基于PLC與工程型變頻器的漿紗機張力控制
1 引言
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/190368.htm漿紗機的張力大小直接影響產量。舊式漿紗機采用機械式傳動機構,張力調節(jié)范圍較窄。隨著設備的老化機械零件的磨損,張力逐漸下降。更換機械零件不便及費用的居高不下促使企業(yè)下決心對其進行改造。
(1)改造對象:漿紗機——大雅興業(yè)股份有限公司生產。
(2)改造思路:改造漿紗機織軸張力控制系統(tǒng)由變頻器控制,使其張力大小易于調節(jié);改造控制系統(tǒng),使其半自動化,更易控制、方便監(jiān)視、減少維修量。
2 改造方案
將漿紗機織軸張力控制系統(tǒng)由原來的機械張力控制改為由艾默生plc、變頻器td3300系統(tǒng)集成控制。拆除漿紗機織軸的機械傳動裝置,將原漿紗機動力電機(22kw)經新增傳動減速裝置直接拖動漿紗機織軸,新增一普通電機(11kw)取代原動力電機拖動原系統(tǒng)的其他部分(精軸、錫林、壓輥等)。保留漿紗機上的一次傳感器。電控系統(tǒng)改造方案如圖1所示。主要新增設備如表1所示。
表1 新增設備表
3 方案實施
3.1 砂漿機工藝參數
大雅漿紗機設備及工藝參數:車速(線速度)2~60米/分。一般正常車速38米/分。張力2000~5000牛/米??椵S空芯卷徑116mm、220mm兩種。織軸最大卷徑(滿軸)小于500mm。主電機 y系列普通電機 4極 11kw??椵S電機 y系列普通電機 4極22kw。
圖1 變頻張力控制系統(tǒng)
3.2 傳動參數設計
(1)計算張力電機到織軸的減速比:減速比=織軸空芯卷徑×3.14×電機額定轉速/最大車速(線速)=(0.116×3.14×1460)/60=8.87
(2)復核電機功率:電機功率>=(最大張力×電機額定轉速×最大織軸半徑)/(傳動比×9549)=(5000×1460×0.25)/(8.87×9549)=21.5kw
(3)確定參數:經計算減速比應確定為8.8左右。廠方在改造時受自身條件影響,決定將減速比提高到13.15。最大車速=織軸空芯卷徑×3.14×電機額定轉速/減速比=(0.116×3.14×1460)/13.15=40.46經廠方確認最大車速滿足工藝要求。隨確定減速比為13.15。速度編碼器選用600線旋轉編碼器,一并交廠方安裝。(建議旋轉編碼器選用600線以上產品,太低影響系統(tǒng)性能;安裝時要小心不要對其實施太大的沖擊,以免損毀。)
(4)主變頻器參數設定(如表2):根據漿紗機實際情況張力控制系統(tǒng)的主機變頻器選擇無速度反饋開環(huán)矢量控制方式的td3000-t40110g變頻器。變頻器采用端子控制。
表2 主變頻器參數設定表:(未涉及的參數采用出廠設定)
(5)張力變頻器參數設定(如表3):張力變頻器(td3300-4t0300g)采用開環(huán)張力轉矩模式(f3.06=3),線速度采于主變頻器的運行頻率輸出??刂品绞酵瑯硬捎枚俗涌刂品绞健?/p>
表3 張力變頻器參數表:(未涉及的參數采用出廠設定)
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