控制[3]。電流環(huán)為三環(huán)控制中的最內(nèi)環(huán)也是最復(fù)雜的一環(huán),將采集到的U、V、W 三相電流經(jīng)Clark 變換為靜止坐標(biāo)系αβ 下的兩相正交電流之后,再經(jīng)Park 變換轉(zhuǎn)換為d、q 軸電流,將得到的d 軸電流與給定電流值比較得到d軸電流偏差值,得到的q 軸電流與0 作比較得到q 軸電流偏差值。d 軸與q 軸電流偏差值經(jīng)PI 控制器后將所得d、q 軸電流修正值,之后經(jīng)過逆Park、逆Clarke 變換得到目標(biāo)UVW 三相電流,而三相電流直接決定了電機(jī)的扭矩出力。速度環(huán)是將當(dāng)前速度值與目標(biāo)速度值進(jìn)行比較得到速度偏差值,之后經(jīng)PI 控制器得到速度修正值送入電流環(huán),通過控制伺服電機(jī)電流達(dá)到控制電機(jī)轉(zhuǎn)速的目的。位置環(huán)是三環(huán)控制中的最外環(huán),通過將當(dāng)前電機(jī)位置與目標(biāo)位置進(jìn)行比較,經(jīng)PI 控制器之后得到位置修正值,通過控制電機(jī)速度使電機(jī)至運(yùn)行目標(biāo)位置。伺服電機(jī)的三環(huán)控制都在伺服驅(qū)動器中實(shí)現(xiàn)[4]。

2.2 改進(jìn)前的定長切割控制方法

定長切割方法主要是直接參與伺服電機(jī)三環(huán)控制中的位置環(huán)控制,通過控制伺服電機(jī)位置進(jìn)而控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,目標(biāo)速度決定了電流環(huán)的目標(biāo)電流[5]。根據(jù)內(nèi)框紙切割長度及色標(biāo)在內(nèi)框紙上的位置,可由式(1)計算得出電機(jī)目標(biāo)位置,將由電機(jī)編碼器反饋的當(dāng)前位置與目標(biāo)位置作比較,計算得出位置偏差值。將該偏差值作為運(yùn)行在下的從軸周期長度的補(bǔ)償值,進(jìn)而得出下一周期的新的周期長度,使得從軸電機(jī)的電子齒輪根據(jù)補(bǔ)償值不斷變化。但這種控制方法只能將本周期計算得到的補(bǔ)償值在下個周期進(jìn)行電子齒輪的切換,由于ZB48A 機(jī)組內(nèi)框紙部件速度較快,可達(dá)700包/min,尤其當(dāng)觸發(fā)檢測的標(biāo)位處于周期的前端時,會導(dǎo)致糾偏時間間隔較長,而在這段時間內(nèi)內(nèi)框紙偏移量可能已經(jīng)發(fā)生改變。如果不能及時將補(bǔ)償值加入反饋中進(jìn)行糾偏,會使得電機(jī)累計誤差不斷增大,內(nèi)框紙會發(fā)生堵塞、斷裂等情況,進(jìn)而影響機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行[6]。

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其中,Pref為電機(jī)目標(biāo)位置;Pmark為色標(biāo)傳感器感應(yīng)時電機(jī)位置;Cvel為主軸速度矯正系數(shù);Lframe為內(nèi)框紙長度;F為電機(jī)進(jìn)給周期常數(shù)。

2.3 改進(jìn)后的定長切割控制方法

改進(jìn)后的定長切割控制框圖如圖2所示,在位置、速度、電流三環(huán)控制的基礎(chǔ)上,在位置反饋上添加YOffset 環(huán)節(jié),通過伺服電編碼器獲得實(shí)際色標(biāo)位置與給定色標(biāo)位置進(jìn)行比較,從而觸發(fā)YOffset 使能。其中, mechanic 為電流環(huán)干擾,包括負(fù)載轉(zhuǎn)矩J-Load、齒輪轉(zhuǎn)矩J-Gear、齒輪比GearIn/GearOut 以及進(jìn)給常量FeedConstant 等。電機(jī)編碼器獲取電機(jī)位置P_Feedback 進(jìn)行反饋,通過與時間微分得到速度的反饋值V_Feedback。改進(jìn)后的控制策略可改善改進(jìn)前切換電子齒輪方法無法在當(dāng)前周期就對當(dāng)前檢測出的偏離值進(jìn)行糾偏的缺點(diǎn),避免了累加誤差的產(chǎn)生。

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3   軟件實(shí)現(xiàn)

