抽油機(jī)井變頻柜在油田現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用
2、變頻技術(shù)對(duì)抽油機(jī)懸點(diǎn)運(yùn)動(dòng)規(guī)律的影響
抽油機(jī)運(yùn)動(dòng)模型簡(jiǎn)化為曲柄滑塊機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng),懸點(diǎn)運(yùn)動(dòng)速度公式:
根據(jù)前面的分析,由于抽油機(jī)電機(jī)的電源頻率發(fā)生了改變,從而導(dǎo)致了電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)在上下沖程的改變,最終改變了抽油機(jī)曲柄運(yùn)轉(zhuǎn)的角速度ω,使抽油機(jī)懸點(diǎn)運(yùn)動(dòng)規(guī)律發(fā)生了改變:在上沖程過(guò)程中,懸點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的速度、加速度減??;在下沖程過(guò)程中,懸點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的速度、加速度增大。
3、變頻對(duì)抽油機(jī)懸點(diǎn)載荷的影響
抽油機(jī)懸點(diǎn)載荷主要包括抽油桿柱載荷、作用在柱塞上的液柱載荷、以及慣性載荷。其中,抽油桿柱載荷、液柱載荷是靜載荷,它不隨懸點(diǎn)速度、加速度的改變而變化,而慣性載荷隨之變化。
根據(jù)上面的分析,抽油機(jī)井在采用變頻調(diào)速后,改變了上下沖程過(guò)程中的懸點(diǎn)加速度,導(dǎo)致上沖程過(guò)程中液柱慣性載荷和抽油桿柱慣性載荷都減小,而下沖程過(guò)程中,只引起抽油桿柱慣性載荷的增大,最終的結(jié)果是引起懸點(diǎn)最大載荷比變頻前有明顯的下降,而懸點(diǎn)最小載荷比變頻前稍有增大。
4、變頻對(duì)井下抽油桿應(yīng)力的影響
鋼制抽油桿極限交變次數(shù)按700萬(wàn)次~1000萬(wàn)次計(jì)算,不同沖次時(shí)抽油桿的使用壽命見(jiàn)下圖。
可見(jiàn),油井的沖數(shù)越高,抽油桿使用的年限越短。如果井下偏磨或腐蝕,抽油桿使用壽命大大降低。調(diào)低頻率后,降低沖數(shù),,減少循環(huán)次數(shù),抽油桿使用壽命延長(zhǎng)。進(jìn)一步變頻,采取上慢下快的抽油方式,使懸點(diǎn)最大載荷減小,最小載荷增大,改變了井下抽油桿的循環(huán)特性,降低應(yīng)力幅度,延長(zhǎng)了桿的使用壽命。
5、變頻對(duì)抽油井偏磨的影響
油井偏磨是導(dǎo)致油井作業(yè)的重要原因。抽油桿柱實(shí)際軸向分布力越小,臨界軸向壓力越小,抽油桿柱越容易彎曲,從而導(dǎo)致偏磨。抽油機(jī)井變載荷運(yùn)行使抽 油桿產(chǎn)生彈性振動(dòng),振動(dòng)載荷由下至上逐步增大,直接影響軸向壓力的變化,當(dāng)軸向壓力增加到一定程度時(shí),桿柱將屈曲變形產(chǎn)生徑向接觸力,增加了桿管偏磨。沖次增加,增加了振動(dòng)幅度,在中和點(diǎn)部位增加了軸向壓力,將增加抽油桿彎曲沖擊的動(dòng)量和沖量,這將增加桿柱的軸向作用力。在該壓力達(dá)到足夠大的情況下能夠使桿柱失穩(wěn)彎曲,抽油桿受到軸向壓力越大,隨之產(chǎn)生的側(cè)向力也越大,從而加快了桿管的偏磨。使用變頻后可以下調(diào)沖次,減少桿柱軸向作用力,降低甚至避免偏磨的發(fā)生。
6、變頻對(duì)油井產(chǎn)量和泵效的影響
對(duì)于供液充足的油井,在保證合理沉沒(méi)度即動(dòng)液面的情況下,增大電源頻率調(diào)高沖次,提高油井的產(chǎn)液量,發(fā)揮油井的生產(chǎn)潛力和增大有效功率。
