四合一電氣自動化測試方案用于智能音響測試
在智能音響的制造生產(chǎn)線,我們主要導入了電氣自動化測試、無人供料車、多軸機械臂鐳雕機、自動打包機和自動預警系統(tǒng)等自動化項目,用于代替勞動力,從而實現(xiàn)節(jié)約成本。其中以電氣自動化測試最為復雜,需包含氣壓控制假手指做觸摸測試、90、110、220、260VAC 各交流電壓切換輸入、數(shù)字與模擬各信號處理、音響SPL 聲壓測試、音頻分析、機械手臂取放產(chǎn)品等模塊。本文介紹智能音響的電氣自動化測試原理和各模塊功能,以及如何整合成一套完整的電氣自動化測試系統(tǒng)。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202305/447084.htm1 智能音響測試的電氣自動化測試原理和四個子模塊功能
1.1 測試原理和測試架構
在導入電氣自動化測試之前,是由操作員對產(chǎn)品搬運、接測試線、通過眼或耳主觀去判斷測試性能。如果讓操作員測試會有兩個大缺點:
因智能音響功能多,測試項目龐大,對操作員的數(shù)量需求非常大,成本高;
操作員會有疲勞度且存在主觀判斷性,易造成不良品沒有被攔截,而導入電氣自動化測試可有效克服這兩大缺點[1]。其通俗原理是:由氣來代替人的手,通過西門子6ES72883AR PLC 氣控主系統(tǒng),做插拔連接線、觸摸測試、取放產(chǎn)品等動作;由電來代替人的眼、嘴和大腦,通過LabView 開發(fā)的電控主系統(tǒng),做指令輸出輸入、各弱電壓切換測試、音頻分析、SPL 聲壓測試等。系統(tǒng)構成方面,選用三菱RH-6FH5520-1D-S11 四軸機械手臂取放產(chǎn)品,自研制的氣壓控制電容觸摸和觸插拔連接線系統(tǒng),Chroma 61603 儀器用于各弱電切換測試,Sound Check 13.0 聲學系統(tǒng)用于SPL 聲壓測試,AudioPrecision APx586B 儀器用于音頻分析,所有子系統(tǒng)均與電腦通訊,由LabView 做為基礎環(huán)境,自編程的測試軟件統(tǒng)一邏輯整合測試,對各子模塊控制和采集數(shù)據(jù)。
1.2 四個主要子模塊配置與功能
因智能音響功能較多,且音頻測試要求極高,一套完整成熟的測試系統(tǒng)非常重要,此電氣自動化測試系統(tǒng)經(jīng)各驗證手法完成驗證,并已投入量產(chǎn)使用。控制系統(tǒng)共2 大系統(tǒng)構成:西門子PLC 氣控主系統(tǒng)和LabView電控主系統(tǒng),測試子模塊共有4 個,其采用轉圈輪盤式,4 個測試穴位對應4 個測試子模塊,每個穴位測試項目不同,通過旋轉盤,旋轉讓產(chǎn)品逐步進入4 個穴位做測試,如圖1 所示。
圖1 旋轉讓產(chǎn)品逐步進入4個穴位測試圖
1.2.1 第1測試穴位
由三菱RH-6FH5520-1D-S11 四軸機械手臂,從流線上將待測產(chǎn)品夾取至轉盤的第一測試穴位。因智能音響產(chǎn)品會銷往世界各地,而每個國家的所使用的民用電壓都有所不同,故此穴位用于測試90、110、220、260 VAC 各交流電壓輸入,以驗證產(chǎn)品在各不同電壓輸入情況下仍可以完美工作。由Chroma 61603 可編程交流電源做為測試儀器,氣動插拔模塊連接各種測試線于產(chǎn)品底部。
1.2.2 第2測試穴位
此穴位主要用于測試智能音響產(chǎn)品的電容觸摸功能和LED 亮度強度,氣動假手指按系統(tǒng)軟體設定的氣壓壓力和速度進行各項觸摸測試,Basler aca1600-20gm工業(yè)相機采集產(chǎn)品LED 亮度、燈色和強度送至系統(tǒng)軟體分析判定。
1.2.3 第3測試穴位
Sound Check 13.0 SPL 聲壓測試系統(tǒng),此系統(tǒng)由聲卡、功放、Microphone、喇叭隔音罩、SPL 測試系統(tǒng)等構成,在產(chǎn)品旋轉至第三個穴位時,氣缸會控制喇叭隔音罩先將產(chǎn)品輸出喇叭罩出,以防外界干擾,再進行SPL 聲壓測試。
1.2.4 第4測試穴位
使用Audio Precision APx586B 音頻分析儀,支持RS232 和USB3.0 通訊,測試時會對產(chǎn)品輸入1 個特定1 kHz 音頻數(shù)字信號,再由產(chǎn)品輸出回收回分析儀。可對產(chǎn)品高速測試Audio THD+N、SNR、Gain、Noise、Sweep 等音頻項目,具體測試頻率與限度如表1 所示。完成所有測試項目后,若是不良品,四軸機械手臂會將產(chǎn)品夾至不良品區(qū)域,良品則夾至流水線,流往下一站。
