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發(fā)動機裝配線上的信息采集技術

作者: 時間:2013-05-13 來源:網絡 收藏

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/243097.htm

傳統(tǒng)發(fā)動機裝配線大多采用手工方式記錄裝配過程重要參數,不僅效率低,而且容易產生錯誤,不便于管理。道依茨一汽(大連)柴油機有限公司在發(fā)動機裝配線上采用了完善的信息采集技術,減少了產品不合格率和生產線停臺等,使產品質量具備了可追溯性,可及時獲得質量改進和反饋信息,發(fā)動機裝配質量大幅提升。

傳統(tǒng)發(fā)動機裝配線大多采用手工方式記錄裝配過程重要參數。目前,多數國內發(fā)動機制造廠使用一種紙質跟蹤卡片,每一臺發(fā)動機上裝配線前根據不同型號選擇不同的紙質跟蹤卡片,或用一種通用的紙質跟蹤卡片以菜單形式由操作者記錄不同型號發(fā)動機的控制要點,跟蹤卡片固定在發(fā)動機上或裝配托盤上。這種方法往往由于工藝流程長并且每個記錄由不同的操作人員負責,導致發(fā)動機裝配記錄準確率低,并不易保管和統(tǒng)計。隨著汽車召回法規(guī)的實施,汽車廠和發(fā)動機廠實施裝配信息采集技術更加迫切。據我們了解,國內的設備制造商和軟件公司完成整個裝配線的信息采集系統(tǒng)經驗不多。本文結合道依茨(一汽)大連柴油機有限公司規(guī)劃設計的裝配線,重點介紹生產線數據采集系統(tǒng)在裝配線的現場實際應用。

裝配信息采集技術規(guī)劃

在裝配線規(guī)劃前,我們考察德國一家工廠裝配線信息系統(tǒng),這個工廠產品主要銷售歐美市場,為滿足美國及歐盟召回法規(guī)規(guī)定,裝配線上采用了完善的計算機數據采集系統(tǒng)和信息管理軟件,建立每臺發(fā)動機終生質量信息檔案。點擊該發(fā)動機的終生質量信息檔案可以清楚地看到:發(fā)動機的零件清單、零件的供應商、每次質量改進零件狀態(tài)、發(fā)動機維修圖、工序操作者代碼、裝配線工位測量記錄以及售后維修記錄等,全部信息都集中在該公司的ERP系統(tǒng)上。我們在該公司看到有兩條流水線,一個是發(fā)動機裝配流水線;另一個是通過ERP將銷售、產品、標準、生產、工藝、質量和服務聯系起來的管理流水線。

在國外工廠方案的啟發(fā)下,我們在裝配線規(guī)劃時提出了使用裝配信息采集技術來保證裝配質量。規(guī)劃方案包括PLC網路、數據采集系統(tǒng)、生產線信息系統(tǒng)和ECU數據管理系統(tǒng)(見圖1)。

1.PLC網絡應用

PLC網絡是裝配信息采集系統(tǒng)的基礎,全部的基礎數據來源于該系統(tǒng)。我們的PLC總線網絡采用現場總線區(qū)域控制方式,通過現場分布I/O統(tǒng)一控制裝配線的運行及完成各工位間的通信。為實現自動數據采集,裝配線每個托盤帶有一個數據碼塊,在需要有自動記錄數據的工位裝有無線讀寫頭,托盤的數據碼塊和無線讀寫頭只要在一定區(qū)域即可以實現無線通信,數據碼塊信息定義在發(fā)動機上線時,定義的內容來源我公司ERP系統(tǒng)開發(fā)的標題文件,托盤碼塊定義數據格式如表1所示。

在自動工位通過讀取托盤碼塊發(fā)動機類型代碼(表1中第1項),設備自動調用針對該型號發(fā)動機操作子程序完成發(fā)動機自動裝配。對于需要上傳質量數據工位也是通過數據碼塊將發(fā)動機流水號(表1中第4項)與對應的質量數據進行關聯并上傳。專用的測量工位我們一般使用光柵尺傳感器或扭矩傳感器,先將測量數據傳給上位計算機,上位計算機通過專用軟件處理后以標準通信協(xié)議發(fā)給PLC。發(fā)動機裝配生產線電氣系統(tǒng)由13臺Siemens PLC300組成,這13臺PLC組成PLC控制網絡(見圖2)。

PLC采集發(fā)動機參數值儲存在DB模塊上,通過DB模塊傳給數據采集系統(tǒng)服務器,兩個系統(tǒng)通過ISO3964通信協(xié)議進行信息交換。