采用施耐德運(yùn)動控制軟件Somachine Motion 進(jìn)行伺服程序的編寫與設(shè)計, 編程語言和規(guī)范符合IEC61131-3 標(biāo)準(zhǔn),PLC 程序采用TWINCAT3 進(jìn)行編寫調(diào)試。邏輯控制總體框圖如圖3 所示,分為標(biāo)位功能啟用與不啟用兩種模式,其中標(biāo)位功能啟用時,由于伺服電機(jī)與內(nèi)框紙輸送輥連接,因此從軸電機(jī)與主軸嚙合采用的為熱啟動模式,即伺服電機(jī)需要在嚙合過程中轉(zhuǎn)動到與主軸匹配的相位,這樣不僅可以實(shí)現(xiàn)電氣位置的嚙合,也實(shí)現(xiàn)了機(jī)械結(jié)構(gòu)上位置的嚙合。不啟用色標(biāo)功能時采用冷啟動模式,即直接將電機(jī)邏輯編碼器位置寫為與主軸位置匹配的位置度數(shù),只需要電氣意義上的嚙合,不需要機(jī)械結(jié)構(gòu)上位置的嚙合。

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YOff set部分的控制邏輯如圖4 所示,其中Threshold為觸發(fā)補(bǔ)償糾偏的閾值,Reject為觸發(fā)剔除的閾值。判斷標(biāo)位是否抓取成功,如果色標(biāo)傳感器連續(xù)三次沒有捕獲到色標(biāo)則報錯停機(jī);判斷抓取到的偏差值是否大于剔除閾值,如果連續(xù)剔除過多,則報錯停機(jī)。因此,只有偏差值在Threshold和Reject之間時YOff set才會對偏差進(jìn)行補(bǔ)償。

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4   樣機(jī)試驗(yàn)

如圖5為內(nèi)框紙定長切割裝置樣機(jī),采用施耐德LMC300伺服控制器,LXM52驅(qū)動器,伺服電機(jī)采用SH3系列電機(jī),PLC控制采用倍福CX2030 系列。

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圖5 試驗(yàn)樣機(jī)

4.1 試驗(yàn)條件

試驗(yàn)樣機(jī)為ZB48A機(jī)組,試驗(yàn)速度為600包/min,內(nèi)框紙規(guī)格為35.5mm,試驗(yàn)控制參數(shù)如表1 所示。

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4.2 試驗(yàn)結(jié)果

圖6 和圖7 分別為利用下一周期切換電子齒輪NewCam方法和優(yōu)化后的YOffset方法控制下的電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)波形,從圖中可以看出,利用NewCam方法控制下的電機(jī)由于累計誤差的產(chǎn)生導(dǎo)致補(bǔ)償糾偏較為頻繁,且從軸電機(jī)與主軸之間的跟隨誤差在±0.1之間,這就會導(dǎo)致累計誤差增大與補(bǔ)償頻繁之間的循環(huán)。優(yōu)化后的YOffset控制下的電機(jī)可在當(dāng)前周期就將偏差值補(bǔ)償,因此補(bǔ)償糾偏的頻率大大減少,且從軸電機(jī)的跟隨誤差只有±0.01。

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圖6 NewCam控制下的定長切割

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圖7 YOffset控制下的定長切割

樣機(jī)存在左右兩卷內(nèi)框紙材料,當(dāng)一卷檢測到直徑達(dá)到最低限度或檢測到由于原輔材料制作產(chǎn)生的內(nèi)部接頭時會產(chǎn)生拼接動作[7-8]。對于內(nèi)框紙定長切割裝置而言,必須在新的一卷內(nèi)框紙輸送前進(jìn)行重新再次尋零,如圖8為拼接發(fā)生時伺服電機(jī)運(yùn)行參數(shù)波形圖。

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圖8 左右卷筒內(nèi)框紙拼接

從圖中可以看出,拼接開始時,主軸首先進(jìn)行降速,經(jīng)過7 個工位之后伺服電機(jī)切換到stop 曲線停止運(yùn)行準(zhǔn)備進(jìn)行新的尋零動作,此時主軸繼續(xù)保持運(yùn)行以將前一卷殘留的內(nèi)框紙材料開完給新一卷的材料預(yù)留尋零空間,此時切割出來的內(nèi)框紙需要進(jìn)行剔除。在拼接開始13 個工位之后,主軸停機(jī),此時從軸伺服進(jìn)行尋零,尋零完成后,主從軸嚙合動作,繼續(xù)進(jìn)行定長切割運(yùn)轉(zhuǎn),最先切割出的兩張內(nèi)框紙需要剔除。

5   結(jié)束語

通過試驗(yàn)可以看出,優(yōu)化后的方法使得內(nèi)框紙定長切割的精確度更高,且電機(jī)與主軸之間的跟隨性更好,機(jī)組運(yùn)行時因內(nèi)框紙定長裝置導(dǎo)致的堵車、斷裂進(jìn)而停車的故障率更低,降低了煙包剔除率及故障停機(jī)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。目前,該內(nèi)框紙定長切割裝置已在柳州卷煙廠、昭通卷煙廠等正常生產(chǎn)使用。

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[8] 韓蕓,陳黎.ZB48型硬盒硬條包裝機(jī)組(電氣部分)下冊[M].鄭州:河南科學(xué)技術(shù)出版社,2021.

(本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2022年12月期)



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