表1 音頻測試頻率與限度表
2 智能音響測試的電氣自動化測試系統(tǒng)邏輯
2.1 測試邏輯順序
西門子PLC 氣控主系統(tǒng)和LabView 電控主系統(tǒng)兩大系統(tǒng)相互配合工作。首先當產(chǎn)線從流水線流至此站時,由光感Sensor 感應并通到機械手臂夾取產(chǎn)品,由PLC氣控主系統(tǒng),控制氣動插上所有測試連接線,通過網(wǎng)線,由HTTP 指令從產(chǎn)品內(nèi)部Flash 里讀取產(chǎn)品條碼與版本信息,用于測試后按條碼保存測試日志。MES 系統(tǒng)判定此條碼站別,若正確則放入第1 測試穴位,若不正確則放入不良品區(qū)域。由LabView 電控主系統(tǒng)控制旋轉盤轉動,若某一個穴位測試FAIL,將會啟動黃色警報燈,不良品已沒必要測剩下的穴位,由機械手臂夾至不良品區(qū)域[3]。若不良品區(qū)域已無空閑位置,將會啟動紅色警報燈提醒產(chǎn)品維修人員將不良品取走,維修人員針對保存的測試日志細節(jié)去展開不良品分析。完成4 個穴位所有測試項目后,機械手臂夾取良品放于流水線,并同時在MES 系統(tǒng)后臺將此序號標記至下一站管控。
2.2 測試邏輯保護
機器畢竟是死物,我們需制定規(guī)則用于保護人員和產(chǎn)品,此氣動自動化測試系統(tǒng)主要有兩方面保護機制:
1)測試邏輯保護;
2)警示與防護欄保護。其中警示與防護欄保護,主要是安裝防護欄、粘貼勿靠近標識、燈光警報或聲音警報等[3]。警示與防護欄保護在各自動化系統(tǒng)中大同小異,不做細致探討,以下主要探討測試邏輯保護這個方面的細節(jié),使用LabView 做為電控終端軟件,根據(jù)保護對象可分為兩個方面。
2.2.1 對人員的保護
萬物以人為首,需堅持安全第一、預防為主的原則,制定邏輯保護機制,防止人員被機械手臂、旋轉盤、電壓等造成傷害。主要防護措施有:
1) 安裝傳感器光柵在機械手臂運動范圍邊緣,用于偵測人員或其他障礙物進行危險區(qū)域時,機械手臂立即停止運行;
2) 安裝影像監(jiān)控系統(tǒng)在旋轉盤上方,當出現(xiàn)不明影像,旋轉盤立即停止旋轉;
3) 配電柜開門處安裝常閉開關,當門被維修人員維修時或其他無關人員誤打開后,自動關閉總電輸入防止觸電[4]。
2.2.2 對產(chǎn)品的保護
防止一些突發(fā)故障損傷產(chǎn)品,或是機械手臂運動過程中撞到流水線上的產(chǎn)品。主要防護措施有:
1)光學影像全程監(jiān)控流水線流入和流出的產(chǎn)品,當測試完成的產(chǎn)品由機械臂放置至流水線時,會等待1.5 m 后重新偵測放置位有無產(chǎn)品,確認無產(chǎn)品后再放置,防止機械臂撞擊產(chǎn)品;
2)夾手設計吸盤,防止產(chǎn)品放置至流水線時重力摔落,需夾取產(chǎn)品底部,3 kPa 吸力,加強吸取穩(wěn)定性;
3)流水線體采用一體式,有效降低產(chǎn)品與流水線的落差,采用垂直向下氣缸,可以使產(chǎn)品與流水線落差為2 mm,降低落差[5]。
3 結束語
隨著電氣自動化逐步成長,電氣自動化將成為電氣工程的支柱,為工業(yè)發(fā)展打下堅石基礎,同時也是國家強大的標志。目前中國處于高速發(fā)展狀態(tài),智能領域和自動化技術也在不斷的升級,電氣自動化的高層次變的更加容易實現(xiàn)。生活水平提高與社會高速發(fā)展離不開電氣自動化,電氣自動化也與其它相關產(chǎn)業(yè)相鋪相成。做為電氣自動化從業(yè)人員,還需多向前輩學習知識與經(jīng)驗去擴充自己,需做到“活到老,學到老”的精神。需時刻準備著去抓住新的機遇,也要面對許多未知領域的挑戰(zhàn),當經(jīng)歷重重難關,才能成為社會主義建設中的中流砥柱。
參考文獻:
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[5] 徐菊香.高職電氣自動化技術專業(yè)職業(yè)化教學研究[J].中國現(xiàn)代教育裝備,2021(23): 181-183.
(本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2023年5月期)
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