2.數據采集系統(tǒng)應用

數據采集系統(tǒng)是實現對裝配生產線13個PLC進行監(jiān)控的計算機服務器。系統(tǒng)用以太網方式與13個PLC連接,完成裝配線上的信息采集、工位監(jiān)控等功能。編程軟件是在西門子公司WINCC基礎上二次開發(fā)的,整線監(jiān)控畫面(見圖3)是對整個生產流水線的圖例,可以了解所有工位的當前狀況。

該系統(tǒng)可以隨時以發(fā)動機流水號或生產日期等不同方式檢索發(fā)動機的質量記錄,也可以對系統(tǒng)采集的任意一組質量數據進行統(tǒng)計和分析。每天質量記錄定時用數據庫文件形式上傳給我公司的售后服務器,對于有權限的用戶可以使用遠程網絡進行數據查詢。

3.生產線信息系統(tǒng)應用

發(fā)動機生產線信息系統(tǒng)是生產線信息處理和控制的軟件系統(tǒng),系統(tǒng)不但具有對數據采集系統(tǒng)的數據進行處理的功能,還實現了生產訂單的管理,發(fā)布電子工藝卡功能。系統(tǒng)主要實現了基于B/S結構的信息發(fā)布和管理功能,所有數據處理、任務控制等都在生產線信息系統(tǒng)服務器上實現。在生產線的兩側,有20個可以發(fā)布生產線信息的終端PC機,每個終端PC通過獲取生產線信息服務器上的信息,顯示本地工位上的電子工藝卡和安裝部件信息。

系統(tǒng)通過企業(yè)ERP網絡接收生產訂單、對應機型電子裝配工藝卡,信息的發(fā)布過程是由生產線PLC傳遞的機型為索引進行對應發(fā)布,圖4所示為一個工位的電子工藝卡。操作者從電子工藝卡上可以了解到發(fā)動機的訂單號,裝配的零件數量、名稱和技術要求等信息。數據采集系統(tǒng)服務器、發(fā)動機生產線信息系統(tǒng)服務器及每個工位PC之間在裝配過程中都需要按設計的步驟進行信息交換。圖5所示為兩個系統(tǒng)和工位PC的網絡拓撲關系。為保證控制數據傳輸的穩(wěn)定性,數據采集系統(tǒng)服務器與發(fā)動機生產線信息系統(tǒng)服務器之間通過網絡對接線反線連接,從而使發(fā)動機生產線信息系統(tǒng)服務器與數據采集系統(tǒng)服務器及PLC系統(tǒng)的數據具備交互功能。

4.ECU數據管理系統(tǒng)應用

ECU數據管理系統(tǒng)是服務于電控發(fā)動機生產的重要系統(tǒng),硬件是ECU數據管理服務器及ECU編程電腦。ECU(Electric Control Unit)是發(fā)動機中央控制的核心部件,需要裝配過程中采集部分裝配數據來補償ECU的相關參數。我們的ECU有3個型號滿足不同需求的發(fā)動機,每個系統(tǒng)都有不同的補償方法,補償數據寫入ECU可以使發(fā)動機達到性能的最佳狀態(tài)。發(fā)動機上裝配線時進行ECU類型定義并寫入托盤數據碼塊中。表2是ECU類型定義表和數據補償信息的分類。

數據補償信息來源于生產線上的數據采集系統(tǒng)和PLC交互的數據,同時在系統(tǒng)中保存對應機型的生產文件列表和生產文件,生產文件是一種寫入發(fā)動機ECU專用程序,一旦發(fā)動機進入監(jiān)控工位,系統(tǒng)自動從數據庫中取出已經采集完成的補償參數據,并結合發(fā)動機流水號、ECU生產文件名生成ECU所需格式文件。不同系統(tǒng)的ECU格式文件后綴不同,系統(tǒng)根據文件后綴差異將格式文件分配不同文件夾內。我們生產線設有5臺ECU編程電腦,不同型號ECU使用不同的編程電腦。ECU服務器和ECU編程電腦采用微軟平臺映射技術,操作工人可以在ECU編程電腦獲得服務器上映射生產文件和格式文件,并用ECU寫入軟件將補償信息和生產文件寫入ECU電控單元內。數據寫入成功后,與該數據對應的補償文件自動上傳到企業(yè)的售后服務器。

結語

由于道依茨一汽(大連)柴油機有限公司在發(fā)動機裝配線上采用完善的信息采集技術,通過與生產設備、控制系統(tǒng)集成,下達指令、獲取數據,充分發(fā)揮了先進設備的功能。并通過與其他信息系統(tǒng)集成,進行信息交互,消除孤島,形成了系統(tǒng)集成的平臺,減少了產品不合格率和生產線停臺等,使產品質量具備了可追溯性,及時獲得質量改進和反饋信息,發(fā)動機裝配質量大幅提升。



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