企業(yè)數(shù)控設(shè)備DNC系統(tǒng)的實施與應(yīng)用
4.1 數(shù)控設(shè)備網(wǎng)絡(luò)連接
本企業(yè)數(shù)控機床的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)包括:
①網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器;
②網(wǎng)絡(luò)交換機;
③局域網(wǎng)線;
④數(shù)據(jù)采集器;
⑤通訊電纜;
⑥數(shù)控機床。
方案是采用數(shù)控機床的RS232接口進行DNC通訊連接,將每臺數(shù)控機床單獨連接一個信號數(shù)據(jù)采集器聯(lián)在DNC網(wǎng)絡(luò)上,這個數(shù)據(jù)采集器只是采集數(shù)控機床的報警信息和零件加工時間的數(shù)據(jù),數(shù)控機床加工程序傳輸?shù)裙ぷ鬟€是利用RS232口通過DNC網(wǎng)絡(luò)與計算機服務(wù)器聯(lián)系,數(shù)據(jù)采集器只是把要采集到的信號通過DNC網(wǎng)絡(luò)上傳到計算機服務(wù)器,采用MES軟件進行管理和處理。如圖2所示。
4.2 數(shù)控設(shè)備數(shù)據(jù)采集的選擇條件和方法
數(shù)控機床的加工數(shù)據(jù)信息有很多種,比如設(shè)備報警信息、主軸轉(zhuǎn)速信號、機床啟動信號、冷卻運行信號等等,在這些信號中,我們選擇設(shè)備報警信息信號和操作者實際加工零件狀態(tài)的信號進行具體操作。
現(xiàn)場的數(shù)控機床有很多種,所采用的數(shù)控系統(tǒng)也不統(tǒng)一,例如西門子系統(tǒng)、FANUC系統(tǒng)、NUM系統(tǒng)等,在這些機床及數(shù)控系統(tǒng)中,這些信號都具備提供給MES軟件的條件,但通過分析比較可以發(fā)現(xiàn),有些信號比如液壓、潤滑、冷卻信號在有些特殊零件的加工中無法采集;還有主軸轉(zhuǎn)速信號,在某些非加工狀態(tài)時也有可能轉(zhuǎn)動,所以也不能使用。只有設(shè)備報警信息信號和加工循環(huán)啟動信號在各個機床及系統(tǒng)上都是必備的功能,也符合數(shù)據(jù)采集的選擇條件,所以決定采用設(shè)備報警信息信號和加工循環(huán)啟動信號提供給MES軟件。
設(shè)備報警信息信號的采集是從機床I/O口取24V信號,提供給串口服務(wù)器,通過網(wǎng)口送給局域網(wǎng)交換機,經(jīng)過DNC服務(wù)器傳給聯(lián)網(wǎng)的計算機。操作者實際加工零件狀態(tài)的信號,應(yīng)首先采集數(shù)控機床循環(huán)啟動加工零件的開始信號,其次采集數(shù)控機床循環(huán)啟動加工零件的結(jié)束信號,這樣MES軟件才能計算出加工時間。舉例說明機床加工時間信號的采集過程,以西門子840D系統(tǒng)來說明這個信號的確認方法,對于SIEMENS840D系統(tǒng)來說,在加工時需要按“循環(huán)啟動”(NC Start)鍵啟動加工程序,結(jié)束時按“循環(huán)停止”(NC Stop)鍵停止當(dāng)前的執(zhí)行程序,這兩個信號在西門子系統(tǒng)中都是脈沖信號,控制面板與系統(tǒng)采用MPI總線通信,無法滿足DNC數(shù)據(jù)采集器的工作要求條件。但西門子標準面板上按鍵“NCStart”下面對應(yīng)著一個指示燈,按鍵“NCStart”按下時指示燈亮,表示加工程序開始運行,并且常亮直至“NC Stop”被按下,燈熄滅,表示加工結(jié)束,可以直接取這個信號狀態(tài)來給數(shù)據(jù)采集器使用。數(shù)據(jù)采集器需要24V狀態(tài),這可以通過西門子PLC發(fā)出此信號,方法是通過梯形圖編程提取“NC Start”燈的信號,再通過PLC模塊供給數(shù)據(jù)采集器24V信號。
4.3 數(shù)控設(shè)備數(shù)據(jù)采集信號的處理方案
對數(shù)控機床加工時間信號處理,西門子標準操作面板的按鍵與指示燈接口地址號都有固定的,利于系統(tǒng)NCK與PLC S7-300通訊,參照西門子系統(tǒng)手冊可以查到對應(yīng)的地址,下面以銑床版來說明控制信號的編程方法。
首先查閱西門子(銑床版)機床控制面板接口信號表(如圖3),找到我們需要的信號“NC Start”即循環(huán)啟動指示燈的地址為:字節(jié)QB n+1,位5,n由各個機床按實際編寫的PLC程序確定,各個機床都不相同,以一臺五坐標加工中心為例,參照這臺機床的原始PLC程序可以確定n為0,則“NC Start”燈的輸出信號地址為Q1.5,在S7-300上需要找到一個輸出空位地址,比如為Q70.1,則可以在機床的原PLC程序上加上一段語句:
A Q1.5
=Q70.1
這樣就可以實現(xiàn)在P L C 模塊上地址Q70.1輸出24V信號,使用西門子Step7軟件修改梯圖。數(shù)控機床的梯形圖包括很多功能塊,在允許的功能塊加上加一段語句即可實現(xiàn)24V信號的輸出,比如此數(shù)控機床可寫在FC103功能塊里。此外在程序上還可以加上更為準確的一些約束條件,例如主軸啟動信號(Q3.2)等,程序就可以寫為:
A Q1.5
A Q3.2
=Q70.1
這樣能使監(jiān)控的零件加工時間信號更為準確。
對數(shù)控機床報警停機信號的處理,同樣在S7-300上找到一個輸出空位地址,選定空位地址Q70.2,數(shù)控機床報警燈PLC地址Q1.0,程序就可以寫為:
A Q1.0
=Q70.2
同樣使用西門子Step7軟件對梯圖進行修改處理。將在西門子840D數(shù)控系統(tǒng)的PLC程序重新改寫完成后,上傳到數(shù)控系統(tǒng)里,并進行正確的電氣聯(lián)接,就可以進行零件的加工狀態(tài)和機床報警停機在線實時監(jiān)控。
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