對(duì)供液不充足的油井,由于影響油井供液不足的原因一是地層本身的供液能力差,二是油井抽油參數(shù)相對(duì)偏大。因油井地層能量低,而抽油參數(shù)又相對(duì)偏大,抽油泵在吸液過(guò)程中還未來(lái)得及充滿就轉(zhuǎn)入了排液過(guò)程,造成了抽油泵充滿程度低,使得抽油井實(shí)際被舉升的液量少,泵效低,這樣就造成了抽油井的有效功率小,系統(tǒng)效率低。對(duì)于這樣的抽油井應(yīng)調(diào)小電源頻率,降低沖次。針對(duì)油井生產(chǎn)狀況,利用上下沖程電源頻率調(diào)整的技術(shù),調(diào)整上下沖程抽汲速度,上慢下快,提高泵的充滿程度;上快下慢,減少泵的漏失。
7、變頻對(duì)油井熱洗清蠟的影響
低沖次采油后,油井抽油速度降低,產(chǎn)出液在油管內(nèi)流速降低,結(jié)蠟速度增大,洗井周期縮短,洗井返排時(shí)間延長(zhǎng)。使用變頻器后,洗井前手動(dòng)按鈕提高頻率,沖次由2~3次/min提高到6次~7.3次,理排提高2倍~3.65倍,含水恢復(fù)期和影響產(chǎn)油量大幅度下降,效果明顯,當(dāng)含水正常后再調(diào)回原來(lái)的頻率和沖次。
8、變頻對(duì)稀土永磁電機(jī)的影響
稀土永磁電機(jī)堵轉(zhuǎn)扭矩可以達(dá)到2.7-3.5,而普通電機(jī)僅為1.8-2.0,能取代比它大兩個(gè)功率等級(jí)的普通電機(jī),運(yùn)行時(shí)各種負(fù)荷狀態(tài)時(shí)都具有很好的效率和功率因數(shù),節(jié)能效果顯著,目前是油田大力推廣的抽油機(jī)拖動(dòng)裝置。但不可否認(rèn),稀土電機(jī)也有明顯的缺點(diǎn)。永磁電機(jī)和變頻器配套應(yīng)用,可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。利用變頻調(diào)速裝置的軟起動(dòng)功能能夠平穩(wěn)起動(dòng)永磁同步電機(jī),從而解決其振動(dòng)及噪音大的缺陷;利用變頻調(diào)速裝置的頻率調(diào)節(jié)功能能夠使永磁同步電機(jī)的轉(zhuǎn)速無(wú)級(jí)可調(diào),實(shí)現(xiàn)調(diào)速功能,兩者的結(jié)合是目前最理想的高效調(diào)速方式。
四、抽油機(jī)井變頻器工作原理、技術(shù)參數(shù)
1、工作原理
IPC-MD系列變頻器采用了最新的雙PWM拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的四象限運(yùn)行變頻控制技術(shù)。變頻器主要采用交一直一交方式.變頻器的電路一般由整流、中間直流環(huán)節(jié)、逆變和控制4個(gè)部分組成。整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為IGBT三相橋式逆變器。且輸出為PWM波形,中問(wèn)直流環(huán)節(jié)為濾波、直流儲(chǔ)能和緩沖無(wú)功功率。先把工頻交流電源通過(guò)整流器轉(zhuǎn)換成直流電源。然后再把直流電源轉(zhuǎn)換成不同頻率的交流電供給電動(dòng)機(jī)。使電動(dòng)機(jī)獲得無(wú)極調(diào)速所需要的電壓電流和頻率。
變頻器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖
2、技術(shù)參數(shù)
CPU:采用軍品32bit DSP,-40℃~+90℃氣溫條件下能正常工作??煽啃暂^商用變頻器大大提高。
沖次可調(diào),30% ~120%。
內(nèi)置回饋制動(dòng)單元,可把再生電能回饋電網(wǎng)。因已配置電抗器和噪聲濾波器,可直接與380V/660V電網(wǎng)駁接使用?;仞侂娋W(wǎng)的能量,效率97%。
系統(tǒng)無(wú)功損耗小,功率因素COS∮>0.96,同一供電線路可適當(dāng)加載,節(jié)省增容費(fèi)。
柔性啟動(dòng),降低電網(wǎng)載荷沖擊,對(duì)電機(jī)和設(shè)備無(wú)沖擊。
電能回收部分,比普通商用變頻器多節(jié)能15~25%。熱損耗為電阻制動(dòng)的3%以下。
五、試驗(yàn)應(yīng)用情況
2006年經(jīng)過(guò)調(diào)研,在新木采油廠采油四隊(duì)安裝IPC-MD抽油機(jī)井變頻柜4臺(tái),用于先導(dǎo)性試驗(yàn)。
1、試驗(yàn)井基本數(shù)據(jù)
評(píng)論